时间:2024-09-03
华润电力技术研究院有限公司 卫平宝
本文研究了超临界火力发电机组脱硫吸收塔PH值控制策略存在的问题,针对目前火电机组深度配煤掺烧及超低排放的需要,保证机组在各种煤种及负荷工况下,实现超低排放目标,给出了一种变频+工频混合自动控制策略,解决单纯用供浆调节阀控制存在节流损失大,及单纯使用供浆泵变频控制转速在低出力下管道流动性差,易发生管道堵塞等问题,采用PH值变工频混合控制策略可解决以上问题,同时对该策略下的控制系统进行参数优化,提高了吸收塔PH值控制品质。
随着环保日益重视,对火电机组二氧化硫排放的指标越来越严格,为了实现火电机组超低排放,机组进行了超低排放改造,同时需对原有的脱硫效率控制回路进行优化改造,原设计脱硫吸收塔浆液PH值为自动控制系统,采用单回路供浆调节阀控制PH值,该方法控制回路简单,但无法适应现在多煤种深度掺烧的需要,对硫份变化的适应性差,调节精度差,抗干扰能力差,以致于PH值控制滞后、波动大,满足不了超低排放的指标的要求,迫切需要设计一种新的控制策略,已解决现有的问题。
原机组设计的脱硫浆液PH值为单回路控制,执行机构为供浆调节阀,自动控制调节阀开度实现对PH值的运行范围的控制,该方式下,回路设计简单明了,但存在如下问题:一是调节阀节流损失大,管道振动大,磨损大;二是低流量时供浆管道流动性差,易管道堵塞;三是PH值控制品质差,波动大;四是未设计前馈回路,无法及时通过升降负荷及吸收塔入口SO2变化实现PID提前调节。对硫份的适应性不好,给检修和运行带来诸多不便,为了适应机组深度配煤掺烧及超低排放的需要,保证机组在各种煤种下实现超低排放目标,本文设计一种660MW机组脱硫吸收塔PH值变工频混合控制系统,由2个子模块组成,即,一个变频控制子模块、一个工频辅助控制子模块,采用变工频混合控制策略以解决上述问题。
采用一种新型脱硫吸收塔PH值变工频混合控制策略逻辑设计,当脱硫吸收塔PH值控制投入自动后,上述2个模块协调动作控制参数,保证机组排放达标运行,其中:对供浆管道流量做最小流量限制,变频泵采用三冲量控制方式,当变频泵输出小于10Hz时,输出保持不再减小频率,以保持管道有适量的流体流过,避免管道浆液长时间不流动而造成管道堵塞,当变频泵频率低于20Hz时,逐渐关小供浆调节阀开度,以提高供浆压力,当变频泵频率高于40Hz时,将供浆调节阀全开,以减少调节阀的节流损失,辅助控制系统采用供浆调节阀工频控制方式,其开度与供浆变频泵频率的对应关系执行试验数据拟合的函数;当调节阀开度小于10%时保持不再减小,防止管道浆液不流动而堵塞。供浆泵变频控制回路增加三个前馈信号,即负荷前馈、吸收塔进口SO2浓度前馈、烟气流量前馈,其数值均以试验数据拟合函数获取,通过前馈控制可提高PH值控制响应速度,提高PH控制品质。变工频混合控制策略逻辑,如图1所示。
图1 吸收塔浆液pH值变工频混合控制逻辑
其中:脱硫吸收塔PH控制主控制器PID(简称主PID)接受PH设定值与PH实际值得偏差,经比例、积分、微分作用及前馈作用形成浆液量需求指令,脱硫吸收塔PH控制副控制器PID(简称副PI)接受主PID指令与实际管道浆液流量做偏差计算,形成最终的供浆泵频率指令,PHFF1为负荷动态前馈,PHFF2为吸收塔原烟气SO2浓度前馈,PHFF3为烟气流量前馈,PHFF为主PID的总前馈信号,关系为:PHFF=0.55×PHFF1+0.25×PHFF2+0.2×PHFF3。副PI设置为快速控制回路,K1p=10.5,K1i=0.28。
图2 变负荷工况下浆液PH值自动控制试验曲线
目前,普遍的做法是对脱硫控制系统进行改造和优化,本文根据设计的新型变工频控制策略,结合现场数据,进行控制参数拟合和试验。
通过大量现场试验数据,获取供浆调节阀开度指令y与变频泵转速(频率)x之间的关系,其拟合函数为:
通过现场试验数据,对吸收塔PH值变工频混合控制PID前馈PHFF1参数y与机组负荷的关系进行拟合,其函数为:
通过现场试验数据,对吸收塔PH值变工频混合控制PID前馈PHFF2参数y与原烟气中SO2浓度(mg/NM3)的关系进行拟合,其函数为:
通过现场试验数据,对吸收塔PH值变工频混合控制PID前馈PHFF3参数y与原烟气量(KM3/H)的关系进行拟合,其函数为:
主控制器PID总的前馈信号PHFF,为脱硫吸收塔PH值变工频混合控制主控制器PID的总前馈信号。
通过参数辨识、自动回路扰动试验,对吸收塔PH值变工频混合控制主控制器PID比例系数Kp值、积分系数Ki值、微分系数Kd值y1、y2、y3分别与机组负荷(MW)x的关系进行拟合,其函数为:
经过上述变工频混合控制策略改造及控制参数优化,对进行变负荷试验,选取一台600MW超临界火力发电机组进行PH值控制优化后验证效果,试验前,机组负荷460MW运行,吸收塔浆液PH值设定值为5.7,实际值为5.7,试验开始启动,机组负荷由460MW→490MW,升负荷30MW。如图2所示。
从整个试验过程来看,吸收塔浆液PH值5.67~5.76之间变化,最大超调量0.06,最大变化幅度0.09,PH值控制系统表现稳定、精确,使机组在负荷变化过程PH值精确控制在设定值5.7左右变化,且变化幅度不超过1.05%,控制品质显著提高。
结论:通过变工频吸收塔PH值自动控制策略及控制参数优化,采用变频控制供浆泵转速,工频辅助控制供浆调节阀,实现全程自动调节,提高PH值调节品质,本策略采用低流量限制设计,可解决管道浆液流量低造成的管道堵塞,采用变频控制,减少调节阀门节流损失,提高供浆效率,采用工频辅助变频的混合控制系统,可克服单纯的工频控制调节阀、变频调节供浆泵转速两者的缺点,发挥两者的优点,最终实现PH值最优控制。同时,吸收塔PH值控制采用三冲量控制,主PID采用变参数、自适应控制,辅助以前馈控制,副控制器PI采用快速回路,提高调节速度,现实提高PH值控制品质的目的。
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