时间:2024-08-31
徐永顺
(中国石油锦州石化公司 锦州市 121000)
某石化公司加氢裂化装置设计加工能力为130万吨/年。装置设计以减压蜡油、焦化蜡油、直馏柴油为原料,采用全循环、多产中间馏分油的加工方案。其主要产品航煤、柴油作为全厂调和组分送出装置,重石脑油作为重整装置原料送出装置。在2021年出现热高分气/冷低分油换热器E1003内漏,装置紧急停产检修。
采用热高分流程,提高反应流出物热能利用率,降低能耗,同时避免瞅环芳烃在空冷器管束中沉积和堵塞。
采用炉前混氢流程,提高换热效率,减缓加热炉炉管结焦速度。
四路注水点,三路注水点位于热高分顶,一路注水位于热低分顶。
某石化公司加氢裂化装置2021年8月,主汽提塔顶流量突然上升,热高分气/冷低分油换热器E1003管程出口温度、冷高分顶压力逐渐下降,采样分析主汽提塔顶干气含氢气60%,判断为热高分气/冷低分油高压换热器E1003内漏,装置停工检修。
图1 主汽提塔顶气量、E1003冷后温度、冷高分压力变化趋势
加氢裂化装置反应馏出物经高压换热器换热后进入热高压分离器V1002(230℃、14.5MPa)进行气液分离,分离出的热高分气分别经热高分气/冷低分油换热器E1003(降至181℃)、热高分气/循环氢换热器E1004(降至145℃)、热高分气空冷器A1001(降至55℃)进入冷高压分离器V1003,高压部分注水点共有三点:E1003前、E1003与E1004间、E1004与A1001间(图2),注水方式均采用连续注入方式。
图2 高压换热器E1003换热流程
加氢裂化装置热高分气/冷低分油换热器(E1003)形式为螺纹锁紧环。掺炼焦蜡后,发现E1003存在结盐现象,检修期间将E1003管束管材升级为825合金,并在E1003前增加一路注水,注水量7.7t/h。
装置停产检修换热器E1003,螺纹锁紧环拆除后,检修人员使用内窥镜对换热器管束内部进行检查,发现部分管束内部有铵盐附着现象,清洗队对换热器管束疏通清洗。
表1 E1003换热器数据表
图3 换热器管束管口结盐情况
图4 内窥镜检查管束结盐情况
检修人员对换热器管板着色,未发现异常。对换热管直管段进行远场涡流检测,共检测换热管60根(其中涂颜色代表已检测),检测结果显示所抽查管束腐蚀程度均小于10%,具体检测部位见图5。
图5 换热器管束涡流检测示意图
通过E1003管束内窥镜检测,在管口和管壁上附着白色固体垢物,部分管子已部分堵塞,判断为铵盐垢下腐蚀。铵盐结晶腐蚀主要分为硫氢化铵腐蚀和氯化铵腐蚀,其中硫、氯、氮来源于原料油,经过加氢后,生成硫化氢、氨和氯化氢,随后反应生成硫氢化铵和氯化铵。
硫氢化铵和氯化铵在温度较低情况下结晶,经过分析,E1003入口温度为230℃,出口温度181℃,E1003运行温度已处于氯化铵结盐温度,远高于硫氢化铵结盐温度,由此判断白色固体垢物为氯化铵。氯化铵在无水环境下,低温结晶会造成高压换热器管束堵塞,降低高压换热器换热效果,增大系统压降,严重时影响装置循环氢量,造成装置停产。
为避免出现换热器堵塞,通常利用氯化铵较强吸水特性,采用注水冲洗,但如果注水量未满足25%在注水部位为液态,由于少量水的存在,使氯化铵溶解产生氯离子,构成了腐蚀环境,且换热器管束内由于水量不足,使氯化铵无法完全冲洗干净,管束内存在的氯化铵结晶,结晶吸收水分后,在管壁表面形成高浓度氯化铵溶液,对金属产生较强的腐蚀作用,引起垢下腐蚀,造成E1003管束泄漏。
优化原料配比。原装置进料为减压蜡油、焦化蜡油、直馏柴油,原料性质见表2,焦化蜡油和减压蜡油中氮含量高,直馏柴油中氯含量高,为了减少氯化铵生成,经过优化调整,装置进料改为减压蜡油和直馏柴油进料,并降低减压蜡油进料比例,进一步降低氯化铵结晶物产生量。
表2 原材料性质
加强操作条件调节,动态监控KP值和结盐温度,已经在MES、DCS系统画面增加在线结盐温度和KP值实时计算监测,操作员可根据计算结果随时调整操作条件,保证E1003入口温度大于结盐温度10℃以上。
图6 MES、DCS系统增加结盐温度和KP值实时监测
注水方式由连续注水改为间断注水。从本次检修来看,仍有铵盐存在,根据设计院对装置实际运行数据的核算,E1003前的注水量为7.7t/h时无游离水存在,没满足总注水量的25%在注水部位为液相的工艺防腐要求,无法冲刷掉铵盐结晶,需将注水量提高至16t/h以上才能满足防止铵盐结晶的要求。故将连续注水改为间断注水,以减少腐蚀环境产生。
注水中加入缓蚀剂,在结盐部位形成保护膜,提高防结盐腐蚀效果。
制定原料中氮、硫、氯含量设防值,重点监测冷高分含硫污水氯离子、铁离子、氨氮、硫化物和pH值等腐蚀数据,做到提前预警。
提高氢油比,按照氢油比越高氯化铵结晶温度越低,在工艺允许的条件下,采取高氢油比方式。
通过对某石化公司加氢裂化装置热高分气/冷低分油换热器E1003内漏情况进行原因分析,判断此次内漏为氯化铵结盐垢下腐蚀,提出优化原料配比、动态监控KP值和结盐温度、改变连续注水为间断注水、提高氢油比等防腐措施,降低高压换热器结盐垢下腐蚀情况。
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