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新型橡塑除味剂的开发与应用

时间:2024-08-31

刘玉洁

摘要:近年来,我国经济体制的发展,给橡塑制品带来了极大的进步空间。但是,由于橡塑制品中包含一定的有机和无机化合物,使得在生产和加工过程中,不可避免的出现了不良恶臭气味,这种气味的产生给大气环境带来了污染,影响了人们对橡塑制品的喜爱程度,在很大程度上限制了橡塑制品的应用领域。本文以橡塑除味剂为主要研究对象,首先介绍了国内橡塑废气的几种常见处理技术,然后分析并研究了一种新型的橡塑除味剂,并从该除味剂的光谱测试分析和用户使用测试调查两方面出发,进行产品的质量分析,探讨该橡塑除味剂产品的现实应用性。

关键词:除味剂;橡塑制品;吸附;开发

引言

在我国的工业化发展过程中,橡塑制品的应用领域较为广泛。但是,在橡塑产品的其生产和加工时,会产生大量的有机气体,这类气体极为刺鼻,影响人们的使用感受,并对人们的身体健康产生一定的不良影响。因此,在橡塑制品的制作过程中,要进行废气的合法、合理治理的同时,还需要从气味角度出发,改良橡塑制品的恶臭气味,才能够使橡塑制品得到更广泛的应用。

1 橡塑废气的处理技术

一直以来,我国致力于环境保护与生态可持续发展,对有毒和恶臭气体的排放有着极高的要求标准。在橡塑制品的生产加工中,硫化物是恶臭的主要来源,必须采取有效措施进行及时处理,才能够确保生产加工企业的生产环境安全,同时保障周边百姓的生活不受到化工气体的侵害与影响。目前,常见的橡塑废气处理技术有4种,下面分别就这4种技术进行简单的分析研究。

1.1 液体吸收废气处理技术

该技术主要是利用液体来进行相溶和的废气吸收,即:使用某种液体溶液,把有害废气注入溶液中,通过与溶液反应来达到吸收废气的功效。该技术的优点是费用低,操作简单,对周围环境要求小。缺点是容易腐蚀设备,且需要经常性的更换吸收液体。同时,液体吸收废气处理技术需要极大的占地面积,对人工成本的要求也偏高。

1.2 吸附废气处理技术

该技术在国内的橡塑制品种应用最为广泛,它采用吸附的特点,把废气与吸附剂的多孔固体进行有机化学反应,通过吸附的形式使气体集合在吸附剂的固体表面上,实现废气的处理。吸附废气处理技术具有设备简单、操作方便、净化效率高等优点,同时也具有一定的潜在性缺点,如:需要的设备体积较大。

1.3 催化燃烧废气处理技术

该技术采用了催化剂进行催化作用,把气体通过催化剂进行有效燃烧,从而实现废气处理。从原理上来说,这种催化技术能够提高废气的处理效果,并且能够消除橡塑的一部分恶臭气味。但是,催化剂本身就是一种不安全因素,如果没有做好安全处理,就会有催化剂中毒的潜在危险。也就是说采用催化剂的方式进行废气处理,需要有专业的处理人员才能够妥善进行,否则容易带来更大的人身危险。

1.4光催化氧化废气处理技术

光催化氧化废气处理技术是一种新兴的技术,该技术采用一种独特的紫外线,通过催化剂的作用,紫外线与橡塑制品中的某一类废气进行化学反应,从而降低废气的恶臭气味,使废气能够在常温情况下实现高效处理。该技术的优点是操作简单、催化剂无毒且净化效果好,缺点是只适用于低浓度的废气处理,如果废气浓度过高,则处理效果较差。

2 橡塑除味剂的开发必要性

从上述的废气处理方案中可以看出,这些目前广为使用的处理方案都适合于废气的集中处理,且都潜在着一定的弊端,而橡塑制品的恶臭是其生产和加工过程中,最为让人头疼的问题。与此同时,国家生态环境组织对恶臭污染物的排放要求在逐年增加,如果不采取有效的手段来降低橡塑气味,那么橡塑制品厂将会面临的唯一选择,就是倒闭。

目前,由于技术和资金的原因,我国大部分橡塑生产厂家进行橡塑除味的选择,以吸附除味废气处理技术为主,这种技术的实现主要是通过活性炭+有机物吸附实现的。但是,当达到吸附饱和状态后,吸附技术就毫无用武之地,还有可能会带来废气的二次污染。

因此,橡塑除味剂的开发与应用,对于橡塑厂家而言,是一道“保命符”,对于我国的环境保护和生态可持续发展具有至关重要的意义。

3 新型塑胶除味剂的开发

3.1 实验准备阶段

(1)主要原材料

新型的塑胶除味剂主要包含六种化学物质成分,分别为:1)硫磺矿物质;2)二氧化硅矿物质;3)电气石矿物质;4)硫酸钡;5)麦饭石矿物质;6)硅藻土。将这些原材料按照一定的比例进行混合,如表1所示:

(2)除味剂制备

在进行除味剂制备中,参考的制备原则为:1)成本:尽量降低除味剂的使用成本,才能更好的提高该技术的应用范围;2)制作简单:本新型塑胶除味剂的主要成分包含6种,其中麦饭石和硅藻土的成分含量最大,分别为30%和38%,这两种不同的天然材料各有优点且都能够实现较好的吸附效果,同时它们都具有极好的耐高温特性,对温度的要求也都不高,在亲民低价天然原材料产品中,是比较适合作为吸附剂使用的原材料之一。

