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唐钢3号高炉内控率指标提升

时间:2024-11-02

冯兰涛,客文净,于会永,客海滨

(河钢唐钢,河北 唐山 063000)

1 概况

唐钢3号高炉,是原2560m3高炉扩容改造为3200m3,设计采用碳砖—陶瓷杯复合炉缸炉底结构,炉顶为并罐无钟炉顶,渣处理为轮法水冲渣,热风炉为四座内燃式霍戈文热风炉,采用交叉并联送风制度。炉缸直径12.4m,设有四个铁口,32个风口。本体共设18段冷却壁,1段~5段为光面铸铁冷却壁,6段~9段为铜冷却壁,10段~18段为铸铁镶砖冷却壁。2017年炉缸工作环境恶化,南北两场时有炉温偏差及渣铁排放不均,气流不稳,原燃料质量变差,内控率指标明显下滑。

2 指标分析

2017年8月份以后,炼铁厂为响应冬季环保响应措施,烧结机频繁的停机限产,高炉被迫大量配吃落地烧结矿,原燃料质量下降对高炉炉况造成负面影响逐步凸显。主要表现是:高炉炉况顺行状态变差,气流波动频繁;高炉煤气利用率低,燃料比高;炉缸温度持续走低,炉缸堆积日益严重。从表1看出,高炉技术指标大幅下降,燃料消耗较大,煤气利用差;高炉砖衬、壁体及静压波动较大,渣皮脱落较多,铁水中Si、S波动,内控率33.7%,未完成公司内控率指标70%。

表1 唐钢3号高炉部分技术指标

图1 内控率折线图

3 调整措施

3.1 布料制度的调整

我们本着“打开中心、稳定边缘,形成宽度适宜的矿焦平台,深度适宜的中心漏斗,保持合适的矿焦层厚度,稳定煤气流,后逐步减少中心焦炭量”的思路进行了调整。适量减少中心焦炭来减小中心死焦堆的尺寸,增加边缘焦炭,改善死料柱活性、善透气和透液性,获得合理的煤气流分布,有一定的边缘没气流,稳定中心气流,确保热负荷稳定,炉况顺行,为高炉脱硫稳定炉温创造了条件。

表2 布料制度调整情况统计

3.2 提高原燃料质量

精料是高炉炼铁的基础,是高炉生产顺行、指标先进、节约能耗的基础和客观要求。中心气流对原燃料变化比较敏感。每一次原燃料的变差,变化最明显的就是中心气流。2017年8月份以后,原燃料质量下降,自产干焦灰分和硫分大幅上升,焦炭热强度指标下降,对高炉炉况造成负面影响逐步凸显。主要表现是:高炉炉况不顺,波动频繁,产能低;高炉煤气利用率低,燃料比高;炉缸温度持续走低,炉缸堆积日益严重。提前了解各入炉料的实际质量,发现波动及时采取措施。以3号高炉入炉焦炭为例,具体情况见下表3。

表3 唐钢3号高炉自产焦炭指标,%

3.3 精细化控制

日常操作管理上,高炉实行精细管理和精准管理。倒班作业长按照操作方针执行,强调坚持趋势化管理和标准化作业,要对炉温的变化提前预知、提前判断、提前调剂的技能,做到早动、少动,保持热制度的稳定。炉内小班精心操作,稳定炉温、碱度,杜绝大提大拉,人为造成炉温波动,炉温控制在0.5左右。当入炉矿成分波动大时,及时调整配料结构,减小炉渣碱度波动,来稳定炉渣脱硫能力,最终保证铁水硫磺含量稳定。

炉前精细操作,严格出铁正点率和铁口合格率,控制铁口深度3m~3.3m,开口间距严格控制在20min以内,力争零间隔出铁;开口力争一次性开全,避免铁口不全、憋渣憋铁;见渣时间超过40min,炉前听指令打开另一铁口,保证及时排净渣铁。

4 控制效果

通过炉料料制调整、提高原燃料质量、狠抓精细管理等措施,3号高炉炉缸活跃性和煤气利用率得到了提升,内控率达到目标值,效果显著。

图2 内控率折线图

表4 2017.7~2018.8内控率

5 结论

(1)通过精料、优化炉料结构、改进高炉操作、稳定高炉炉型,有利的促进了铁水内控率指标的提高。

(2)保持炉况长期稳定顺行是提高高炉铁水内控率的基础。

(3)提高内控合格率取得了良好效果,降低了燃料比,为高炉降本增效创造了条件。

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