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螺杆式空气压缩机节能改造

时间:2024-08-31

郝继运,南海凤,潘显明

(莘县华祥盐化有限公司,山东 聊城 252429)

在石油化工生产过程中,常常用到大量的压缩空气,来满足工艺、设备、安全等的需要,如管道吹扫、物料输送、正压通风、气体置换、搅拌、仪器仪表的执行等等。螺杆式空气压缩机(以下简称“空压机”)是为工厂中各个生产现场提供压缩空气的设备,通过螺杆等机构将从外界吸入的常压空气进行压缩,存贮于压力容器中,通过管路送至生产现场供使用。

1 螺杆式空压机工作、控制原理

1.1 工作原理

在电动机的拖动下,一对相互平行啮合的阴阳转子(也称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽内的空气周期性的产生容积变化,空气则沿着转子轴线由输入侧送到输出侧,从而实现空压机的吸气、压缩和排气的全过程。阴阳转子固定在一个容腔内,里边充满润滑油,起润滑和传热的作用。

1.2 控制原理

空压机的控制过程如下:按下启动按钮,空压机在进气阀门关闭的情况下启动,开始加载运行,系统压缩空气压力逐渐升高,当升高到设定压力上限值时,进口阀门关闭,压缩机空载运行(也叫卸载模式)。随着生产现场空压气用量增加,系统压力下降,当下降到空压机压力设定值下限时,进口阀打开,空压机开始加载运行。如此周而复始地工作。

2 空压机运行现状

(1)在实际生产过程中,为了保证空压气稳定的压力和流量,减少波动,一般增设空气缓冲罐。同时,为了保证远距离输送到生产现场时仍满足用气压力的要求,还要考虑管道压降,一般空压机压力设定值高于实际使用值0.1~0.2 MPa。

(2)空压机运行过程中,电能转化为机械能,机械能转化为热能。在机械能转化为热能的过程中,空气被压缩,温度升高,放出热量,同时螺杆等机械摩擦,也产生一定热量。

据测算,以上两部分热量相当于空压机输入能量的80%左右。为维持设备正常运行,必须对空压机进行降温,这部分热量就通过风机被排放到大气中。在空压机厂房内,特别是夏季,因为热量排放量大,室内温度升高,须额外增加机械排风设施,才能满足空压机运行需要,严重影响空压机出力,造成能耗损失。

(3)实际生产过程中,企业根据用气量的多少、生产重要程度、空压气的用途等情况,选择多台空压机或增加备机,这样会出现多台空压机并列运行的情况。多台空压机并列运行时,每台空压机根据各自设定的压力范围,周而复始地进行加载—卸载—加载—卸载的操作。这种工作状况下,每台设备各自为政,既不便于统一管理,出现压力传感器故障,还会造成各空压机运行负荷不均衡;此外,如果空压机压力范围设定值窄,会造成空压机频繁加载—卸载运行,造成电网和空压气系统压力波动;如果压力范围设定值宽,会造成空压机运行时间延长,即便卸载运行时,电动机不停止工作,仍然工频运行,运行电流接近电动机额定电流的50%,造成电能浪费。

3 降低能耗的改造方案

可以从以下几个方面进行改造,以降低空压机运行过程中的能耗。

(1)根据生产现场所需的空压气实际压力,降低空压机压力设定值,达到节约电能的目的。研究表明,空压机出口压力每降低0.1 MPa,可以减少7%电能消耗。该方法简单明了,不需要任何投资,见效快,各企业可以根据自身情况,摸索数据,进行及时调整。

(2)对空压机系统进行改造,增加余热回收装置,以热水的形式回收利用压缩热,回收效率最高可达空压机功率的70%左右,回收热水温度可达60 ℃(进水温度20 ℃)。此方案须结合各企业空压机运行情况及功率大小,由余热回收装置供货厂家进行现场测试,出具具体改造方案,计算具体节能量。通过以上余热回收装置,可以降低热量排放量,节约电能。

(3)根据空压机工作原理可知:降低电动机转速可以使单位时间内的进气量相应下降,压缩机做功减少,电动机运行电流下降,从而达到减少电能的目的。此方案可以通过增加变频器来实现。压缩机在变频器拖动下,根据空压机出口设定的压力值,及时调整电动机转速,减少电能消耗。

