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长锚索支护在银漫矿业的应用

时间:2024-11-06

杨英伟

(西乌珠穆沁旗银漫矿业有限公司,内蒙古 赤峰 024400)

银漫矿业是一家多金属地下开采矿山,品位高且储量丰富,采矿方法为阶段空场嗣后充填法。2017年开始采矿,随着回采范围的扩大,出现了矿岩大面积冒落,近一个月时间,冒落高度达60米,局部地段甚至冒到地表,影响了正常的安全开采,造成大量矿石永久损失。

1 工程地质描述

矿体顶板的蚀变凝灰岩,天然单轴抗压强度86.4MPa~116MPa,矿体的单轴抗压强度104MPa~148MPa,矿体底板蚀变凝灰岩天然单轴抗压强度122.8MPa~140.8MPa;矿体的顶、底板及矿体均属坚硬岩石,岩石质量好,稳固性良好。实际上,在17号矿体东部有一条较大的构造破碎带,属于高应力区,沿矿体走向还有厚度不等的高岭土带,遇水容易泥化,部分矿体顶板解理、裂隙发育。

针对上述问题,多次召开了专题技术研讨会,最终确定以920米水平做最高回采标高,提前做预控顶支护,防止因采动而出现的不可控冒落现象。

以920m的Ⅰ-10采场为例,提出了两种支护方案。

方案一 全断面支护方案:当矿体厚度小于10米时,以920m脉内沿脉巷道为自由面,将矿体全部扩帮到采场边界位置。扩帮时采用喷锚网支护,锚杆长3.0m,排距、间距均为1.0m。长锚索排距、间距均为2.0m。如图1所示。

图1 全断面支护方案

方案二 预留矿柱方案:当矿体厚度大于10米时,以920m脉内沿脉巷道为自由面,将矿体全部扩帮到采场边界位置,两帮预留4m宽的矿柱。矿柱附近的长锚索向外倾斜一定角度。扩帮时采用喷锚网支护,锚杆长3.0m,排距、间距均为1.0m。长锚索排距、间距均为2.0m。

图2 预留矿柱支护方案

2 设计依据

锚杆、锚索支护参数计算:

(1)按悬吊理论计算:①锚索长度:L=KH+L1+L2;式中:L-锚索长度m;H-冒落拱高度m;H=B∕2f;f-岩石坚固性系数,取3。K-安全系数,取2;L1-锚入稳定岩层的深度;L2-锚索外露长度,取0.5m。L=2×2.5+2.4+0.5=7.9m,实际取锚索长度L=8.5m。②锚索间排距:设计间距、排距均为a,则:a=√(Q∕KHr)式中: a-间排距m;Q-设计锚固力,500kN∕根;H-冒落拱高度;r-被悬吊岩石的重力密度,取29.4 kN∕m3;K-安全系数,取K=2。a=√(500∕2×2.5×29.4)=1.84m,此处取间排距为2.0m。③锚固长度的效验,锚固长度La应符合下式:La≥k(dfs/4fc),式中k-安全系数,取K=1.5;d-钢绞线直径,mm;fs-钢绞线抗拉强度,Mpa;fc-锚索与锚固剂的设计粘结强度,树脂作锚固剂时,取10Mpa。计算得La≥1507mm。

(2)按挤压加固拱理论:长锚索在预应力作用下,形成连续压缩带,不但保持自身稳定、承受地压,还阻止上部围岩的松动和变形;但是在2m间距内,锥形体的压缩区外不受长锚索作用,为更好的加固顶板,在长锚索间加密了一根锚杆,补强锚索作用范围外的岩石。

3 技术要求

(1)扩帮前应将采场内巷道进行支护,并超前于采场边界三排锚索距离,沿着沿脉巷分别向矿体上、下盘扩帮,一次扩帮最大步距4.2米,光面爆破法施工。

(2)锚 杆 用 φ20mm螺 纹 钢 制 作, 长3.1m, 托 盘 为100mm×100mm×δ8mm钢板制作,间排距1m×1m,锚固长度1.2m,拉拔力不小于50KN,扭矩不小于20KN,使用树脂锚固剂,外露长度不超过100mm。

(3)网片采用φ6mm金属网片,网格为100mm×100mm,网片规格为1.1m×2.1m,搭接长度不小于100mm,搭接处每隔100mm用双股细铁丝绑扎一次。

(4)锚索采用φ21.6mm钢绞线,长8.5m,托盘规格为200mm×200mm×δ20mm钢板制作,间排距2m×2m,使用树脂锚固剂锚固,锚固长度不小于2.4m,施加预紧力不低于100KN,外露长度为300mm~500mm。

(5)喷浆厚度不小于100mm,砼强度为C20。

4 实施过程

由于锚索孔深8米,常用的浅孔钻机打孔不现实,选择一款合理的施工设备非常重要。根据矿山已有设备,最初使用煤矿用锚杆钻机,钻头直径32mm,因为该钻机是以旋转切削原理破碎岩石,不适用f值超过10的金属矿山,所以选择不同的岩石试验了3次,钻头已被磨损破坏,却无法钻进坚硬的岩石;然后又使用现有的中深孔凿岩台车打了3个φ76mm锚索孔做尝试,用3卷φ28mm的树脂药卷捆在一起塞入孔内,把锚索用锚杆钻机装入孔内,待达到要求的时间后安装托盘,用拉拔器施加预紧力,所有操作都符合施工要求,但是拉拔器仪表升到近10KN时压力值就不再升高,说明锚固剂没有发挥作用,全部拉出后发现锚固剂没有硬化,尽管锚索头部做了一定的处理,增大了搅拌直径,两种化学药剂还是没有充分搅拌均匀;最后经过对钻杆钻头的改造,施工φ45mm锚索孔,选用φ32mm的树脂药卷,试验成功。

5 位移监测

选取不同的预控顶地段安装了12组顶板离层仪,通过对2个月监测数据统计分析,最小变形值12mm,最大36mm,没有超过允许变形值,说明预控顶支护从方案到施工都是可靠的。

6 总结

锚索常用方式是水泥砂浆锚索,而我们根据金属矿山围岩的特点,选用树脂锚固剂端头锚固,不但省去了注浆设备,而且操作简便,不论从经济意义上还是施工灵活性上都有可取之处。试验过程也说明了锚索孔直径、锚固剂直径、锚索直径三径匹配的重要性。在实际施工中普遍存在随意性强,质量达不到设计要求,尤其是岩面不平整的情况下,托盘难以紧帖岩面,施工中要采取切实可行的方法,如先喷层水泥砂浆再施工锚杆。

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