时间:2024-08-31
侯鹏辉
(山西汾西矿业(集团)有限责任公司 曙光煤矿选煤厂,山西 孝义 032300)
曙光选煤厂是一座现代化矿井型全重介质选煤厂,设计能力为 1.20 Mt/a,实际生产能力为1.50 Mt/a。原煤预处理工艺配有两套块煤动筛排矸系统,其中一用一备,分别建于2005年、2008年,选用德国KHD公司4 m2动筛和沈阳天安矿山机械科技有限公司4.6 m2动筛[1]。入选煤种为肥煤,其产品为炼焦用煤。
随着井下地质条件逐步变差,入洗原煤中矸石含量逐年增加,原煤中小于1.4 kg/L密度级含量由45%降低至30%左右,特别是2014年以来原煤中小于1.4 kg/L密度级含量一直维持在25%左右,最低达10%。由于煤质发生变化,动筛入料中矸石含量由80%左右增加到94%左右[2],而动筛选后矸石带煤率为5%左右,导致动筛跳汰机基本上失去分选作用。鉴于煤炭在矸石中损失严重,且设备磨损加重,现动筛系统已停用,致使200~40 mm粒级的煤炭不能得到有效分选回收[3]。
为了回收200~40 mm粒级中的煤炭,节约资源,需要改造原煤准备车间的排矸系统。曙光煤矿选煤厂在2015年分别委托两家设计单位对动筛分选系统进行改造,分别对浅槽分选机和TDS智能干选机两种方案进行了对比。前者改造方案投资3 515万元,需新建介质库、浓缩池、压滤车间;后者改造方案投资1 098万元,工艺简单。经过综合对比,确定采用TDS智能干选机改造方案解决动筛排矸系统存在的问题。
改造前动筛排矸原则工艺流程为:出井毛煤先经200 mm分级筛筛分,筛上大于200 mm粒级物料进入大块矸石胶带,筛下200~0 mm物料再经40 mm分级筛筛分;筛下40~0 mm物料进入原煤场,筛上200~40 mm物料进入动筛分选;动筛选出的矸石进入矸石胶带,选出的块煤经破碎后进入原煤场,煤泥水经斗提机、高频筛脱水后,筛上物料根据灰分情况进入原煤场或矸石,筛下水经扫地泵输送至主选系统处理。
TDS智能干选机的工作原理为:采用智能识别方法,针对不同的煤质特征建立与之相适应的分析模型,通过大数据分析,对煤与矸石进行数字化识别,根据煤质情况确定“打煤”或者“打矸”。打出的煤与矸石分别通过精煤胶带与矸石胶带排出[3]。TDS智能干选系统包括给料、识别、执行3大主要系统以及供风、除尘、配电、控制等辅助系统,基本工作原理见图1[4]。
图1 TDS智能干选机工作原理示意
TDS智能干选机根据分选粒度可分为300~50 mm、200~40 mm、100~25 mm几款机型[5],以带宽2 000 mm列举出不同规格的技术参数,见表1。根据实际情况,曙光煤矿选煤厂最终TDS智能干选机选型为TDS20-204,带宽B=2 000 mm,分选粒级为200~40 mm,处理能力200 t/h[6]。
表1 TDS智能干选机技术参数
曙光煤矿选煤厂应用的TDS智能干选机为双排大小枪设计,共290个枪,其中大枪96个,小枪194个。分选时,大枪打大块,以保证击打出大块物料,小枪打小块,以达到较低的带煤率。
因曙光煤矿出井毛煤水分较大且湿粘,造成40 mm分级筛筛分效率低。由表2即可看出,40 mm分级筛筛上200~40 mm粒级中小于40 mm物料占15.30%。另外,该厂采用的TDS20-204智能干选机分选粒度下限为40 mm,如果粒度小于40 mm,分选精度就会变差[7]。为解决以上问题,加强分级效率,决定在40 mm分级筛前再增加1台40 mm正弦筛。
表2 分级筛筛上产物粒度分析
将原动筛及其配套设备拆除,安装TDS智能干选系统。改造后的TDS排矸系统原则工艺流程如图2所示。出井毛煤经200 mm分级筛筛分,筛上物进入矸石胶带,筛下200~0 mm物料先经正弦筛进行40 mm分级,正弦筛下小于40 mm物料进入原煤场。筛上200~40 mm物料再经40 mm分级筛筛分,筛下40~0 mm物料进入原煤场,筛上200~40 mm物料进入干选机分选,干选机选出的矸石经另1台40 mm正弦筛回收细粒后进入矸石胶带,干选机选出的块煤经破碎后进入原煤场[8]。
图2 TDS干选系统原则工艺流程示意
根据2015年动筛运行时的采样数据和2018年TDS智能干选机运行以来的采样数据(采取入料、选后矸石和选后块煤,分别经过1.8 kg/L密度级浮沉后,小于1.8 kg/L视为煤,大于1.8 kg/L视为矸石),以矸石带煤率作为评价分选效果的标准,对比检测结果见表3。
从表3中可以看出,改造前动筛运行过程中,选后矸石带煤率4.89%,煤炭损失严重。应用TDS智能干选机后,矸石带煤率0.83%,回收煤炭效果显著。TDS智能干选机在曙光煤矿选煤厂应用以来,实际运行中矸石带煤率均保持在1%以内。因干选机选出的煤炭还要再经主系统洗选,为最大限度回收煤炭,要求干选机将夹矸、疑似煤块全部击打出,因而造成煤中带矸率偏高,在10%左右。运行结果表明,排矸系统改造后,TDS智能干选机分选效果较好。
表3 TDS排矸系统与动筛排矸系统分选效果对比
TDS智能干选机调试完成投运后,近6个月带煤运行无较大故障;生产改为无人值守、有人巡查模式,减少了动筛岗位工,减轻了工人的劳动强度;解决了原动筛车间噪声大、粉尘大、工人工作环境差的问题。智能干选机运行不需要水,不产生煤泥水,可节省大量水资源,有效解决了煤泥发热量低、销售困难和环境污染的难题[9]。
从TDS干选机实际生产及试验数据可知,毛煤中200~40 mm 粒级占全样约 16%,其中含煤约 6%。经TDS干选机分选后,选后矸石带煤率按最大值1%,干选系统按1.50 Mt/a测算,因入料含煤量较少,可认为通过干选机回收了5%的煤炭,年回收块煤1500000×16%×6%×5/6=1.2万t,根据入洗原煤中精煤(-1.4 kg/L)与中煤(1.4~1.8 kg/L)比例,测算TDS回收的煤炭中精煤9 658 t,中煤2 342 t,产品售价按2018年上半年平均值测算,年可增加销售收入1 192.19万元,见表4。
表4 煤炭产品产量及单价
TDS智能干选机在曙光选煤厂应用以来,取得了较好的运行指标:选后矸石带煤率在1%以内,精煤含矸率在10%左右,分选效果较好;具有较好的经济效益和社会效益:年可增加销售收入 1 192.18 万元,节省人力资源,节约水资源,避免了环境污染[10]。近6个月带煤运行无较大故障,减轻了工人的劳动强度,解决了原动筛车间工人工作环境差的问题。
实际应用表明,TDS智能干选机分选精度高,处理粒度宽,处理能力大,智能化程度高。在曙光煤矿选煤厂应用以来,生产能力、分选粒度及分选效果都达到了预期要求,有效解决了原动筛排矸系统存在的块煤分选回收问题,应用效果显著。
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