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常规品水洗砂配制高性能大流态混凝土的配合比优化设计方案

时间:2024-10-02

邱文会,王龙,巩繁龙

(河南金诺混凝土有限公司,河南 许昌 461000)

0 前言

伴随着国家基建及房地产的迅猛发展,天然砂资源越来越紧张,进而只能选择使用人工砂。常见人工砂有机制砂和水洗砂,水洗砂来源于矿山石材的边角料,其含泥量、含粉量、吸水率、矿物黏土、压碎指标等,对混凝土产品质量都会产生影响。近年来国家对环保的要求越来越高,水洗砂领域又要求用絮凝剂净化水质,更加加剧混凝土产品的不稳定性。

水洗砂的通病是颗粒级配不稳定,大量应用水洗砂的混凝土,状态大多稠稀不稳定,稠时到工地泵送困难,工地需二次加水才能勉强施工,稀时浇筑到施工部位,出现离析或滞后泌水。此两种情况均无法保证混凝土强度及稳定性,也会造成后期回弹强度的下降及碳化值的升高。针对上述情况,须优化混凝土配合比。

1 原材料常规品求精品

高品质混凝土需要从源头把控原材料品质。水泥、矿粉、粉煤灰在每车进场后进行质量检验,检测其与外加剂适应性、需水量比、凝结时间、烧失量等重要指标。加强质检人员培训,对砂石骨料严格把关,减小砂石骨料的质量波动。

(1)水洗砂遵循“常规品求精品,精品选匀质品”的原则,严控水洗砂进场品质。管控前后对比见图1 和表 1、2。

图1 水洗砂对比

表1 原水洗砂筛分数据

表2 水洗砂数据对比

图1 原水洗砂细度模数大、含泥量大、级配不佳、自密实度差,影响混凝土和易性及强度。对水洗砂质量管控后,图 2 砂子含泥量低、连续级配有明显改善,稳定性提升。

(2)面砂质量把控前后对比见图 2 和表 3。

图2 面砂对比

表3 面砂数据对比

将开封黄面砂改为舞钢黑面砂,可有效解决面砂含泥量高、品质波动大等问题,在混凝土中可提高面砂用量,增加混凝土密实度,提高混凝土和易性。

(3)石子质量把控前后对比见图 3 和表 4。

图3 石子对比

表4 石子数据对比

对石子质量把控后针片状石子减少,石子空隙率降低,可增加石子用量,改善混凝土流动性,提高混凝土密实度,从而有效增加混凝土强度。

(4)选择品质稳定水泥

针对原水泥不稳定的问题,对每批次的进场水泥进行检测,做好与外加剂适应性净浆试验(图 4),做到对进场水泥有明确了解。同时引进天瑞水泥,作为横向对比(表 5)。

图4 水泥与外加剂匹配性初始及半小时扩展度对比

表5 水泥基础数据检测对比

(5)改善减水剂性能

现有减水剂多为醚类高性能聚羧酸,此类减水剂减水性能优越,但敏感性强、抗吸附能力差,在砂石状态不稳定的情况下,造成混凝土状态、和易性及保坍性能波动极大。据此情况改用敏感度低的脂类减水剂,通过减水剂的合成及复配,降低减水剂的敏感度,在低砂率的前提下保证混凝土的和易性及保坍性,同时在混凝土中加入适量细砂和石粉时,降低混凝土粘度,保证施工顺利。表 6 为外加剂的具体调整思路。

表6 外加剂的调整方向

(6)添加石粉微集料

石粉采用金诺干粉砂浆生产线砂石骨料加工过程中产生的粒径小于 0.075mm 的粉状颗粒物,其纯度相对比较高,能够很好地改善混凝土性能。

1)石粉作为微集料起填充作用。石粉颗粒很小,在混凝土中可起微集料作用,充填到微小的孔隙中,同时参与水化反应,物理充填和水化反应产物充填共同作用,比惰性微集料单纯的物理充填效果更好,使混凝土更加密实,从而提高了混凝土的强度。