从配比上可以看出,该方案使用的除味剂除了麦饭石、硅藻土外,还加入了电气石和硫酸钡,这些化学成分在有效除味的基础上,具有吸收湿气、高效防潮的特效。且产品在制作过程中,经过200摄氏度的高温活化后,把所有的混合矿物质产品进行研磨,研磨成为碎末后,进行充分的混合性搅拌,确保混合比例的完善性。新型橡塑除味剂碎末成分具有持久的除味性能,能够维持长时间的除味效果。

从安全方面来说,新型橡塑除味剂采用的原材料具有一定的安全系数,同时在实用性能方面能够得到更好的效果。硅藻土、麦饭石和硫磺的应用,在有效吸附橡塑制品气味的同时,还能够与臭味分子发生不同程度的物理吸附及化學吸收反应,从而达到更好的除臭作用。

3.2 实验性能测试

在对新型橡塑除味剂进行性能测试时,采用了两种不同的测试技术,分别为除味剂的光谱测试和除味剂的用户测试,并综合测试结果,进行产品的质量分析。

(1)光谱测试分析

首先把新型橡塑除味剂放入橡塑加工制品原材料中,然后对原材料进行加温处理,溶化原材料并进行橡塑制品的加工制作实验。在实验过程中,通过化学光谱测试显示,初始状态下,除味剂即开始发挥吸附功效;当温度开始升高后,除味剂的使用效果开始变得明显,当温度上升100摄氏度时,把掺着除味剂的橡塑原材料进行连续搅拌,橡塑制品产生的臭气达到较高峰值,气味明显。但与没有使用橡塑除味剂相比,气味减少很多。当温度上升到170摄氏度时,并持续加温10-70min的范围内,获得的烟气值没有发生大幅度的改变,也就是说,在橡胶制品的高温操作与加工制作中,橡塑除味剂产生了一定的使用效果,降低了橡胶制品的废气排放量,减少了恶臭气体的产生量。接着,进一步加温,让温度上升到200摄氏度,像素原材料完全与橡塑除味剂融合在一起,通过多次搅拌后,可以直接进行橡塑制品的深加工,加工后的橡塑制品从色泽和品质方面来说,没有任何变化,从气味方面得到了良好的改进,同时废气的产生量也得到了极好的控制。

(2)用户使用测试

经过实验室测试后,为了更好的确定新型橡塑除味剂的性能与安全可靠性,通过与橡塑制品厂家合作的方式,进行产品的使用测试。在与橡塑制品厂家的交互过程中,通过对该橡塑除味剂产品原材料极其功能介绍,使厂家能够接受除味剂的实验测试。由于除味剂使用的原材料大多数都是天然资源,少量的化学成为物质如硫化钡和二氧化硅,他们的含量较低,因此可以看出该除味剂的加入对产品和人体没有负面的影响和伤害,所以厂家很容易接受该除味剂的测试应用。

通过与多家橡塑制品厂家的多次协商,最终参与橡塑制品测试的厂家有10家,分别为7家橡胶制品厂家和3家塑料制品厂家。这些厂家大都是小型制品场,在之前所采用的废气处理方式为液体吸收废气技术+吸附吸收废气技术。在对10家工厂的新型橡塑除味剂使用情况的测试中,建立了数据分析表,并通调查数据分析的形式,进行新型橡塑除味剂的效果测试。

测试结果表明,对10家橡塑制品厂的免费橡塑除味剂供应中,90%的橡塑制品工厂对新型橡塑除味剂满意,反馈报告显示该橡塑除味剂效果明显,在除味方面得到了得到了很好的应用效果。一家塑料制品工厂反馈效果一般,经过深入调查发现,是因为该企业的塑料制品生产加工温度要求低,所以新型橡胶除味剂没有得到很好的发挥。同时,由于除味剂没有被搅匀,所以导致部分位置除味剂过量,影响了最终的测试效果。该厂家表示,如果除味剂效果明显,可以在产品的制作中提高温度效应,从而提高产品的除味效果。

3.3 实验结果分析

通过两类不同的实验测试,最终获得的实验结果证明,该技术具有工艺简单(在进行橡塑制品混炼之前,少量添加除味剂,进行混合后实施制品的加温、加工与制作),温度要求低(不必高于200摄氏度)、操作技术含量低(不需要技术,只要能够混合均匀就可以)等优点。同时,在橡胶制品的除味方面,得到了很好的用户反馈。

4 结论

在橡塑制品的加工過程中,由于橡塑的成分特点,导致臭气的大量排放,给工厂的生产加工和附近居民的日常生活带来极大的影响。因此,橡塑废气臭气的处理成为环境保护管理机构关心的重点,也成为人们关心的焦点。采用新型橡塑除味剂,在橡塑产品的生产加工过程中,加入少量的新型橡塑除味剂产品,就可以有效控制废气的排量,提高产品的味觉感受。新型橡塑除味剂的应用,能够给橡塑生产厂家带来便利的同时,还具有绿色环保、价格低廉、使用方便等多方面的优点。因此,该产品的开发与应用具有一定的实用意义。

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