时间:2024-08-31
摘要:本文主要列举某型机发电机控制盒一起典型故障,通过对该产品过压保护电路的原理进行分析,研究过压保护故障机理,提出解决该问题方法,为其它类似故障提供了借鉴。
关键词:过压保护;延时;故障分析
某型机发电机控制盒与发电机配套使用,为飞机直流电源系统提直流电源,供机上直流用电设备使用。发电机控制盒具有电压调节、过压保护、复位、压差接通、反流保护、紧急跳闸及过压自检等功能。发电机控制盒作为飞机的核心元件,对飞行安全至关重要,因此,必须要保证该设备处于良好的工作状态。本文以发电机控制盒发生的典型故障为例,研究分析了该起故障的主要原因,从对产品原理分析到整个故障排除工作的介绍,为发电机控制盒的修理及排故提供指导作用。
一、故障现象
某型機发电机控制盒在试验台上进行过压延时时间试验时,出现高电压无延时时间故障。
二、原理分析
1、工作原理
过压保护电路原理图如图1所示,由R201、RP200、R202组成的分压电路输出加于积分比较器N200的反相输入端,V200提供一个基准电压,当发电机电压因某种原因超出调定电压时,其分压电路输出电压大于V200提供的基准电压,则积分比较器的输出端电压下降,从而使N201的输出电位升高,触发V205可控硅,磁保持继电器Y1-Y2线圈通电动作,切断激磁回路及发电机输出。该过压保护电路有反延时特性。
过压保护还有另一个控制电路,触发该电路核心元器件由V112、V113二极管和V206三极管组成。进行过压保护试验,若误将电源电压调整的过高(超过工艺要求允许最大值),电压会经过V112二极管,将V113稳压二级管击穿,使V206三极管基极有电位,导致V206导通,触发V205可控硅,磁保持继电器Y1-Y2线圈通电动作,切断激磁回路及发电机输出。该过压保护电路瞬间触发,无延时特性。
在正常发电情况下,为了检查保护电路是否正常,按压发电机控制盒顶部的S开关使R200和R201并联,积分比较电路输出电位降低,从而切断激磁回路及发电机输出。发电机控制盒过压保护后,若要重新工作应将发电机开关扳至“复位”位置。
在飞行时遇到发动机着火或馈线短路时,接通“电源跳闸”开关,可切断发电机激磁和供电电路。电源电压使V206导通,KL的Y1-Y2线圈通电,使电源系统跳闸。若要重新使发电机建压供电,也需先复位。
2、产品构造
发电机控制盒由底座组件、印刷电路板组件Ⅰ、印刷电路板组件Ⅱ、印刷电路板组件Ⅲ、散热板组件、外罩组件等组成。
发电机控制盒底座组件上装有功率三极管、磁保持继电器、插头座等,并和功率管及续流二极管的散热板组件相连接,组成发电机控制盒的主体框架。三块印刷电路板组件上布置小体积的元件,其中印刷电路板组件Ⅰ主要布置了调压及过压保护电路的元件,印刷电路板组件Ⅱ主要布置了反流保护、压差接通及接触器控制等电路的元器件,印刷电路板组件Ⅲ用于印制电路板组件与底座的电交联。发电机控制盒的顶部设有过压保护自检按钮和电压调节电位器的孔,供试验和调节用,与其它设备的电连接通过安装在端部的插头座来完成。
三、故障分析
针对以上故障信息进行分析,诱发该故障的可能原因主要有两个。可能原因一:由积分比较器N200、N201构成的过压保护电路出现异常情况,使磁保持继电器提前动作,造成高电压无延时时间。可能原因二:由V112、V113二极管和V206三极管构成的过压保护电路异常投入工作,使磁保持继电器提前动作,造成高电压无延时时间。
四、故障排除
对可能原因一进行验证,首先对RP200可调电阻器进行调整,故障仍存在,对积分电路C200电容器进行更换,故障仍存在,V200稳压二极管为运放比较器提供了一个基准电压,若V200在高压下出现异常情况,将会导致延时时间异常,但50V情况下延时时间在0.25s左右,时间太短,无法测量V200的稳压值,对其进行更换验证,经通电试验,故障仍存在。用示波器监测N201运算放大器输出情况,发现在产品保护时,输出电位并没有升高,所以判断并不是该部分电路异常导致故障的出现。
对可能原因二进行验证,将V112二极管从电路中断开,进行过压延时时间检查,发现故障消失,判断故障为该部分电路异常导致。
首先将V113稳压二极管进行更换,更换后故障现象仍在,判断不是该稳压二极管的问题。用示波器对V206三极管的基极进行监控,发现在产品保护时,该部位确实检测到电压信号,因此判断V206三极管能够正常工作,没有故障。通过以上工作分析,故障应该出现在V112二极管前端。
经过对电路进行分析,V112二极管的供电来源于三个支路,分别为K继电器的K1触点、V108二极管和V106三极管。通电检查K继电器的K1触点,工作状态良好,无故障。将V108二极管从电路中断开,故障现象仍在,将其排除。将V108二极管恢复后,将V106三极管从电路中断开,故障消失,因此判断该起故障是V106三极管导致。对V106三极管进行更换,后续进行多次试验验证,过压延时时间合格,故障排除。
五、故障结论
由于V106三极管性能下降,基极在无电压情况下,集电极和发射极在高电压作用下出现击穿现象,触发过压保护电路提前动作,导致该起故障的发生。
六、启示及建议
1、对于过压试验故障的排除,应尽可能找到故障发生的规律,以便尽可能快速的捕捉到故障现象,进行测量,对故障进行快速定位,以免造成次生故障。
2、在进行故障排除过程中,通过断开部分电路进行验证故障,应分析透原理,不可在原理未分析透的情况下断开部分电路,可能对故障判断造成影响,且易发生次生故障。
参考文献:
[1] 《某型飞机电气设备》
作者简介:李宝清,工程师,从事航空装备工程特种设备专业技术工作。
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