时间:2024-08-31
王圣磊
(上海大屯能源股份有限公司 选煤中心,江苏 徐州 221611)
孔庄选煤厂隶属于中煤集团上海大屯能源股份有限公司,为矿井型选煤厂,主要入洗孔庄煤矿原煤,选煤厂原设计能力为120 万t/a。2013年对选煤系统进行升级改造,改造后的生产能力达到200 万t/a。
孔庄煤矿现有新、老2个井口,近年来由于是深部开采,采场煤层构造复杂,断层多,加上局部有伪顶、复合顶板及夹矸,特别是放顶煤、综采新工艺的应用,使煤质发生较大变化,毛煤灰分增高,含矸量急剧增加。正常生产时,孔庄新井毛煤含矸达到16.23%,孔庄老井毛煤含矸达到11.37%。如果井下遇到过断层等,矸石量将急剧增加,新、老井含矸最大均达到40%。而孔庄选煤厂在2013年扩能升级改造设计时,只对洗选系统进行了升级改造,原煤准备车间仍利用原有设备采用人工手选方法拣出矸石,工人劳动强度大、作业环境恶劣、自动化水平低、生产效率低的问题日渐突显。
原煤准备车间手选工人为36人,每天选矸约200 t,每人每天拣矸9 t。工人站立手工作业,劳动强度大,人易于疲劳,人身安全难以保证。周围噪声大(高达90 dB)、粉尘大,严重影响岗位工人身心健康。同时随着采煤条件越来越差,为提高原煤回采率,势必产生大量矸石,仅依靠人工选矸,最多能捡出25%左右的矸石,人工手选效率低,大量矸石进入洗选系统,对生产系统造成严重影响。
由于人工手选效率低,大量没有拣出的矸石进入主洗系统,不但增加了主洗系统的入洗量,更严重的是使三产品重介旋流器的处理量降低。孔庄选煤厂主洗系统现用1台1300/920无压给料三产品重介旋流器,处理量只有270~280 t/h,正常情况下处理量应该达到380~450 t/h。由于三产品重介旋流器处理量的大幅度降低,影响原煤入洗能力,严重时会影响矿井正常生产。
进入主洗系统矸石量大,经常使旋流器堵塞,选煤厂须停产处理。有时出现小时处理量不到200 t,达不到选煤厂设计生产能力,影响生产效率。
由于矸石量大,旋流器处理量降低,选煤厂靠增加开车时间完成入洗能力,保证矿井正常生产。由此而增加了电力消耗、介质消耗、设备磨损等,使选煤成本增加,选煤厂经济效益降低。
综上,为保证升级改造后的洗选系统达到最佳的生产状态,进一步提高经济效益,有必要对孔庄选煤厂原煤准备车间进行升级改造,采用机械选矸代替人工手选。
随着矿井开采深度的增加,煤的变质程度加深,煤层构造更加复杂,断层多、夹矸层增多、变厚,类似天然焦(密度轻而硬度大,灰分又高)会时而出现,使煤层灰分增高、煤质波动变大;同时受采煤方法(综采放顶煤)和掘进机械化程度提高的影响,以及开采压力的增大,也会增加矸石的混入量,而且从深部已揭露的8层煤情况看,发现有变薄的现象。因此,随采掘深度的增加,毛煤含矸、原煤灰分会增加,矿井煤质有变差的趋势。孔庄选煤厂选前采用机械排矸,是适应矿井深部开采煤质变化的需要。
孔庄选煤厂选前采用机械排矸,不仅为降低手选岗位员工们劳动强度、改善工作环境、提高劳动效率提供了必要的条件,同时也为矿井及选煤厂安全生产提供了可靠的保障。选煤厂实现机械排矸,提高选煤厂生产效率和产能,减少不必要的事故停车时间及次数,保证矿井生产及毛煤运输的连续性及均衡性。选煤厂手选台工作环境恶劣,噪音大、粉尘大、员工劳动强度大,在这种环境下工作,不仅对员工身体健康造成影响,同时因劳动强度大造成岗位员工易疲劳,安全意识降低,容易出现安全事故。选煤厂实现机械排矸,为保护企业员工身心健康和安全工作条件提供可靠的保障。
机械排矸设备处理量大,与矿井提升系统能力相适应,能够满足矿井提升量的要求,是对矿井正常生产的有力保障。
采用机械排矸,使矸石在进入主选系统前排出,可以提高三产品重介旋流器的小时处理量,从而提高选煤厂的入洗能力,保证洗选系统达到最佳的生产状态。
目前,国内选煤厂主要采用的机械排矸工艺有动筛跳汰排矸、重介质分选机排矸、无筛板跳汰机排矸等。
优点:工艺系统简单、辅助设备少、操作容易、处理量大、耗水量小、煤泥水处理系统简单、占地面积小,生产成本低等。
缺点:动筛跳汰机体积庞大,对给料稳定性要求高,分选粒级较窄,矸石带煤损失大(5%以上),设备运行可靠性较差,维修量大。
优点:该方法排矸效率高,矸石带煤损失小(1%以下);入选物料粒度范围宽;对煤质变化、给料稳定性适应性强;设备运行可靠性高,维修量小。
缺点:主要是悬浮液密度高,配置困难,工艺系统复杂,设备磨损较严重,生产成本高。
生产中用于排矸的重介质分选机有重介斜轮分选机、重介立轮分选机和重介浅槽分选机。由于重介浅槽分选机具有易操作、易维护、低投资和高效率等特点,目前得到广泛应用。
无筛板跳汰机分选粒度为13~100 mm。该系统的优点是工艺相对较简单,一次投资相对少,运营费用较低;但缺点是分选级别窄,分选效率低。
