时间:2024-09-03
文/屈联西 王 云
5 月31 日上午,河南豫光金铅股份有限公司直炼厂中心控制室发出急促的报警声:监控数据出现异常。
当班主操杨郑学联系尾吸工,逐一排查监控数据异常原因。通过排查,他判断,问题出在通风除尘器灰仓。
但到现场,12 个灰仓,哪个有问题?他立即向卢松松打电话询问,卢松松是他师傅,也是中控室负责人。
卢松松快步来到现场。熟练地查看12 个灰仓的喷吹装置。根据它们喷吹的频次及时间,他断定出问题的是5号灰仓。大家当即关闭5 号灰仓提升阀,打开灰仓检查,果然发现5 号灰仓内部收尘滤袋已脱落。重新更换滤袋后,环保在线数据恢复正常。
小杨说:“师傅精准的判断,是他长期积累,善于思考的结果。”
而卢松松则说:“闻道有先后,术业有专攻,如是而已。”
2011 年7 月,卢松松从一所职业技术学院毕业后,到直炼厂控制室工作。由于专业不对口,为了能胜任这项工作,除了向老工人勤奋学习外,他别无选择。“勤巡检、勤记录、勤总结、勤思考”,上班不久,时任中控室负责人要求他的这“四个勤”,至今仍让他受益匪浅。
2021 年年初,在“效益优先,金属为王”的经营理念指导下,河南豫光推行“效益化”生产。直炼厂当时的工艺条件还是一段出铅,也就是只有还原炉出铅,氧化炉不出铅。
但是,随着金银矿投入的不断加大,一段出铅的弊端日益暴露——在工艺末端,贵金属流失较多。
为了提高生产效益,消化吸收部分白白流失到渣中的贵金属,2021 年4 月份,直炼厂成立“两段出铅试验”攻关小组,开始氧化炉、还原炉“低品位下两段出铅”试验。卢松松是主要成员之一。
试验进行一个月后,生产不顺,炉况不稳等问题接踵而来。其中,随着枪区耐材烧损加速、换枪频次大幅攀升、还原炉端墙结渣等问题,使炉前工的劳动强度成倍增加,他们对试验颇有微词。
卢松松在现场测炉体温度
“因为我们是以调整、物料把控为主,但现场的工人以体力劳动为主。如果因为我们操作不当,或者因能力欠缺,导致工人劳动强度大,他们都会有怨气。这些,都需要我们日常协调。”
面对试验中出现的一系列工艺难题,卢松松在查阅大量资料,不断向他们解释工艺可行的同时,还要做他们的思想工作。
在之后边试验边生产的过程中,他尝试使用物料解决上述问题,但效果不佳。后来,经攻关小组论证,决定在还原炉端墙增设氧枪`。
“攻关小组计划7 月14 日检修。我从13 日开始,就准备好烧还原炉底部结渣的工具。夜间,还原炉停炉后,我们使用4 米长的氧枪,对准炉底部烧渣。耗时近7 个小时,才将底部结渣清理干净,并顺利架设了氧枪。炉前工将氧枪点燃,生产转入正常。底部结渣问题完全解决。自己很有成就感……”谈到当时的情景,卢松松至今还历历在目。
类似这样的难题和任务,不胜枚举。每年大大小小的检修,卢松松都是白天夜里连轴转。
经过280 天的攻坚,2021 年11 月5 日,“豫光低品位两段出铅试验”终于成功了。
“采用两段出铅生产模式后,直炼厂熔炼系统银回收率提高0.9%;铜回收率提高1.4%,均创历史新高。”生产科副科长李辰寅说。
问到试验成功有什么经验和诀窍时,卢松松说:“一方面,你得愿意投入大量的时间和精力。说白了,就是把公家的事当自家的事干。试验期间,我每月基本都上45班左右;另一方面,要多思考。我很喜欢的一句话:‘想得多一定没做得多有效,然而不想便做一定没什么效果。’所以,我每天都要到现场和工人交流。我问他们问题,他们也愿意给我讲。我把自己看到的问题和他们平时发现的问题串在一起,就能判断出生产出现问题的症结。”
曾获得过济源市技术能手、济源市“五一”劳动奖章等多项荣誉的他,今年同时被评为豫光集团劳模、豫光集团工匠。同时获得这两项荣誉的,全公司只有他一人。
如今,卢松松已经培养出3 名像杨郑学一样能独当一面的控制室主操。做更专业的中控工,是他对自己,也是这3 名主操的期许。
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