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提高辊套焊接质量的工艺改进

时间:2024-09-03

钟胜贤,丁 芬

(常德烟草机械有限公司,湖南 常德 415000)

公司有一件辊套脱焊,工艺要求两端头对称各车1mm,但实际情况为一端头车的深度为2mm~2.5mm,导致焊缝连接处仅有1mm~1.5mm左右,在外力载荷的作用下脱焊。对问题零件进行切断,坡口深度为5mm,未焊透深度大概为1.5mm左右,为了避免脱焊风险,准备进行焊接工艺实验,对该问题进行攻关解决,预期效果熔深大于4.5mm,也就是未熔透小于0.5mm。

1 焊接实验的方法

辊套坡口形式为5×45°的半V坡口,由于坡口角度较小,根部很难焊透。通过资料查阅,焊不透的原因可能是:①工艺参数和操作方法选择:工艺参数不合适(可能是电流过小、电压过高、焊速过快、焊丝干伸长太长等),焊枪操作不合理(可能是倾角过大、焊枪指向位置角度太大、左右焊法选择)。②坡口角度过小,无法焊透。

针对以上两个原因,决定进行两个焊接实验:①通过改变焊接电流、焊接电压等参数进行实验(不改变坡口形式)。②改变坡口形式和焊接电流、焊接电压进行实验。

2 焊接实验过程

2.1 第一个焊接实验实施过程

制作焊接实验件,长宽高为100×30×10,材料45钢,坡口形式为5×45°的半V坡口,数量若干,标识好,进行试验。

通过资料查阅和实践经验可知:①采用右焊法更利于焊透,以及观察熔池熔合情况;②焊枪角度10°~20°,更利于熔深;③平焊,在重力作用下,同样条件下熔深更大;④干伸长受焊丝直径影响:L=(10--15)倍焊丝直径.当电流较小时选择10倍,1.2mm焊丝电流范围为120A~350A,试验电流范围为120~220,选取10倍~12倍,即干伸长为12mm~15mm左右;⑤电压随电流变化,根据一般经验公式:焊接电压=(0.04倍焊接电流+16±1.5)伏,由于坡口角度较小,电压宜小不宜大,在此经验数据基础上再减少电压1V~2V;⑥焊枪指向焊缝正中;

以上限定条件制定好后,只需改变电流和电压,即可进行试验,试验结果如下:

表1 不同电压电流下辊套焊接情况试验结果

通过以上试验,可以看出,当电流达到200A时,可完全熔透。

但与此同时,电流达到180A以上后,出现咬边、甚至气孔现象。原因是:随着电流的增加,焊接速度必须跟着增大,但当电流达到180A以上时,焊接速度增大到一定程度,熔池情况便难以控制,相应的焊接缺陷(咬边、气孔)发生几率加大,增加了返工的工作量。

2.2 第二个焊接实验实施过程

为了解决上述问题,改变坡口形式(由半V改成半U),在保证焊透的情况下,降低焊接电流。先期自制试验板进行参数试验,摸索合理参数,下表为参数摸索试验数值。

表2 采用同一方法在不同电压电流下辊套焊接情况分析

对比图片如下:

图1 三种辊套未焊接前示意图

图2 三种辊套焊接后对比图

后又用多块试验板试验,最终摸索出以下合理参数:电流150A~160A,电压19V~20.5V。

3 结语

按照新的焊接电流、焊接电压参数,坡口为半U,进行产品焊接,8件交检全部合格,无返工零件。图3为焊后零件图,焊缝外观饱满,无咬边。图4为车两端头后图片,可以看出无气孔等缺陷,8件均未发生脱焊现象。

图3 为焊后零件图

图4 为车两端头后图

通过焊接工艺对比实验,摸索出了最佳焊接参数,解决了焊接质量问题,为以后解决类似问题提供了方法和思路。

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