时间:2024-09-03
马 务
(大唐科技产业集团有限公司,北京 100048)
模块化SNCR脱硝技术在循环硫化床锅炉上的应用分析
马 务
(大唐科技产业集团有限公司,北京 100048)
设计了一套模块化SNCR脱硝系统,在两台循环流化床锅炉上进行了实际应用,分析了影响脱硝效率的主要因素和调整措施;锅炉在100%和85%负荷下,氮氧化物的排放分别70和53 mg/Nm3,均在国家规定的100 mg/Nm3以下,脱硝效率分别为53.3%和63.5%,各个工况下,锅炉烟气的氨逃逸均在8 mg/Nm3以下。
循环硫化床锅炉;脱硝效率;选择性非催化还原技术;模块化
我国是一个以煤炭为主要能源的国家,煤在一次能源中占75%,其中84%以上是通过燃烧方法利用的。煤燃烧所释放出的氮氧化物(NOx),是造成大气污染的主要污染源之一[1-2]。一方面,NOx会对神经中枢产生影响,并可能破坏大气层;另一方面,NOx又是形成酸雨的主要因素,造成环境污染和经济损失。因此,合理、高效、文明地利用有限的煤炭资源,开发低排放燃烧技术和降低NOx排放量是现在急需解决的问题[3-5]。
目前,降低NOx排放量的烟气脱硝技术主要有选择性催化还原法(SCR)脱硝技术和非选择性催化还原法(SCR)脱硝技术。SCR技术的特点是脱除效率高,运行可靠,缺点是系统复杂,投资大,催化剂需定期更换且容易失效,一般用于NOx产量较高的煤粉炉;SNCR技术的特点是设备简单,投资小,适用于NOx产量较低的CFB锅炉[6-7]。
SNCR技术是指在不用催化剂的情况下,将氨气或尿素等还原剂喷入炉内与NOx进行选择性反应。还原剂喷入炉膛温度为800~1 250 ℃的区域,该还原剂与烟气中的NOx进行反应生成氮气和水[8-9],该方法是以炉膛为反应器。
在800~1 250 ℃范围内,NH3或尿素还原NOx的主要反应为:
氨水为还原剂:
尿素为还原剂:
不同还原剂有不同的反应温度范围,此温度范围称为温度窗口。当反应温度过高时,由于氨的分解会使NOx还原率降低,另一方面,反应温度过低时,氨的逃逸增加,也会使NOx还原率降低[10]。
2.1 锅炉参数
某热电厂有两台型号为:DG450/9.81-1型循环流化床锅炉。锅炉型式为:高压自然循环汽包炉。特点为:单炉膛、平衡通风、全钢架支吊方式。锅炉采用循环流化床燃烧技术,在燃用设计煤种时,能够在30%~100%负荷范围内稳定运行,循环物料的分离采用2个汽冷式旋风分离器。锅炉设计排烟温度为130 ℃,锅炉设计效率91.2%。炉膛出口烟温760~890 ℃,氮氧化物出口浓度102~176 mg/Nm3(标态、干基、6%O2)。
表1 锅炉设计燃料特性表
表2 锅炉烟气参数表
2.2 脱硝系统
脱硝系统采用尿素作为还原剂,主要分为尿素溶液制备、输送和喷射三部分。尿素溶液制备系统主要有尿素溶解罐、溶液输送泵、尿素溶液储罐及相关管道阀门仪表组成,主要功能是制备50%质量浓度的尿素溶液;尿素溶液输送系统采取模块化设计供货,有稀释水模块、高流量循环模块、背压模块、计量模块和分配模块组成,其功能是将50%质量浓度的尿素溶液稀释成5%~10%质量浓度的尿素溶液,并送至锅炉平台附近;稀释后的尿素溶液经雾化后由喷枪送入锅炉旋风分离器进口烟道。系统流程如下图1所示。
图1 脱硝系统流程图
模块化设备的优点是功能相似的管路及组件集成为统一模块,功能集中程度高,流程控制更加清晰,并减少与现场的交叉施工,方便工程应用。
两台炉公用一套尿素溶液制备系统、高流量循环模块及背压模块,每台炉有一套稀释水模块和计量模块,两套分配模块,每个分配模块对应六支喷枪,每台炉共12支喷枪,每个喷枪有三条管路,分别是尿素溶液管路、雾化空气管路和冷却空气管路,雾化空气的作用是将尿素溶液雾化成颗粒状液滴,便于在分离器内受热分解,冷却空气的作用是壁面喷枪本体温度过高,影响正常运行。脱硝系统不同负荷下的运行数据见表3。
表3 脱硝系统运行数据表
尿素溶液储罐里50%质量浓度的溶液由高流量循环模块以5倍的循环倍率输送至计量模块,计量模块根据锅炉运行情况,通过电动调节阀控制所需尿素溶液流量,其余的溶液由背压模块返回尿素溶液储罐,稀释水模块将系统所用稀释水输送至计量模块稀释水管路,在计量模块内与50%尿素溶液混合,配置成5%~10%质量浓度的尿素溶液,最后由分配模块送至喷枪,溶液经雾化后进入循环流化床锅炉旋风分离器内,与烟气进行反应。
锅炉在不同负荷下的运行数据见表4。
表4 锅炉运行参数表