2)石粉具备保水增稠作用。一方面石粉可以吸收混凝土中的用水,在一定程度上增加混凝土的单位用水量,适当提高石粉含量,可增加混凝土的黏度,有效降低了混凝土拌合物离析和泌水的风险;另一方面,在混凝土硬化过程中,石粉会释放其吸收的水分,用于补偿混凝土后期水化用水,从而减少了混凝土的收缩。

2 优化混凝土配合比

由于水洗砂细度模数偏大、砂子粒形差,级配分布严重不均匀,按照传统质量法设计配合比,制备的混凝土和易性差、砂石分离严重。据此宜根据水胶比,浆骨比、砂石比和矿物掺合料用量等四要素,由各材料在满足施工前提下紧密堆积的原理,用绝对体积法计算材料用量设计配合比。降低砂率,引入不同级配的细颗粒相互填充,通过外加剂调整降低粘度、增加和易性及保坍性。两种方案设计的 C30 混凝土配合比及单方价格见表 7。

表7 质量法设计的原配比与绝对体积法优化后的现配比

(1)通过对水洗砂、面砂、石子的改善及严格进厂质量把控,可有效减低混凝土砂率,改善和易性,提高强度。

(2)引入石粉作为混凝土填充料,提高混凝土和易性及密实度,降低混凝土材料成本。

(3)运用体积法计算混凝土配比,控制水胶比,降低胶材用量,通过外加剂辅助调整,可改善混凝土整体密实度及工作性,提升混凝土回弹强度,减小碳化,降低混凝土综合成本。

(4)针对不同强度等级混凝土、不同施工部位及不同施工习惯工地,根据体积法设计不同配合比,更能精细、准确地优化混凝土成本。

实际生产中配比应用及成本计算见表 8。由表 8 可以看出,单方成本 C30 降低 15.45 元, C35 降低 17.56元,C40 降低22.92 元,C45 降低 18.58 元,C50 降低11.41 元。以 C30 为例,5 月份至今共生产 96312m3,共节省约 1488020.4 元。

表8 实际生产中的配合比及成本计算

3 加强与施工方技术沟通

混凝土运出商砼公司时仅属于半成品,因此要加强与施工方的技术沟通,确保混凝土施工顺利,并保证最终质量。

(1)提前与施工方进行技术交底,了解施工要求,提出合理建议,确保施工高效、顺利地完成。

(2)保证混凝土到达浇筑部位的工作性和稳定性,杜绝施工工人无节制的对混凝土二次加水。

(3)积极监督与配合施工方对浇筑部位进行科学有效的养护工作,从而减小碳化,保证回弹强度。

4 方案调整后混凝土性能对比

4.1 混凝土工作性能

通过试验验证配比改善后新拌混凝土的效果见图5~7。通过对比可知,混凝土工作性能得到明显改善,体积稳定性提高。

图5 通过试验验证配比改善后效果

图6 坍落度、扩展度试验

经过半年实际应用及观察,采用优化后新配合比,混凝土的流动性、粘聚性、保坍性及稳定性得到有效改善,通过与工地有效沟通及浇筑现场质控检验,能基本杜绝施工工人对混凝土二次加水现象,保证混凝土施工稳定性及后期强度。

4.2 混凝土力学性能及碳化

优化前后混凝土的力学性能及碳化深度对比数据见表 9。由表 9 可知,新配比降低 20kg 水泥,碳化值更小,回弹值接近,数值均匀强度值更高。

图7 混凝土出机状态

表9 混凝土强度及碳化深度

6 总结

通过半年的实践表明,混凝土和易性明显改善,状态稳定性有所提高,混凝土匀质性好;回弹值离散性变小,碳化值有改善,但碳化主要影响因素在于工地施工规范度及后期合理养护,后续高强等级在实际应用中进一步观察状态收集数据;混凝土的经济成本平均单方下降 10~20 元,混凝土技术水平提升显著,企业的综合竞争能力明显增强。

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