当前位置:首页 期刊杂志

橡胶硫化促进剂生产废水蒸发结晶盐渣的精制处理工艺研究

时间:2024-08-31

盛晨军,杨茜,王瑞,于婷,李崇,张浩

(天津一化化工有限公司,天津300287)

橡胶硫化促进剂生产废水蒸发结晶盐渣的精制处理工艺研究

盛晨军,杨茜,王瑞,于婷,李崇,张浩

(天津一化化工有限公司,天津300287)

橡胶促进剂高含盐废水大都采用蒸发工艺处理,本文研究了蒸发结晶的氯化钠循环利用技术,采用650℃高温焙烧后再溶解精制重结晶的技术处理蒸发结晶的氯化钠盐渣,得到的成品氯化钠质量优于工业盐的技术标准。

促进剂废水;蒸发;氯化钠;盐渣;高温焙烧

橡胶硫化促进剂是橡胶工业必不可少的基础原料,促进剂行业作为我国橡胶工业重要的促成部分,随着橡胶工业的蓬勃发展,促进剂行业也随橡胶工业迅速扩张,由于促进剂生产过程中产生大量的难降解含盐废水,随之带来的环境问题也日益凸显。废水处理问题已成为制约橡胶促进剂行业持续发展的重大难题[1]。

橡胶促进剂的含盐废水由于盐分高,污染物难以降解,目前尚无有效的处理工艺能够去除水中的有机污染物,随着环保政策的变化,各地也相继将水中盐分作为限排的指标。目前,促进剂行业内普遍采用蒸发工艺处理此类含盐废水,蒸发的凝水含有一些小分子的挥发物可生化降解,蒸发残余的盐渣当做固废处理。

蒸发工艺处理废水消耗大量的蒸汽或电能,运行成本较高,残余盐渣的当做固废处理更进一步增大促进剂产品成本负担。若能够将该部分盐渣资源化在利用,既可以消除昂贵的固废处理费用,还有可能为企业增加一个副产品,实现一定的经济效益。

本文对蒸发结晶的盐渣的精制再利用进行了研究。

1 试验部分

1.1 仪器

马弗炉、烧瓶、电炉、X射线元素荧光分析仪、滴定管。

1.2 试剂

盐渣(促进剂DZ废水蒸发三效蒸发结晶产物)、碳酸钠、氢氧化钙、硝酸银、EDTA、基准氧化锌、钙羧酸指示剂、铬黑指示剂。

1.3 试验方法

盐渣经过干燥后,加入到马弗炉中,设定好温度,焙烧4h,待冷却后取出,加少量水溶解成接近饱和的浓度的浓盐水,过滤除去不溶性的杂质,再加入氢氧化钙和碳酸钠对盐水进行初步的精制,然后用离子交换树脂进一步除去盐水中的杂质离子,最后再次将氯化钠结晶出来,测定氯化钠的纯度及其中的钙、镁离子、硫酸根离子的含量。

2 结果与分析

2.1 焙烧温度的优化

考虑到氯化钠的熔点在801℃,盐渣焙烧在800℃以下的温度范围内选择优化[2]。每次取500g经过干燥的盐渣在不同温度下焙烧,然后检测剩余的盐量。并取样进行元素分析,考察残余C含量。数据如表1。

表1 盐渣煅烧数据表

可以看到在煅烧温度从450℃逐渐升高,盐渣减重越来越大,有机物的去除效果越来越好,温度高于600℃以后,盐渣重量基本保持不变,并且元素分析同样显示,能够烧掉有机物基本上被烧掉,焙烧后的盐渣颜色越来越浅,最后变为浅灰色。因此确定了最佳的焙烧温度为650℃。

2.2 盐渣的精制

由于工艺用水带来钙、镁及废水中的有机污染物,在蒸发时被浓缩,都留在盐渣中,有机污染物中含有硫,经过煅烧形成硫酸盐,要达到合格的副产品氯化钠需要对盐渣中的杂质离子进行处理。

经过650℃煅烧后的盐渣采用以下工艺进行精制处理,加入适量的Ca(OH)2和过量的Na2CO3,通过过滤去除其中钙、镁和SO42-等离子后,再经过离子交换树脂进一步去除杂质离子,然后蒸发结晶得到干净的氯化钠产品(如图1)。

图1 盐渣精制工艺流程

加入Ca(OH)2和Na2CO3主要原理如下:

经过沉淀后在调节pH,溶液还有微量的Ca2+,等离子,在采用离子交换树脂将阳离子交换为H+,阴离子交换为OH-离子,使得盐溶液得到净化。净化后的盐溶液蒸发结晶得到晶体完整的氯化钠。

按照工业盐的标准检测氯化钠的各项指标数据见表2。

表2

经过精制后的盐的各项指标均优于工业盐的标准。

3 结论

(1)通过试验确定盐渣焙烧温度为650℃,能够将盐渣中的有机物烧净。

(2)焙烧后盐渣采用精制剂与离子交换组合的精制工艺。

(3)精制后形成的副产氯化钠质量优于工业盐的指标。

[1]肖军.我国橡胶助剂三废治理评述[J],化学工业,2011,29:38-46.

[2]傅立德,王厦.CN 104310434A,一种用于处理废盐的装置和工艺(P),2014.

10.3969/j.issn.1008-1267.2016.06.012

X783.3

A

1008-1267(2016)06-0028-02

2016-03-10

免责声明

我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自各大过期杂志,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!