时间:2024-08-31
李明辉
摘要:介绍了燃气轮机电厂的燃气轮机和联合循环电厂的起停过程,分为两班制。统计分析各机组在启停过程中消耗的电力和燃气量。比较了两种方法,并指出热启动可以提高机组的经济性。
关键词:燃气轮机;燃气一蒸汽联合循环;两班制运行;经济性
引言
激活气体-蒸汽复合循环具有许多优点,例如效率高,功耗低,利用率高,启停快,投资少,环境污染小,具有可靠性和安全性等。与国外基本负荷主要的情况不同,目前,中国制造的燃气-蒸汽合并,主要用于优化双重剃刮操作[1]。由于双速高速设备会启动和停止多次,这大大降低了设备效率。过去,大多数研究都是针对设备的稳定运行条件进行的,但是缺乏对设备启动和停止的分析。
一、机组概况
M 701 F燃气轮机(以下称为燃气轮机)是日本三菱重工制造的701 F涡轮机。前湾燃气轮机电厂一期的三个390 MW燃气-蒸汽燃烧循环是独立的单元,每个单元都配备有燃气轮机以及发电机和锅炉。该单元的每个主轴由串联的旋转发电机,蒸汽轮机转子和燃气轮机转子组成。空气被压缩到压缩机中并被送到燃烧室以混合燃料(天然气)进行燃烧。将产生的高温气体插入燃气轮机,然后将高温高压气体转换为动能,其余的用于运行发电机。加热锅炉吸收从内燃机排放的废气的热量,并产生合适的蒸汽以推动蒸汽轮机工作。每个燃烧单元的有效功率由燃气轮机和蒸汽轮机的功率组成,比例约为2:1。废气最终通过烤箱释放到大气中,本文主要分析启动和停止设备的可行性。燃气发动机M701F燃气轮机系统如图1所示。
二、 M701F机组启动过程
M701 F是三菱公司制造的F级燃气轮机,具有出色的性能和先进的结构。发电项目的第一阶段是一个3 x 390 MW单机组燃气-蒸汽联合循环机组。M701 F燃气轮机[3]的燃气轮机入口温度约为1400℃,排气温度约为600℃,燃气轮机效率约为36%,蒸汽轮机效率约为33%,整个燃烧循环的整体效率约为57%。对单元联合循环的开始和停止进行经济分析,可以得出诸如气体消耗,能源消耗,额外的蒸汽消耗,化学成分量和相应的经济成本等证据。
(一)M701F机组冷/冷温/热温/热态启动
当设备启动时,除了消耗气体外,还消耗电力,辅助蒸气,化学废水等。启动单元的耗电装置包括障碍电机,SFC启动器[4],涡轮冷却风扇,排气泵,涡轮,水泵冷凝器,冷凝器泵,轴泵,机油泵顶泵,机油泵,机油泵 多余的蒸汽主要分为用于冷却蒸汽轮机和密封蒸汽分区。化学废水主要用于三个方面:汽包水使用和水位温度调节,调试和泄漏水更新期间的污水和疏水水使用。
假设在启动过程中气体流速随时间下降为Gi(t)打开气体的时间为t;则启动过程中的气体消耗为:
启动时使用的气体成本为:
该过程的总功耗为(当电源设备无法提供辅助电源和电压辅助电源时,请使用直接工厂电源,如:
(二)机组停运过程
机组的停机分为标准停机和维护停机,前者适用于两班制,后者用于冷却燃气轮机和锅炉,非常适合于定期检查[5]和维护工作。正常的机组停机是指机组在负荷运行条件下的过程,从降低负荷,断开发电机的连接,燃气轮机的火焰激活到减速成稳定的机组。有两种方法可以正常关闭:
(1)在关闭装置后,即断开发电机并持续转动装置后,保持真空,将蒸汽轮机供应轴封蒸汽,并在冷凝器中保持真空,此操作适用于每天两次启动和停止。
(2)关闭装置后,它将破坏冷凝器[6]中的真空(破坏真空),并停止提供蒸汽以密封蒸汽轮机,此功能适用该设备没有短期重启计划。
(三)机组启、停过程中的消耗
燃气蒸汽组合机组是高压机组,主要运行两班,即“早开,晚停”。在大多数情况下,由于在重新启动和下一次重新启动之间存在短按,设备会在热状态下启动,然后是热状态,并且冷启动次数最少。因此,仅在热的开始和结束时间计算能量消耗和气体消耗。
无论是热启动还是冷启动,如果单元1在一天之内启动(SFC编号C1),则从启动顺序到标称速度的系统最小功耗为3.2 MWh,最大值为3.6 MWh,平均值为3.4 MWh; 如果为期两天的启动((2号SFC),则从启动命令到额定速度消耗的最小功耗为2.1 MW h,最大值为2.6 MW0h,平均值为2.4 MWh。因为工作条件不同 公共系统在设备启动过程中没有发生变化,可以计算出SFC在启动过程中消耗约3.4-2.4-1.OMWh。
从启动令发出至额定转速消耗的燃气量大致为2.8k。从初始订单到测量速度的耗气量约为2.8 k。将发电机连接到电网后,机组的初始循环完成(负载> 200 MW,热启动中的能耗约为3.3 MW0小时,燃气消耗约为22 km;7. 0MWh,燃气消耗约为40 km。
(四)机组运行方式优化的可行性
根据燃气轮机维修手册M701F,燃气轮机的启停次数达到300次或r(EOH,等效工作时间)达到8,000小时,即使尚未达到启停的时间,也需要计划维护300r,涉及一个大修周期,三个小修,两次交互和一个大修。根据三菱提供的热燃气轮机通道组件的更换和维护过程。
假定发电机没有断开连接,即使它不能保持全速运行,在关闭和减速,起动并重新启动到额定转速时,发电机仍会消耗一部分工厂的电力和天然气。以下公式可用:
在公式中:C1是保持全速运行而无需付费的单元的成本; C2是工厂关闭和减速的电力成本;C3是启动时的工厂用电成本; C4是相对速度下的启动订单消耗增加电力和燃气成本; C0通过扩展燃气轮机检查过程,并降低了维护成本。
(五)改变机组启动方式,延长检修周期的可行性
根据统计分析,当单元断开连接时,高压盒入口的温度约为465摄氏度,必须在大约27小时后立即将其降低至400摄氏度(此时间不一定与空隙空间有关)。加热的初始过程约为110分钟。启动后将AGC投入运行时,负载基本上为240 MW。在相同条件下,每次加热可以产生比热启动更多的功率。(不基于热状态和热启动时产生的电量差异),启动开始后的负载越高,差异越大。
结语
从以上分析我们可以看到:
(1)保持最大动作速度而不超过20小时。设备关闭后,这比开始和停止划分的维护成本要少,T值越小,经济性越好。但是根據设备的当前运行状态,这实际上是不可行的。
(2)在相同条件下,增加热态的热量并减少加热系统的热量,不仅可以提高经济性,而且有助于延长设备的维护过程。
参考文献:
[1]王静平, 卞益平. M701F4 燃气—蒸汽联合循环机组油质异常分析及处理[J]. 今古传奇:文化评论, 2019, 000(003):1-3.
[2]宋小帆, 赵光锋. M701F4型燃气-蒸汽联合循环机组汽轮机旁路系统控制分析[J]. 名城绘, 2019(2):0151-0151.
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