时间:2024-08-31
刘正刚
(冀中能源峰峰集团 邯郸洗选厂,河北 邯郸 056041)
兴县选煤厂是邯郸选煤厂在山西运营的一座中型中央炼焦煤选煤厂,位于山西省吕梁市兴县固贤乡,2014年4月建成投产,入洗煤种为优质主焦煤,设计处理能力为0.9 Mt/a,产品为混合主焦精煤,选煤工艺为不分级跳汰分选+煤泥直接浮选+煤泥压滤脱水联合工艺。其中跳汰系统主要分选设备为1台国产的非标准三段式跳汰机,设计单台处理能力为130~180 t/h。选煤厂建成初期,由非专业选煤厂管理人员运营,生产管理水平差,精煤产品合格率低,精煤损失严重。应选煤厂投资方的需要,邯郸选煤厂派出专业运营队伍接管该选煤厂,并优先对跳汰机安装自动排料系统,取得了良好的效果。
要求灰分不超过9.50%的跳汰精煤和销售精煤统计结果见表1。
表1 自动排料装置安装前跳汰精煤灰分和销售统计
由表1可见,跳汰精煤灰分波动范围大,其中灰分小于8.00%的占2.22%,灰分大于11.00%的占5.12%。另外,销售精煤合格率低,不大于9.50%的合格灰分精煤占总销售精煤的40.72%,其中理想灰分合格范围(9.01%~9.50%)的精煤占总销售精煤的32.72%。
生产中各产品的快速浮沉指标见表2。由表2可见,跳汰机分选效果较差,大量精煤损失在矸石和中煤中。
表2 自动排料装置安装前浮沉指标统计
该跳汰机单台设计处理能力为130~180 t/h,但是在生产实践中,当处理量大于120 t/h时,指标很难保证。为了取得较好的生产指标,操作工不得不降低原煤处理量。
通过对上述情况现场观察及分析,可以确定手动排料是主要影响因素。采用手动调节排料轮转速及溢流堰高度的排料方式,床层厚度及排料速度不能随煤流的大小及煤质的变化而改变。仅凭人工经验操作,造成操作滞后,设备分选效果差,精煤损失大,产品质量不稳定,进而影响原煤处理量。
自动排料装置的原理是,通过位移传感器将浮漂检测的床层厚度的物理信号转换为电信号,通过电信号控制执行机构。其作用是将床层按密度分层后,准确、及时、连续地排出重产品,并保证床层及产品质量稳定,提高跳汰机的处理能力。各段轻产物经溢流排出,重产物由筛上末端排料和透筛排料两种方法排出。块煤以末端排料为主,末煤以透筛为主。自动排料控制过程见图1。
图1 自动排料控制过程示意
跳汰机自动排料装置的构成主要有以下三部分:
(1)床层厚度测量装置[2]。由浮漂作为一次传感元件,检测床层的厚度。最常见的浮漂为横水滴形(图2所示)和八面体形(图3所示)。浮漂的密度与跳汰床层的重物料层密度相对应,浮漂随床层厚度做上下位移,由位移传感器将浮漂位移量转换为电流信号输出。测量装置对该跳汰机最薄床层一段设定为200 mm,二段设定为180 mm,三段设定为160 mm,即浮漂在距离筛板200 mm、180 mm、160 mm时,床层厚度显示为零,亦可理解为最下端至筛板的距离。
图2 水滴状浮漂示意
图3 八面体浮漂示意
(2)排料控制装置。该装置采用可调速控制器接收位移传感器输出的电流信号,通过电流信号控制排料执行机构。该控制器可以进行手动、自动转换。
(3)排料系统执行机构。该机构由电机驱动排料轮动作,即电机通过可调速控制器给定的驱动电流大小,控制驱动电机的转速,从而控制排料轮的转速,进而控制排料量。
3.3.1 为稳定产品质量提供保证
通过改造,床层检测的可靠性和准确性大大提高,为精确控制排料机构提供了可信数据。当出现因物料性质变化而引起床层的变化时可动态调整排料量,避免了手动排料造成的产品质量波动,从而稳定精煤灰分。
3.3.2 提高了对煤质的适应性
针对不同的入洗原料煤,通过调整配重砝码可改变浮漂的重量,使其准确反映床层的厚度变化,以适应一定范围内不同煤质的变化。
3.3.3 降低了操作人员的劳动强度
自动排料装置可使跳汰机司机根据床层分层情况和产品要求,进行简单方便的操作,减少了对探杆的依赖和人工探测次数,降低了对操作人员技能的要求。
自动排料装置安装应用后,生产指标明显好转。自动排料装置应用前后3个月内跳汰精煤和销售精煤的统计结果见表3。
从表3可以看出,自动排料装置安装后,精煤灰分波动明显减小,其中小于8.00%灰分和大于11.00%灰分的精煤量由2.22%和5.12%分别降低为0。另外,销售精煤合格率显著提高,合格灰分不超过9.50%的精煤占总精煤的93.65%,比安装自动排料装置前提高了52.93%,其中理想合格灰分范围(9.01%~9.50%)的精煤量占总销售精煤的90.42%,比安装自动排料装置前提高了57.70%。
表3 自动排料装置安装前后跳汰机精煤灰分统计
根据表3,绘制自动排料装置安装前后精煤灰分对比曲线,见图4。
从图4可以看出,自动排料装置安装后,跳汰精煤灰分明显集中于理想范围,取得了较好的分选效果。
自动排料装置安装使用后,对生产中的快速浮沉指标进行了统计,并与安装前的结果进行了对比,见表4。
图4 自动排料装置安装前后精煤灰分对比
表4 自动排料装置安装前后浮沉指标统计
从表4可以看出,安装自动排料装置后,跳汰机分选效果明显提高,精煤损失大幅度减小,矸石和中煤纯度显著提高。
自动排料装置安装使用后,对3个月的原煤处理量统计得出,原煤平均处理量为160 t/h,比以前的不足120 t/h明显提高,大大缩短了生产时间,生产成本明显降低,达到了优良的生产指标。
跳汰机自动排料装置在兴县选煤厂安装应用后,提高了原煤分选效果,减少了产品的错配率,降低了精煤损失,稳定了精煤灰分,并且提高了原煤处理量。另外,该装置安装使用后,也克服了跳汰机“认人”的缺点,并且大幅度降低了工人的劳动强度。
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