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核电汽机甩负荷后除氧器的瞬态分析

时间:2024-08-31

佟宝玉,张福君,张明宝

0 概述

汽轮机的甩负荷运行,主要可分两种情况。当电网提供的有效功率小于系统需要的有用功率时,汽轮机主动甩掉部分不重要的负荷,以提高电网的供电质量。或者,当电网发生故障时,汽轮机将被动地甩负荷。例如,由发电机主开关跳闸或汽机主汽门脱扣引发的故障,从而使汽轮机甩负荷运行。

由于核电机组的特殊性,当汽轮机甩负荷时,机组突然甩去大量负荷,二回路的蒸汽流量急剧下降,致使一回路冷却剂温度和压力迅速上升。因此,反应堆必须进行降负荷运行,才能确保反应堆的安全。随着反应堆功率的下降,蒸汽发生器的给水量和蒸汽量也随之逐渐下降,最终维持在不停堆的低负荷运行工况下。此时,低压加热器、高压加热器及除氧器的加热汽源全部失去。为了保证蒸发器设备的安全,要求除氧器向蒸发器供水的水温必须达到要求值,以确保整个核电机组的安全运行。

1 甩负荷时对除氧器的运行要求

汽轮机甩负荷时,除氧器的汽源将被切断。此时,除氧器内的水处于饱和状态,由于低压加热器失去了加热汽源,所以无法通过低压加热器提升给水温度,进入除氧器的水温基本上就是凝汽器出口处的给水温度。为了确保反应堆的安全运行,反应堆的功率将按一定速率逐渐下降,从而使蒸发器二回路侧的所需水量不断地下降,蒸发器的给水量也随之下降。此时,蒸发器的入口水温也在缓慢下降,最终稳定在低负荷下的运行状态。为了使系统在低负荷下安全稳定地运行,针对该时除氧器的运行状态,将由蒸发器引来的主蒸汽经过降压后,通入除氧器内进行保压,利用保压蒸汽的热能,使给水温度满足蒸发器的供水要求。

除氧器失去汽源后,保压蒸汽不能即刻进入除氧器。此时,温度较低的冷凝水还在不断地进入除氧器内,导致除氧器内的介质温度和压力持续下降。因此,要求除氧器在保压蒸汽尚未通入前,仍具有一定的给水温度。并且,在保压蒸汽通入后,要求除氧器能在低负荷下维持稳态运行。

2 盘式除氧器的结构

2.1 除氧器的结构

该型除氧器采用了盘式的除氧模块单元及喷嘴。在除氧器内,对应在每只喷嘴的下方,设置了多组除氧盘。加热蒸汽由汽空间进入,与冷凝水在除氧器单元内进行热交换,冷凝水被加热至饱和状态,从而完成给水的除氧过程。除氧器的结构,如图1所示。

图1 盘式除氧器的结构

2.2 除氧器的结构特点

与鼓泡式喷嘴的除氧器相比,盘式除氧器具有很多特点。

(1)采用多个喷嘴的结构形式。喷嘴在整个除氧器壳体上均匀布置,当冷凝水进入时,冷凝水的分布比鼓泡式除氧器更加均匀。

(2)采用汽空间的进汽方式。热交换在汽空间的除氧单元内部完成,而不是在液相空间内完成。当汽轮机甩负荷时,可有效防止内部水的倒吸现象。

(3)均匀地布置了出水口位置。因为已在汽空间内完成了加热,所以内部水的温度较为均匀。在设备的液相空间内,各处的出水温度基本相同。

2.3 甩负荷时除氧器从瞬态达到稳态的过程

在甩负荷瞬间,各设备失去了加热汽源。除氧器运行在甩负荷工况下,冷凝水温度很快下降至冷凝器的出口温度。大量冷凝水通过喷嘴和除氧盘进入除氧器内。由于失去加热汽源,且低温水还在不断注入,除氧器内的压力在持续下降,除氧器下部的饱和水状态转变为过饱和状态。在汽化潜热的作用下,下部的水温降低至相应压力下的饱和温度。蒸汽闪蒸出来补充汽空间,并与上部的冷凝水混合换热,最终达到新压力下的饱和状态,再落入水空间。在整个过程中,由于冷凝水的流量在不断变化,所以整体换热处在一个瞬态变化的状态中。当低温水不断进入除氧器,除氧器内部的水温也不断地下降。

