时间:2024-08-31
李世强 袁振 吴中平 孙义武 袁慧超
摘要:热电分公司现有6台240t/h循环流化床锅炉,锅炉返料系统作为循环流化床锅炉重要组成部分,该系统运行是否正常是锅炉能否正常带负荷的关键,被分离下来的颗粒经过返料系统又被送回炉膛,使锅炉炉膛内有足够高的灰浓度,大大提高了炉膛的传导热系数,确保锅炉达到额定出力。目前锅炉已运行使用十六七年,可靠性大大降低,原设计粗、标准低,不满足现在生产和节能减排要求,造成性能差、效率低、能耗高,由此表现在返料系统上就是返料风量大,过量空气系数高,氧量高,分离器分离效率低,返料灰少,带来的床温高,氮氧化物生成量多等一系列问题,锅炉运行安全性、节能性降低,影响锅炉带负荷能力,锅炉燃烧产生的氮氧化物浓度高,脱硝剂使用量多,环保设备使用率高,环保压力大,所以对锅炉返料系统进行研究改造,达到设备运行可靠、降耗、减轻环保压力的目的,非常有必要性。
通过研究返料器型式和返料风帽样式布局、返料风压风量的大小、与之相匹配的风机及电机合理选型等来优化返料系统,解决床温高,氮氧化物生成量多等一系列问题,达到节能减排的目的。
1项目优化内容
1.1返料床优化
进出口为平床结构,代替现隔板式高低分式结构
1.2返料风帽结构优化
设计由防磨损铸造逆流风帽取代现蘑菇头型式,对布风板阻力进行设计标定后,风帽数量由193个优化为101个,单个风帽开孔数量由12个改为9个,开孔直径为φ3mm。优化前后简图如下:
1.3返料风系统优化
流化风机由原先2台110KWh离心风机优化为3台22KWh罗茨风机,风机出口风压由22.44KPa风压提升为39.2KPa。系统优化后,返料风机运行方式由开一备一,优化为开二备一,各分离器根据分离效率大小,针对循环灰量多少返料风机自行调节风压。在降低厂用电消耗的情况下,提升了返料能力,保证锅炉运行的安全稳定性。
1.4返料系统优化
返料隔墙高度差由550mm减少至350mm,通过减少返料压头,提升返料能力,达到降低床温,减少NOX生成量,提高锅炉带负荷能力。
1.5其它
配合改進人孔门等部件安装、浇筑料等拆除和恢复。
2研究内容试验
通过返料系统进行优化,返料器型式、风帽样式、返料隔墙高度差及返料风系统重新进行优化提升,返料风压头优化提升,返料风量降低。锅炉床温降低,氮氧化物初始生成量降低,提高锅炉带负荷能力。通过减少返料压头,增加返料能力,达到降低床温,减少NOX生成量,提高锅炉带负荷能力,达到节能减排、降本增效的目的。任务完成情况。
2.1节约电能情况分析风机性能参数电机功率数量运行方式
提升前输送风压:22.446KPa
流量:10299Nm3/h110KW2台开一备一
提升后输送风压:39.2KPa
流量:1217.4Nm3/h22 KW3台开二备一
分析:实施后每年节约电能(110KW-22KW×2)×24h×300天= 475200KWh。
2.2脱硝剂用量对比分析
运行数据分析:数据采集时间2021.4.12-4.26,共15天。通过汇总分析:
1、锅炉总产汽量:371750.4t。尿素液消耗:997.42t。
2、9#炉平均负荷:211.34t/h,总产汽量:76082.40t,尿素液消耗量:126m³,折算值:132.30t(20%尿素液密度:ρ=1.05kg/m³)。NOx值:13.67mg/m³。
3、6#、7#、8#、10#、11#、12#炉:产汽量:295668t。尿素液消耗量:802.35t。一二期NOx值:35.80mg/m³,三四期NOx值:39.76mg/m³.总平均值:37.78mg/m³。
数据整理如下表:
经比较:9#炉:NOx值:13.67mg/m³,尿素液消耗量:8.82t/24h=0.37t/h。总NOx值平均值:37.78mg/m³,其余炉:吨汽耗尿素液:10.29t/24天=0.43t/h。
改造后降低尿素液消耗量:0.06t/h,降低用量14.29%。
2.3经济效益分析
通过循环流化床返料技术研究,对#9锅炉返料系统进行优化后,锅炉燃烧返料运行稳定,符合设计要求及项目要求。项目自调试至今运行稳定,达到了预期的效果。
经济效益分析:
根据脱硝剂市场价格按550元/t
年度锅炉运行时间为300天
电费按0.55元/度计算
9#炉负荷平均值为200t/h。
3.4.1锅炉风机节能
475200KWh×0.55元/KWh=26.136万元。
3.4.2节约脱硝剂
0.06t/h×24h×300天×700元/t=30.24万元。
3.4.2设备折旧率分析
按照使用年限10年计算,每年的折旧率为:
(122.4万元-122.4万元×3%)÷10年=11.8728万元。
3.4.3年维护费
每年维护费约10.0万元。
3.4.4年净收益
0.06t/h×24h×300天×550元/t+475200KWh×0.55元/KWh-11.8728万元-10.0万元=28.0232万元。
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