可以看出,锅炉在100%和85%负荷下,氮氧化物的排放分别70和53 mg/Nm3,均在国家规定的100 mg/Nm3以下,脱硝效率分别为53.3%和63.5%,各个工况下,锅炉烟气的氨逃逸均在8 mg/Nm3以下。
4.1 反应温度
SNCR脱硝反应过程受温度的影响较大,当反应温度超过1 000 ℃时,氨气被氧化成NOx,氧化反应起主导;反应温度低于1 000 ℃时,氨气与NOx的还原反应占主导,但反应速率降低,易造成未反应的氨气逃逸过高。SNCR脱硝反应的过程是上述两类反应相互竞争、共同作用的结果,选取合适的温度条件是提高脱硝效率的关键,图2是脱硝效率随温度的变化曲线,由图中可以看出,当反应温度在850~1 000 ℃时,脱硝效率较高。
图2 脱硝效率随反应温度的变化曲线
4.2 停留时间
停留时间指的是还原剂在炉内完成与烟气的混合、液滴蒸发、热解成NH3、NH3转化成游离基NH2、脱硝化学反应等全部过程所需要的时间。
延长反应区域内的停留时间,有助于反应物质扩散传递和化学反应,提高脱硝效率。当合适的反应温度窗口较窄时,部分还原反应将滞后到较低的温度区间,较低的反应速率需要更长的停留时间以获得相同脱硝效率。当停留时间超过1 s时, 易获得较高的脱硝效果。循环流化床锅炉烟气自旋风分离器入口到锅炉在热器之间,在该段行程内的时间在2 s以上,可以达到较高的脱硝效率。
4.3 氨氮比
氨气与NO的理论化学反应当量比为1∶1,但由于部分NH3被氧化成二氧化氮等其他类型的NOx,以及小部分未反应的NH3随烟气排入大气。因此,实际应用中需要更多的还原剂喷入炉膛才能达到较理想的脱硝效率。此外,当原始NOx浓度较低时,脱硝还原化学反应动力降低,为达到相同的脱硝效率,需要喷入炉内更多的还原剂参与反应。图3是不同氨氮比下,脱硝效率随反应温度的变化曲线,可以看出,不同氨氮比下,均有一个使脱硝效率最高的反应温度,氨氮比越高,脱硝效率越高,氨氮比在2以上时,脱硝效率增加的不明显;循环流化床锅炉的氨氮比一般取1.3~2之间。
图3 不同氨氮比下的脱硝效率
实际运行中,也可以通过对脱硝设备运行参数的调整来达到更高的脱硝效果。当反应区域温度较低时,可以增大分配模块雾化空气管路的压力,减小尿素溶液液滴的粒径,使反应易于进行;反之,则可以较小分配模块雾化空气管路的压力,增大尿素溶液液滴的粒径,增加反应所需的气化潜热。
由于SNCR脱硝技术对温度要求比较高,而循环流化床锅炉的运行特点可以保证还原剂可以在合适、均匀的温度区间内与锅炉烟气进行反应。在本文所述的循环流化床锅炉中,SNCR系统的脱硝效率在各个工况下可以达到50%以上,保证NOx排放在100 mg/Nm3的国家标准以内。
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Analysis of the Modular SNCR Denitrification TGechnology in the CFB Boiler
MA Wu
(Datang Technology Industry Group Co., Ltd. Beijing 100048, China)
Designed a modular SNCR denitrification system which was applied on two CFB boiler, analysed the main factors and adjustment measures which influenced the denitrification efficiency. With the 100% and 85% load, the average denitrification efficiency of the system are 53.3% and 63.5%, under variable conditions, the average ammonia escape concentration are 8 mg/Nm3below.
CFB boiler; Denitrification efficiency; Selective Non-Catalytic Reduction; Modular
2015-03-28
2015-04-15
马 务(1988-)男,大唐科技产业集团有限公司,硕士,从事火电厂污染物控制方向的研究。
10.3969/j.issn.1009-3230.2015.05.008
TK229.4
B
1009-3230(2015)05-0019-04
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