时间:2024-09-03
上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿 孙凡占
斜井绞车是煤矿主要运输设备之一,担负着矿山人员、物料、矸石甚至煤炭的运输任务,安全级别要求高,在煤矿安全生产中具有重要的地位。为了改善辅助运输环境,提高自动化和智能化水平,满足智能化建设要求,故急需对斜井绞车智能化提升系统进行研究和改进。本项目首次在大屯煤电公司徐庄煤矿Ⅱ1轨道上进行安装应用,在针对轨道特殊工况下多次进行技术研讨,经过反复论证、探讨,制定了设计绞车智能化提升系统改造方案,并秉承经济、实用、安全、安装工期短的原则,在原有ZTK型矿用提升机电控装置基础上进行设计、改造,实现斜井绞车自动控制等功能。该智能提升系统在徐庄煤矿Ⅱ1轨道已安装应用,实现了减人提效、自动控制、安全可靠等功能。
徐庄煤矿主斜井绞车运输系统存在问题如下:(1)用人多。一条斜井轨道每班正常至少安排5名职工,其中绞车房司机至少1名,下车场信号把钩工2名,甩道口信号把钩工2名。(2)环境差。绞车房所有设备同时运转时,现场噪声较大,严重影响了绞车司机的身心健康。(3)智能化水平不高。在生产运输过程中,绞车司机必须时刻坐在操作台前,手动操作,注意力高度集中,易产生疲劳开车。无法满足智能化矿井“无人值守”要求。(4)信息化程度不高。一是设备运行状态、故障信息、各类参数和现场监控画面无法上传至地面,地面无法及时掌握和读取相关信息数据,无法满足智能化矿井信息高度融合、互联的要求。二是子系统多,未深度融合,存在信息“孤岛”。(5)安全保障能力低。一是物料提升过程中,没有能够防止人员进入斜巷轨道的有效措施,易造成“行车行人”状况,引发安全事故。二是以往操作为司机接收到信号工发来信号后手动控制提升机,存在思想不集中操作人员发出错误指令的问题,存在保守操作致使提升机非全速运行降低提升效率的问题,存在司机为简化自身工作进行非正常开车造成事故的风险。三是缺少有效的视频监控装置,操作人员无法及时掌握各关键地点人员和设备状态。
(1)突出减人提效。绞车房无需安设绞车司机,实现下车场一键启动,减少操作环节,绞车实现远程控制后车房实现无人值守;同时,具备自动和手动一键切换功能。
(2)突出设备运行安全。通过视频监控、移动视频、人机界面、防人员闯入装置、温度与震动检测等装置实时监控绞车以及车辆运行状态。
(3)突出设备智能化。信号提升装置具有主备两套信号系统,采用电梯式控制方式,整个装置具有个水平之间的直通扩音电话,具有沿线开车警示语言箱,具有车房绞车电机、减速机、滚筒的振动检测、闸间隙检测等功能,具有沿线道岔控制功能。自动模式下能够根据所选水平目标地自动发出开车、停车、信号转换、道岔控制指令,一键完成本次提升任务。
(4)突出设备信息化。将所有绞车运行数据、设备运行状态和现场监控画面上传地面调度,进入矿井环网,便于远程故障诊断和远程监控,为下一步矿井信息化整合打下基础。
本系统由矿用本安型操作台、矿用隔爆兼本安型可编程控制箱、矿用隔爆型显示器、矿用防爆兼本安型以太网交换机、移动视频监控、煤矿用提升机间隙保护装置、煤矿用机电设备温度振动监测系统、矿用防爆提升机电控装置、矿用视频监控系统、人员闯入报警等多个系统组成。各个系统各司其职又互联互通形成一个全方位的监测和控制系统。系统组成如图1所示。
图1 系统组成