使用变频器进行调速,还有以下优点:变频器可以实现软启动,减少加载时启动电流过大对电网的冲击;设定压力是一个值,而不是一个范围,控制准确,压力波动小;在控制器控制下,根据压力变化,及时调整压缩机运转速度,没有加载—卸载的明显转化过程,减少了对设备的冲击,延长设备使用寿命。

(4)增加空压机集中控制系统的工作原理:通过传感器和通信网络实时监测空压气系统的输出压力、用气量和各项运行参数,根据控制系统的精准计算,实现空压气高质量按需输出,满足生产需要。

优点如下: 降低电能成本,可以使压缩机组运行在较小的压力设定范围内,提高气压稳定性,降低电能消耗;实现多台联控,根据设定程序,按顺序启动、停止任何一台空压机,当一台出现故障时,自动启动备用设备,降低生产风险;优化各台空压机运行时间,使每台空压机都在最佳状况下运行,提高运行效率;根据生产情况,及时修改压力控制值,适应不同的生产需要(如开停车和正常生产时用气量不同,可采取不同的控制值),实现精准控制,降低电能消耗;运行参数集中管理,实时了解各台空压机运行情况,不用频繁去现场抄表,提高自动化管理水平。

(5)在用气量变化大的生产场所,可以采用工频+变频的运行方式,节能更加显著。正常生产时,某几台空压机并列运行,受控于节能控制系统集中管理;气量变化时,及时启动变频控制空压机,快速、精准地保证用气压力。变频调节系统节能量一般可以达到10%~30%(跟空压机负荷有关)。

4 节能效益分析

4.1 空压机运行状况

(1)莘县华祥盐化有限公司(以下简称“华祥盐化”)现有空压机10台,正常生产时运行3台,装机容量总功率700 kW(8#机200 kW,7#机250 kW ,10#机250 kW),设定空压机出口压力范围0.6~0.8 MPa,空压机满载运行,空压气缓冲罐压力可以达到0.65 MPa。当生产用气量加大,造成压力降低时,人工启动第4台备用空压机(最小功率为3#机,120 kW),满足生产需求。

(2)华祥盐化生产现场直接用空压气的装置不多,空压气主要用在空压制氮和仪表气。

生产装置现场气动执行机构需要的仪表气压力达到0.5 MPa就能满足调节阀要求。根据实测数据,到达氯乙酸车间时仪表气压力为0.63 MPa(其他距离较近的车间也能达到要求),从仪表气使用角度考虑,空压气设定压力过高,余量大,可以降低0.1 MPa的设定压力。

空压气的另一个用途是制造氮气,制氮机产气量跟进制氮机的空压气压力成正比,但降低空压气压力将会影响制氮量。根据工艺需要,氯乙酸车间、氯丙烯车间需要的氮气压力为0.45 MPa,烧碱车间需要的氮气压力仅为0.1 MPa。因此,从氮气使用角度考虑,空压气设定压力也可以降低0.1 MPa。

根据以上空压气的两种用途及现场运行情况分析可知,在满足生产需求的情况下,华祥盐化空压机设定压力值可以降低0.1 MPa,仍能满足生产需要。

4.2 节能效益计算

(1)按空压机设定压力降低0.1 MPa计算(压力每降低0.1 MPa,空压机消耗的电能减少7%),每年节约电能约为:700 kW×7%×8 000 h=39.2万(kW·h)。此项节能量根据企业空压机运行数量、需要空压气的压力综合考虑,节能量有大有小。

(2)根据余热回收系统厂家提供的数据,250 kW空压机可以回收175 kW,200 kW空压机可以回收140 kW,3台空压机每年可以回收电能:(175 kW×2+140 kW×1)×8 000=392万(kW·h)。

如果考虑压力降低后发热量也相应降低,以及不能达到最大节能效率的情况,粗略计算,每年可回收200万~300万kW·h电能。同时,会降低空压机维修费用,延长空压机使用寿命和保养周期,改善生产现场劳动环境。

5 结论

研究表明,空压机的能耗大约占所有工业用电的10%,其应用几乎涵盖所有工业领域,各企业应根据生产现场情况,摸索数据,合理控制运行参数,减少电能浪费。

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