时间:2024-09-03
刘 琦, 邱 玲, 慈建发, 刁 素
(中石化西南油气分公司石油工程技术研究院)
混合水压裂技术主要经历了三个发展历程[1-4]:上世纪80年代以清水压裂为主,上世纪90年代过渡为滑溜水压裂,本世纪初发展成为混合水压裂。混合水压裂技术[1-8]主要针对天然裂缝发育、岩石脆性指数高的致密储层,通过采用“大液量、大砂量、高排量、低砂比”及降阻水与冻胶交替注人,在保持低有效破裂压力的同时,利用降阻水产生裂缝宽度和长度,形成裂缝几何形状后,用冻胶更有效地沿着裂缝携带支撑剂,使支撑剂充填分布更均匀并且更连续,从而提高裂缝导流能力。
川西地区中浅层气藏储层致密,混合水压裂技术已取得了一定的进展,但仍存在压后效果差异大,工艺设计针对性不强。裂缝参数及施工参数还需通过室内研究及现场试验进一步优化。
为验证混合水压裂增产机理,模拟三种不同注入方式所形成人工裂缝的支撑裂缝长度及铺砂剖面。
采用500 mL冻胶作为前置液,1 000 mL冻胶作为携砂液进行连续加砂方式实验,形成的铺砂剖面为连续性的,携砂液未加纤维时支撑裂缝长度为51 cm,而当在携砂液中加入纤维后,支撑裂缝长度为60 cm。说明纤维可帮助携砂,从而获得更长的支撑裂缝,见图1。
采用500 mL冻胶作为中顶液,1 000 mL冻胶作为携砂液进行实验,加砂方式为段塞式交替注入。由于采用段塞式注入,各砂团之间存在高导流能力的通道,在未加纤维情况下,支撑裂缝长度为72 cm,而当在携砂液中加入纤维后,支撑裂缝长度为78 cm,见图2。
图1 连续加砂方式下(冻胶携砂,加纤维)支撑裂缝铺置形态
图2 冻胶携砂(加纤维)与纯冻胶交替注入下支撑裂缝铺置形态
采用500 mL降阻水作为中顶液,1 000 mL冻胶作为携砂液进行实验,加砂方式为段塞式交替注入。相比采用冻胶作为中顶液,该注入方式所形成的支撑裂缝各砂团之间无明显的沟壑,但在支撑裂缝中出现了从缝口到缝端的高导流能力的通道。在携砂液中加入纤维后,支撑裂缝长度为52 cm,相比未加纤维情况下,支撑裂缝长度(56 cm)稍有降低见图3。分析其原因,可能是由于加入纤维后,砂团更加紧密,而降阻水由于黏度低,加之实验排量较低,推动携砂液更为困难。
根据室内实验可看出:段塞式加砂方式所形成的支撑缝长较连续加砂方式更长,采用纯冻胶段塞的支撑缝长长于降阻水段塞。由于降阻水黏度低,在冻胶中产生指进现象,可改变铺砂剖面,在支撑缝中形成纵横向交错的低流动阻力立体通道,从而提高整个支撑裂缝的导流能力。
图3 冻胶携砂(加纤维)与降阻水交替注入下支撑裂缝铺置形态
通过实验评价(见表1),优选防膨率较高配方:0.04%降阻剂+0.1%杀菌剂+0.1%黏稳剂+0.2%增效剂+0.5%氯化钾,并进行降阻率性能评价和伤害率测定,降阻率大于60%,伤害率小于30%(表2),实验测得渗透率伤害率为22.98%。
表1 降阻水配方性能评价
表2 降阻性能评价
结合川西地区致密砂岩气藏压裂液体系配方,优化降阻水配方为:0.04%降阻剂+0.3%杀菌剂+0.5%黏土稳定剂+0.5%助排剂+0.2%多功能增效剂+清水或压返液。
加砂规模一定,选用降阻水 ∶压裂液=1 ∶2,对脉冲纤维加砂、前置混合水、中顶混合水及后置混合水三种工艺下的裂缝参数进行模拟,模拟结果见表3。
表3 不同注入方式下裂缝参数及5年累计产量
从不同注入方式与裂缝参数的结果可以看出,中顶交替注入降阻水获得的支撑缝长和改造体积最大,但导流能力有一定降低,这主要是加砂规模一定的情况下,支撑缝长和改造体积增加,导致裂缝内支撑剂铺置浓度有一定降低,但中顶交替的注入方式累计产量相对最高,因此推荐中顶降阻水注入方式,可选择阶梯增加或阶梯降低降阻水用量。
加砂规模一定,改变降阻水与压裂液比例,模拟不同比例下裂缝参数,模拟结果见表4。
从降阻水比例与裂缝参数的结果可以看出,在加砂规模一定的情况的下,随着降阻水用量的增加,支撑缝长和改造体积增加,这主要是支撑缝长和改造体积受液量规模影响较大,当支撑缝长在降阻水 ∶压裂液为1 ∶1~1 ∶2之间增加幅度较大,而改造体积一直呈现上涨趋势,另外,随着降阻水用量增加,导流能力不断降低,这主要是因为加砂规模一定的情况下,当裂缝体积增加后,支撑剂在裂缝中的铺置浓度将降低,在裂缝部分区域,出现因支撑剂嵌入导流能力为0的区域。综合裂缝参数、累计产量及裂缝铺置剖面,优化降阻水与压裂液比例在1 ∶1~1 ∶2。
表4 不同降阻水比例下裂缝参数及5年累计产量结果
截至目前,混合水压裂工艺技术在川西中浅层致密砂岩气藏新场、中江、高庙等4个区块水平井中现场试验10井次,其中,1井次全程(6段)采用混合水压裂工艺,9井次在部分井段(累积26段)采用混合水压裂工艺,10井次累积26段采用压返液配制降阻水,施工成功率100%,压后单井平均测试产量8.9291×104m3/d,见表5,体现出混合水压裂工艺增产及环保的有效性。10井次中,GM33-11HF井采用中顶交替注入混合水压裂工艺,在油压15.5 MPa下获天然气测试产量16.1903×104m3/d,获得了混合水压裂工艺的突破。
表5 混合水压裂试验井部份井概况
(1)室内模拟表明,由于降阻水黏度低,在冻胶中产生指进现象,可改变铺砂剖面,在支撑缝中形成纵横向交错的低流动阻力立体通道,从而提高整个支撑裂缝的导流能力。
(2)软件模拟表明,中顶交替注入降阻水获得的支撑缝长和改造体积最大,但导流能力有一定降低,但累计产量相对最高。当支撑缝长在降阻水 ∶压裂液为1 ∶1~1 ∶2之间增加幅度较大。
(3)10口井的现场应用效果较好,混合水压裂技术在川西致密砂岩气藏具有较强的适应性。
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