(1)在绞车房和各甩道安装矿用隔爆兼本安型可编程控制器和操作台。操作台之间具备语言通讯功能,实现各甩道之间直接相互通话;具备防护罩以及钥匙闭锁功能(防止他人误发信号操作);能够显示绞车运行数据(电流、制动油压、震动、温度等)。借鉴电梯运行模式设置偏口选择(在各偏口车场操作台设置偏口选择,选择偏口后各车场预警,绞车自动运行,根据设置程序直接到达指定车场);显示各岔位(道岔人工控制,但必须检测位置)、挡车器状态(常闭式挡车器、D型挡车器和道岔活动轨安装常开、常闭到位传感器);安装急停和清除按钮;安装停车信号(减速停车)、慢提、慢松信号;显示滑头运行位置。
(2)提升系统开车信号具备闭锁功能,只有滑头所在车场操作台发出提升信号,其他车场只能发送联系信号。绞车停在斜巷中间(故障原因),由就近偏口发提升信号,再次提升。车房安装千兆以太网交换机,实现绞车运行参数和视频画面上传功能。地面配置硬盘录像机及显示器,对井下绞车视频可进行存储显示。
(3)在车房和各甩道安装高清网络摄像仪,在下口车场安装24in液晶显示器和硬盘录像机、防爆控制键盘等,实时监控车房和各车场现场画面和绞车各种数据,并可实时查看视频回放。
(4)在各甩道安装防人员闯入监视装置,人员闯入后立即发出语音报警。
(5)在绞车钩头车前端安装移动摄像仪,轨道沿线及边坡点安装无线数据采集分站,采集钩头车运行实时视频信号(如轨道工况、巷道情况),通过无线传输到绞车司机处显示器,使操车司机能够清晰看到钩头车前后的实时图像,全面掌控绞车的运行状况,及时发现运行隐患,作出正确的操车反应,从而提高系统运行安全。
(1)甩道口接车处信号把钩工到位就绪准备工作完毕后,按压操作台上相应提升信号点数按钮以及水平选择按钮,信号发出后等待绞车开车。
(2)下口操作台接到信号后,操作台显示相应水平和信号点数,操作人员按压确认按钮,绞车按程序设定开车。
(3)当车辆到达指定甩道口过道岔后,绞车按程序自动停车,绞车停止后,甩道信号把钩工扳动道岔后,按压信号点,下口点击确认按钮后,绞车自动下放,到达程序设定位置后自动停车。
(1)减人提效。设备改造后,只需在Ⅱ1轨道下口设置1名司机,智能提升监测控制系统在全自动模式下,只需要在出发地发出信号,即可实现矿车从当前地点运行到目的地,可减少车房司机和信号工,每班节省岗位工人3名,按三班四运转计算可节省12名,年节省人工成本72万元。
(2)降低职工劳动强度。实现一键启动,将原来的10个操作环节减少到4个,减少了司机和信号把钩工操作步骤和操作时间(挂车→选择目的地→发信号自动运行到位后自动停止→摘车)。中间道岔的直到、弯道转换,出车场慢信号、直到快信号转换全部自动运行,减少了信号工的操作步骤。
(3)提高工作效率。整合现有软、硬件资源,提高提升效率。通过结合现有软硬件资源,增加部分硬件控制设备,完善原有控制程序,实现了绞车的全自动开车。在各甩道车场自动加减速和停车,实现提升速度精确控制,降低了运输提升成本,最大限度的提高了绞车的提升能力,提高了提升效率。
(4)提高安全性能。完善绞车系统安全保护功能,将人员防闯入、各地点视频监控、移动视频等多种监测功能融合到一起,增强斜巷运输安全保障能力。
(5)提高信息化水平。实现在地面对所有设备运行参数、故障信息和视频监控的远程发布,提高运输系统信息化水平,满足智能化矿井建设要求。
总结:随着该系统在Ⅱ1轨道的成功安装与应用,通过对提升绞车进行创新改造,自动化斜井绞车的成功运行,标志着煤矿绞车运行模式进入了一个新的时代,开创了斜井提升机房“无人值守”应用的先例,为今后国内智能提升控制积累了技术资料和宝贵经验。
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