时间:2024-11-06
张 虔,龚 巍
(1.哈尔滨锅炉厂有限责任公司,黑龙江 哈尔滨 150046;2.高效清洁燃煤电站锅炉国家重点实验室(哈尔滨锅炉厂有限责任公司),黑龙江 哈尔滨 150046)
某电厂2#炉为660MW超超临界清洁高效燃煤发电机组,在机组运行期间其水冷壁用内螺纹管爆管发生泄漏,运行时间累计约为1440小时。泄漏样管的宏观全貌如如图1所示,管子的材质为15CrMoG,规格为Φ28.6mm×6.2mm。为了查明锅炉水冷器用15CrMoG内螺纹钢管发生泄漏的原因,提高锅炉机组的安全可靠性,笔者对其进行了理化检验和分析[1,2]。
将该水冷壁泄漏管段进行宏观检验,其宏观形貌如图2所示。由图2可知,爆口呈鱼嘴状,表面粗糙且有较厚的氧化层,爆口右侧有鼓包,爆口边缘较粗糙并不锋利,边缘最薄处约为3.82mm,管径有明显的胀粗痕迹,其宏观形貌具有过热爆管的特征。
对泄漏样管进行几何尺寸测量,测量泄漏样管不同位置处最大管径,测量位置如图2,所示,测量结果如表1所示。由测量结果可知,远离泄漏点处的管段未见胀粗。
图1 泄漏样管外径的测量位置
表1 15CrMoG泄漏样管不同位置处外径的测量值(mm)
采用OBLF QSN-750型直读光谱仪对泄漏样管段进行化学成分分析,由表2可知,该管段的各元素含量均满足GB/T5310-2017钢化学成分的技术要求,可排除泄漏管段材料用错的可能性。
表2 15CrMoG泄漏管段化学成分分析(wt%)
在15CrMoG泄漏管段取样,取样位置为图2中的3号与4号位置,按GB/T231.1-2009进行布氏硬度试验,结果如下表3所示,可见该泄漏管段的硬度试验仍满足GB/T0-2017的技术要求。
在泄漏管段的爆口处、远离爆口50mm处和远离爆口110mm处的向火侧与背火侧分别切取金相试样(取样位置为如图2中1号至3号位置和1’号至3’号位置),试样经过磨制、抛光处理后,用4%硝酸酒精溶液进行化学浸蚀,在光学显微镜下观察其微观组织形貌(如图2所示)。由图2可知,泄漏样管爆口处与远离爆口的金相组织为铁素体+珠光体+贝氏体,未见明显的球化现象,晶粒度约为8.0级。
由宏观检测与几何尺寸测量可知,泄漏管段爆口呈鱼嘴状,边缘较粗糙并不锋利,边缘壁厚最薄处仅为3.82mm,爆口处与远离爆口处的外径最大胀粗率分别约为27.55%与6.64%,爆口附近外表面有明显的平行于管轴线的宏观蠕变裂纹等情况,具有过热爆管的宏观形貌特征。
由宏观检测可知,管子外壁氧化层较厚,测定其最深处达0.13mm。众所周知,铁与氧可形成一系列的氧化物FeO、Fe2O3和Fe3O4,其中FeO层的抗氧化能力较差,Fe2O3和Fe3O4是复杂的尖晶石型结构,这种氧化膜的扩散速度很小,氧化过程不易进行。铁与氧所形成的结构与温度有关,当温度在570℃以下(15CrMoG的极限使用温度为550℃)时所形成的氧化膜是由Fe2O3和Fe3O4所组成,而当温度高于570℃时氧化膜由Fe2O3+Fe3O4+FeO三层氧化物所组成,其厚度比例分别为1:10:100。由此表明:这时氧化膜中FeO是占主要的地位,金属原子容易通氧化膜,其扩散速度较快,故氧化速度也显著增加。
图2 泄漏样管爆口处与远离爆口处的微观组织形貌
据介绍该炉共运行了两个月,累计运行时间约1440小时左右,出现如此之涨粗及氧化层,说明该水冷壁管运行中超温。超温运行使材料的强度降低,塑性增加,因此管径明显涨粗,壁厚减薄。当管材所承受的应力局部超过该材料所能承受的压力时,便发生爆管。
综上所述,该水冷壁用15CrMoG钢管在运行期间发生超温,导致材料的高温屈服强度、蠕变断裂强度等下降,蠕变速率加快,并萌生蠕变裂纹,管壁无法承受管内压产生的应力,最终导致管子发生泄漏。
该锅炉水冷壁管泄漏原因是由于在锅炉机组运行期间,水冷壁管子处于超温运行状态,使得材料的高温屈服强度、蠕变断裂强度等下降,蠕变速率加快,并萌生蠕变裂纹,管壁无法承受管内压产生的应力,最终导致管子发生泄漏。
我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自各大过期杂志,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!