时间:2024-08-31
曹福勤
(上海电气电站设备有限公司上海电站辅机厂,上海 200090)
某型海水淡化蒸发器为12 000t/d低温多效(MED-TVC)海水淡化装置,海水淡化装置由4个大蒸发器(一效~四效)和2个小蒸发器(五效、六效)组成。如图1所示。每效蒸发器设备呈圆筒状,圆筒外径分别为Ø6 700mm和Ø5 500mm,整体长度86 000 mm,筒体壁厚为11mm,设备的主要材料为316L不锈钢板。每效蒸发器二端面有封板,内部各有2块厚度为20mm的管板及5块厚度为10mm隔板。
图1 海水淡化蒸发器示意图
海水淡化蒸发器的密封性是一项很重要的指标。设备制成后,必须进行气密性试验。蒸发器的气密性试验,如图2所示。这是为验证设备是否具备在设计压力下运行所需的承压能力,并检验连接焊缝是否存在缺陷,确保各连接部位的密封性。通过密封性试验,才能保证蒸发器在工作压力下具有可靠的密封性能。海水淡化蒸发器气密性试验要求,如表1所示。
图2 一效蒸发器气密性试验示意图
表1 海水淡化蒸发器气密性试验要求
在通常的气密性试验中,压力容器的密封面需进行机加工,如法兰面、水室的连接处、人孔端面等都需经过机加工后,达到气密性试验的密封要求。压力容器的接管密封是在接管的端口处焊接封板,达到密封要求。对于大型的海水淡化蒸发器,因密封的端面较大,其密封面是不经机加工的冷作件,采用厚度为4mm不锈钢钢板作为封板,密封蒸发器的端面。
端面的平面度偏差较大,且蒸发器的接管不允许采用焊接封板的密封形式,这些技术要求,给气密性试验的实施带来较大的难度。
蒸发器气密性试验时,一效~四效的端部均有1块直径为Ø6 678mm大面积的封板,封板上有4个大缺口,如图3所示,缺口四周无螺孔可以用于压紧定位,为此,设计了整块盖板封堵该缺口,如图4、图6所示。盖板厚度为4mm,材料为Q235-A.F,采用压板螺栓将蒸发器封板及橡胶垫片压牢,压板螺栓的间距为180mm,连接方式如图5所示。由于蒸发器端面封板和工装盖板均是冷作件或焊接件,其密封面没有进行机加工,表面平面度偏差达到±1 mm。在首次气密性试验中,曾发生多处泄漏。
图3 一至四效蒸发器端面封板
图4 一效~四效的蒸发器盖板
图5 蒸发器端面封板密封示意图
2.1.1 气体泄漏原因
图6 蒸发器端面的大型封板
由于密封面的平面度偏差较大,导致密封橡胶垫片的接触状态不佳,因橡胶垫片受力不均,密封面又比较大,有些间隙无法消除。橡胶密封垫片反弹力与介质压力的分布,如图7所示。图7中,O点为橡胶垫片螺栓压紧处外侧,Pd为垫片反弹力,该反弹力是拧紧螺栓时引起垫片变形而产生的,具有由外向内递减的趋势。
图7 垫片反弹力与介质压力分布曲线图
由于介质压力Pj从内向外逐渐递减,当外界的介质压力为零时,则密封状态最佳,密封间隙S为零时,泄漏量为零,而当介质压力大于零时,则泄漏量随着介质压力的增大而增大。由此可见,在2个相邻螺栓的中间处,垫片反弹力与介质压力恰恰相反,介质压力大,此处所需的密封橡胶垫片反弹力也大,而垫片反弹力在此处恰恰为最小,该处的密封就容易被破坏,导致泄漏的发生。
2.1.2 端面封板及加强筋弯曲应力的计算
为了确保蒸发器气密性试验的顺利进行,需对端面封板及加强筋的弯曲应力进行计算,计算简图如图8所示。
图8 端面封板及加强筋位置简图
(1) 端面封板弯曲应力
由上式得:σ1=54MPa≤0.7[σ]=0.7×113 MPa=79.1MPa
端面封板材料为Q235-A.F,[σ]=113MPa,根据计算可知,实取的端面封板弯曲应力小于许用应力,验算通过。
式中:σ1——端面封板弯曲应力,MPa;
P——设计压力,MPa;
l1——受压范围长度,mm;
l2——受压范围宽度,mm;
L ——加强筋长度,mm;
F ——作用力,kg;
M ——弯距,kg.mm;
H——加强筋高度,mm;
W ——加强筋厚度,mm;
A1——加强筋截面积,mm2;
d——端面封板壁厚,mm;
b——有效受力宽度,mm;
A2——端面封板截面积,mm2;
c1——形心距底部距离,mm;c1=(A1n1+A2n2)/(A1+A2);n1=H/2+d;n2=d/2;
I ——总惯性矩,mm4。
(2)加强筋弯曲应力
由上式得:σ2=48MPa≤0.7[σ]=0.7×113 MPa=79.1MPa
加强筋材料为Q235-A.F,[σ]=113MPa,根据计算可知,实取的加强筋弯曲应力小于许用应力,验算通过。
式中:σ2——加强筋弯曲应力;
c2——形心距顶部距离,mm;c2=H+d-c1。
(3)加强筋间距
加强筋的间距计算简图,如图9所示。
图9 加强筋间距计算简图
由上式得:x1≤1 041mm
x1(加强筋实际间距)=610mm≤1 041mm