选前三种排矸方式对比见表1。
表1 3种排矸方式对比
从表1可以看出,3种机械排矸方法均可以用于原煤排矸,无筛板跳汰机适用于小型简易选煤厂原煤排矸。动筛跳汰机与重介浅槽排矸毛煤投资相差1.72 元/t,但动筛跳汰矸石带煤较多,造成严重经济损失。
炼焦煤选煤厂预先排矸作业分选25~200 mm粒级块煤的排矸方法,主要应选重介浅槽分选和动筛跳汰分选。
重介浅槽分选优势如下:
(1)重介分选效率高,相比较之下动筛跳汰分选效率低,一般重介浅槽分选效率可达95%,而动筛跳汰的分选效率仅为85%左右;
(2)重介选对煤质适应性强,当煤质发生变动时跳汰选不如重介效果好;
(3)重介浅槽排矸自动化水平高,矸石纯度易于控制,产品质量稳定。
针对孔庄矿井井下地质条件复杂变化情况,采用分选精度高、对煤质变化适应性强的机械排矸方法具有非常重要意义。
孔庄选煤厂目前入选孔庄煤矿新井和老井2个矿井原煤,2个矿井相距较远,2个井口均有手选工艺系统。从原料煤筛分浮沉资料可以看出,2个井口生产的毛煤中块煤(大于25 mm)含矸率均超过了20%,都需设置机械排矸装置进行排矸。为此,根据中煤公司在孔庄煤矿进行系统优化的思路,新、老井原煤全部由新井系统提升,相对应的重介浅槽排矸系统应建在新井原煤准备车间南侧。利用现有准备车间条件,增加1台滚轴筛,实现200 mm和25 mm两级筛分,利用原新井原煤准备车间手选胶带手选大于200 mm粒级矸石,小于50 mm粒级原煤仍用原胶带运输,200~25 mm粒级块原煤经胶带(或刮板)运至旁侧新建厂房中的重介浅槽分选机分选,选出矸石用原运输矸石轨道车运出。
根据孔庄选煤厂现有原煤排矸条件,原有老井选矸楼中手选设施不动,将新井选矸楼中原煤分级筛改用滚轴分级筛,筛孔分别为200 mm和25 mm,筛上大于200 mm粒级经原手选带人工手选后经原破碎机破碎至50 mm(主要是减少次生煤泥量,控制破碎机粒度为50 mm)与筛下小于50 mm物料混合一起运至原煤仓。原煤分级筛200~25 mm粒级物料用刮板运至新扩建厂房进入浅槽重介分选机,排除矸石后破碎至50 mm以下,混入筛下物料一起进入原煤仓储存,然后再进入选煤厂现有主洗系统分选。
稀介质直接进入磁选机,磁选机精矿返回合介桶;磁选机尾矿进入尾矿桶,尾矿桶物料用泵打入旋流器组,旋流器溢流可以作为块煤或矸石脱介筛喷水,当浓度高时旋流器溢流和高频筛筛下水一并进入一楼煤泥水桶,煤泥水用泵打到老井工业广场处,在主选煤泥水处理系统处理。
6.1.1 计算依据
原煤准备系统通过人工手选排矸,单班手选人员6人,按照人均拣矸1.5 t/h计算,则现有手选系统的排矸能力为9 t/h,合计5.94万t/a;增加重介浅槽排矸系统后,根据筛分浮沉实验资料,孔庄选煤厂入选毛煤中大于25 mm粒级占33.86%,其中60.43%为矸石,占入厂毛煤量的20.46%;孔庄选煤厂年处理量200万t,每年可排出矸石200万t×20.46%=40.92万t,重介浅槽分选机比手选多排出矸石34.98万t/a。
洗选系统每天工作20 h,重介旋流器洗选加工费25元/t。
6.1.2 效益分析
(1)节约洗选加工费。矸石预先排出,减少主洗系统加工费用:34.98万t/a×25元/t=874.5万元。
(2)节约人工费。由于提高了选煤厂自动化、机械化程度,可减少手选工人劳动定员20人,每名手选工人每天工资为150元,全年330 d工作天数,此部分可节省人工成本99 万元/a。
(3)改造后新井手选楼设备停运,节省运行费用320万元/a。
(4)增加成本估算。生产成本估算,按费用要素进行成本估算,本次按2.0 Mt/a计。增加的成本包含电耗、折旧、维修费和其他费,改造后排矸系统吨煤加工成本合计约为9 元/t。
采用重介浅槽分选机替代人工手选,每年增加成本约为677万元。
综上,采用重介浅槽分选机替代人工手选后,可节省人工及加工费约616.5万元/a。
由于矸石量太大,人工手选效率很低,采用机械排矸代替人工手选,既可以减轻手选工人的劳动强度,改善原煤准备车间职工的工作环境,利于安全生产和保障岗位工人身心健康,又可以提高选矸效率,使矸石中的含煤率降低,减少宝贵的稀缺煤炭资源损失,节约能源,降低消耗。
针对孔庄选煤厂年处理200 万t原煤的大型炼焦选煤厂来说,采用分选精度高、对煤质变化适应性强的块煤排矸替代人工手选具有非常重要的意义。建议采用重介浅槽分选机排矸,一方面矸石带煤少,减少煤炭损失,以提高企业经济效益;另一方面运营可靠性强,维修量少,保证原煤生产顺利进行。
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