经过一段时间后,控制系统将发出电控信号,让经过减压的主蒸汽进入除氧器,对除氧器进行保压操作。此时,除氧器的压力将较为缓慢地下降,直至低负荷运行的稳定状态,最终在稳态条件下运行。因为汽轮机甩负荷,高压加热器及低压加热器均被停用,所以,要求除氧器的出水温度,必须达到蒸发器入口给水温度的要求。

3 针对甩负荷工况的瞬态计算

3.1 甩负荷时进入除氧器的流体参数

在甩负荷瞬间,设备失去了加热汽源。将此时定为初始工作状态,除氧器内的压力为0.97 MPa,凝结水的温度为178.6℃。当凝结水持续进入后,随着负荷的不断下降,温度约为33.4℃,压力约2.2 MPa。凝结水的流量在30 s内,由4 104 t/h线性变化至1 295 t/h,最终流量稳定在1 295 t/h。由于电控阀门需得到除氧器的压力信号才开始动作,且整个反馈系统中由多个阀门联动完成保压蒸汽的接入操作,完成整个动作的时间约为90~120 s。所以,需要确定在该段时间内除氧器内部的温度和压力变化,是否满足整体控制系统的设计要求。设置除氧器的出水量,需按除氧器水位不降低的原则,根据液位调节后的出口流量,应保证进口和出口流量的一致,才能控制水位不变。保压蒸汽的压力为1.011 MPa、温度为188℃、流量为240 t/h。

3.2 按90 s后接入保压蒸汽的瞬态进行建模和计算3.2.1 建立模型

根据低负荷稳态的热平衡状态,计算初始30 s进入除氧器冷凝水的水量变化,并分析除氧器内压力和温度的变化。

建模时,将整个过程分解成细小的时间段(时间段定义为每秒),根据流量的线性变化情况,以每秒为时间段,对整个换热段进行核算。利用模型计算热交换后的温度和压力。

在式(1)中:

ΔG-单位时间内冷水流量的减少量,t/(h·s-1);

G0-初始时的流量,t/h;

G80-第30秒时的流量,t/h;

t-时间,0<τ<30,s。

在式(2)中:

Gt-第 t秒内的平均流量,t/h。

经过第1 s流体换热后的焓值:

在式(3)中:

H1-第1s后换热后焓值,kJ/kg;

H0-水箱内的饱和水焓值,kJ/kg;

H-进入除氧器的冷凝水焓值,kJ/kg;

m-水箱内的饱和水的质量,按4.21×105kg;

t-按 1 s计算。

试取饱和温度的值,查取饱和温度的焓值,使该值等于或接近计算所得的焓值,从而确定饱和温度,并可得到饱和状态下的工作压力和饱和温度。

P1=0.962 MPa,T1=178.2℃。

第2 s流体换热后焓值为:

式(4)中:

H2-第2秒水箱内的饱和水焓值,kJ/kg。

同样,试取饱和温度值,并试取饱和温度对应的焓值,得到饱和状态下的工作压力和饱和温度。

按式(5),核算出H3~H30的各个数据。

H30-第30秒水箱内的饱和水焓值,kJ/kg。

重复试取饱和温度值,得到饱和状态下的工作压力和饱和温度。

通过计算30组数据,整理后得到0~30 s内除氧器压力与温度的变化曲线。压力与温度的变化曲线,如图2所示。

图2 0~30 s除氧器内压力与温度的变化曲线

根据统计数据,并对数据进行了线性拟合,得到了温度与压力变化的线性函数。

3.2.2对保压蒸汽接入前运行温度和压力的计算

此时冷凝水流量不再变化,稳定在1 295 t/h,而保压蒸汽还没有进入。水温仍在不断下降。后续第31秒所对应的平均焓值为:

同样,通过试取,以接近计算所得的焓值,从而得到饱和状态下的工作压力和饱和温度。

G终-后续每秒对应的稳定流量:1 295 t/h。

t-时间,取 1 s。

按式(5),核算出H31-H90的各个数据。

……

得到饱和状态下的工作压力和饱和温度。P90=0.695 MPa,T90=164.65℃。

通过计算60组数据,整理后得到30~90 s内除氧器压力和温度的变化曲线。压力与温度的关系曲线,如图3所示。

图3 30~90 s除氧器内压力与温度的变化曲线

通过数据的线性拟合,得到温度与压力的线性函数。

3.3 后除氧器内的瞬态分析

3.3.1保压蒸汽接入前的运行温度和压力

按式(5)的计算方法,获得H31~H120的各个数据。根据H(t)试取饱和温度,查取试取饱和温度的焓值,使该值等于或接近的计算得到的焓值,得到饱和温度,从而得到H(t)下的工作压力Pt和饱和温度Tt。在120 s时,最终参数为:

通过计算90组数据,得到30~120 s的压力与温度的变化曲线。压力与温度的变化曲线,如图4所示。

根据数据统计和线性拟合,得到了温度与压力的线性函数。

P(t)=0.002 T(t)-2.298(31 s≤t≤120 s)(11)

图4 30~120 s除氧器内压力与温度的变化曲线

3.4 除氧器低负荷稳态运行的传热计算

3.4.1甩负荷后至低负荷稳态热平衡计算

汽轮机甩负荷后,经过系统调整,保压蒸汽被接入除氧器,并维持在低负荷下的稳态运行。在最终状态下,利用保压蒸汽与凝结水换热,将凝结水加热到相应压力下的饱和温度,使除氧器达到稳态运行状态。根据热平衡计算,可获得稳态运行时的参数。

式(12)中:

H-进入除氧器的冷凝水焓值,kJ/kg;

H低负荷稳态-稳态时饱和水焓值,kJ/kg;

H低压蒸汽-保压蒸汽焓值,kJ/kg;

G低压蒸汽-保压蒸汽流量,t/h;

G凝结水-凝结水最终流量,1 295 t/h。

通过试取饱和温度和计算,得到稳态运行状态下的工作压力和饱和温度。

计算除氧器的换热能力:

整个除氧器换热空间的有效换热容积为:

V=56.1 m3

容积热负荷为:

式(14)中:

C=2.29×106kCal/m3·h

除氧器最大允许容积热负荷可以达到5×106kCal/m3·h(经验数据,依据前苏联汽水接触换热试验的结论)。由于 C小于5×106kCal/m3·h,所以,除氧器完全能在该工况下稳态运行。

4 结语

在甩负荷工况下,通过计算,获得了除氧器在保压蒸汽接入前的瞬态压力及温度的变化曲线。根据该曲线,获得了除氧器在保压蒸汽接入前的最低出水温度。

在90 s时,通入保压蒸汽前除氧器的最低出水温度为 164.65℃,瞬态工作压力为 0.695 MPa。

在120 s时,通入保压蒸汽前除氧器的最低出水温度为 161.35℃,瞬态工作压力为 0.635 MPa。

通过传热计算,获得了除氧器在稳态运行时的温度和压力。稳态出水温度为132.53℃,稳态工作压力为 0.291 MPa。

在保压蒸汽接入后,分别对90 s和120 s时间段的除氧器运行状态进行计算,并对数据进行线性拟合,得到压力与温度的变化规律。

当汽轮机甩负荷时,通过系统调整,除氧器能快速进入低负荷下的稳态运行。

盘式除氧器可在瞬态条件下,随负荷变化达到新的动态平衡。在甩负荷工况下,确保除氧器的出水温度高于蒸发器所需的最低供水温度,满足蒸发器安全运行的要求。

通过对某核电机组除氧器瞬态过程的分析计算,确定了该型除氧器可在汽轮机甩负荷工况下稳定运行,整体设备的设计是安全可靠的。

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