根据计算可知,实取加强筋间距为合格。式中:PD——设计压力,MPa;
SA——端面封板许用应力,MPa;
tp——端面封板厚度,mm;
x1——加强筋间距,mm。
2.1.3 端面封板的密封改进措施
在气密性试验中,蒸发器筒体端面封板密封面有气体泄漏现象,致使气密性试验无法进行。针对此问题,为了提高筒体端面封板与盖板的密封性,将橡胶垫片55mm×6mm改为低硬度的方形橡胶8 mm×8mm,如图10、图11所示。减少了垫片的接触面积,增加密封面的单位面积压力,使方形橡胶条与筒体端面封板及盖板密封面紧密接触,防止产生气体泄漏。
图10 低硬度的方形橡胶定位在盖板上
图11 改进后蒸发器端面封板的密封状态
产品出厂时,一效~四效蒸发器是单独件,五效~六效蒸发器是组合件,如图12所示。蒸发器端面各有1块直径为5 478mm大面积的封板,封板上有4个大缺口。在气密性试验前,需制造4块盖板封闭4个大缺口,但五效蒸发器封板处的筒体已与六效蒸发器筒体连接,整体盖板无法进入筒体。经结构分析,根据五效~六效蒸发器结构的实际情况,在五效和六效蒸发器筒体连接处,有一椭圆形人孔,其长轴长为1 020mm;短轴长为500mm,因此,将五效蒸发器的盖板设计成2块小盖板的组合件,其宽度小于椭圆形人孔长轴长度,可将盖板放入筒体内,拼装2块小盖板后,成为1块大盖板,如图13所示,然后再对准蒸发器封板的缺口合拢装配。
图12 五效与六效蒸发器气密性试验示意图
图13 五效蒸发器盖板示意图
2.2.1 五效蒸发器盖板的密封方法改进
五效蒸发器盖板由2块小盖板连接而成,在连接处,用M10螺栓将厚度为6mm的橡胶垫片压紧,达到密封要求。在第一次气密性试验中,也曾发生泄漏。泄漏原因是盖板受到筒向气体的顶压后,2块小盖板的中间连接处向外凸出,中间密封面发生了移位,橡胶垫片不能完全填充间隙空间。为了使小盖板联接处不发生泄漏,将厚度为6mm橡胶垫片改为具有良好密封性能的Ø8海绵橡胶条。将拼装好的整块盖板对准五效蒸发器的封板缺口,进行合拢装配,并拧紧全部压板螺栓,但是,在2块小盖板的连接处的存在间隙,需用真空橡胶泥塞堵间隙后进行试压,顺利地通过了气密性试验。
蒸发器接管不允许采用焊接封板进行密封,所以,接管密封采用U型垫圈,密封状态如图14所示。密封材料为乙稀丙稀橡胶,将其套在Ø2 400 mm×10mm接管的端口上,然后盖上密封板,拧紧圆周上40个M12螺栓,密封接管的端口。
图14 接管密封装置
六效蒸发器的4个Ø1 219mm×8mm接管端面加工了剖口,剖口角度为32.5°,呈尖角形。当密封板被压紧时,U型橡胶垫圈易被接管端口的焊接剖口剪切,橡胶垫圈发生破裂,导致气体泄漏。故该类接管密封不能用U型橡胶垫圈。利用密封板与接管口直接紧密接触的方式进行密封,如图15、图16所示,采用涂中性RTV橡胶平面密封胶的密封方法。使用前清除密封板、接管口毛刺及油污,再将密封板对准接管口合拢装配,然后拧紧螺栓。最后在拧紧后的密封板外周上涂一圈RTV橡胶平面密封胶,待密封胶24小时固化后,进行气密性试验。
图15 大接管端面有剖口的密封形式
图16 蒸发器对外接管的密封
进行气密性试验时,发现蒸发器人孔盖的平面度较差,导致人孔密封面泄漏。原因是U型橡胶垫圈在平面度较差处的填充量不够。根据实物情况,在U型橡胶垫圈与接管端口之间安放了Ø10mm的丁晴橡胶条,如图17所示。通过增加填料厚度,提高了密封性能,杜绝了泄漏。
图17 人孔盖密封处增加橡胶条
对一效~六效蒸发器水室和二效、四效、六效蒸发器后水室进行气密性试验时,需将换热管的管口堵住,阻止气体从换热管泄漏。换热管口为Ø25.4 mm。利用具有斜度的橡皮塞头堵住换热管的管口,选择橡皮塞头斜度大小较为重要,橡皮塞头的斜度过小,在气密性试验后,塞头就不易从管内拔出;橡皮塞头的斜度过大,则塞头容易从管口处脱落,导致气体泄漏。通过数次试验,决定了橡皮塞头尺寸大小和角度,如图18所示。
图18 橡皮塞头密封示意图
为了保证测量数据的精度,采用表盘直径为200 mm、精度为0.4级的压力表,压力表的最大量程为试验压力值的2~3倍。在现场的气密性试验中,如图19所示,需在不同位置使用2个相同的压力表进行测量,当容器内充入一定压力的气体后,对所有焊缝和连接部位涂刷肥皂水进行检查,目测检查连接处是否有冒泡现象,以此判断工件是否有泄漏。
图19 蒸发器的气密性试验
海水淡化蒸发器的密封面是没有进行机加工的冷作件,在气密性试验中发生了泄漏,针对实际情况采取相应对策,改进了气密性试验的工艺装备,使其结构和布置上更合理、更实用,较好地解决了试验中的泄漏问题。
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