时间:2024-11-07
郑旭一
中海石油(中国)有限公司天津分公司, 天津 300451
原油换热器在原油处理流程中起到温度置换的作用[1-2],该设备在渤海某油田的生产处理流程中[3],本身兼具节能降耗的目的,自1999年投产以来,原油换热器未经过拆检和清洗,生产物流因结蜡产生的聚合物等杂质导致原油换热效果欠佳[4-5]。2017年9月,渤海某油田利用外委施工作业,将原油换热器HE-103 A进行拆检和清洗,以HE-103 A的清洗情况为基础,现场展开对原油换热器HE-103 B自主在线清洗的探索研究与实践,试验取得了较好的效果,节约大量人力和成本,在节能降耗的道路上再创佳绩[6]。
原油换热器(HE-103 A/B)2台,每台负荷为420 kW,热源来自电脱水器的热油,冷的原油走壳程,热的原油走管程,主要设计参数见表1。
表1 原油换热器主要设计参数
流程操作温度/℃操作压力(a)/kPa设计温度/℃设计压力(a)/kPa壳程40~6035075700管程67~80500110850
渤海某油田原油换热器HE-103 A/B,流程上处于油田一级分离器和原油换热器HE-104 A/B/C之间,内部采用管壳式结构,管程介质为含水低于1%的合格原油,温度75 ℃左右,壳程介质为来自一级分离器的出口原油,温度46 ℃左右,通过热量置换,既起到加热原油的作用,也达到降低入舱原油温度的目的,为海水冷却器HE-106 A/B减少负荷压力,为流程内即将进入热处理器V-103的原油提供温度需求。鉴于原油换热器HE-103 A/B未进行过抽芯检查和清洗作业[7],内部结构、腐蚀及淤泥堆积情况等不确定因素,致使换热器换热效果不佳,降低了设备使用效率。
原油换热器HE-103 A/B生产流程见图1[8]。
图1 渤海某油田原油换热器简易生产流程图
2017年9月,渤海某油田将原油换热器HE-103 A抽芯清洗并拆检的作业委托给天津某清洗公司进行现场施工[9],清洗换热器内部积聚的油泥,摸清换热器内部结构的现状及腐蚀情况,从而提高换热器的换热效果。
HE-103 A换热器芯体重量11 815 kg,长约5 m,封头处空间太小,封头拆装困难,顶部甲板上方无吊点[10],而且钢板过薄无法焊接吊点,封头前无拉点,需要对现场进行改造,入舱调节阀变送器移位,换热器顶部加工字梁焊接吊点及拉点,操作台周围护栏切除,否则抽芯作业无法完成。
通过现场流程的控制,将原油换热器HE-103 A/B隔离泄放,清洗施工人员对原油换热器HE-103 A进行抽芯拆检,作业持续时间10 d,施工人员8人。起重吊装的整个过程中,从设备拆卸、吊装、抽芯及固定,每一步难度之大、风险之高,都给现场工作提出了很高的要求,整个作业过程现场监督全程监护[11-13]。由于渤海某油田采出液中含聚油泥较多,在长期运行过程里,部分油泥聚合物粘在管壳内[14],现场采取低压水粗洗-柴油浸泡-高压水精洗-无损检测,每一步工序都严格按照相关质量标准执行和验收。经过清洗作业,461根钢管检查无损坏情况,完成原油换热器HE-103 A的拆检工作。
原油换热器抽芯清洗前后运行参数对比见表2,原油换热器HE-103 A清洗前后,壳程出入口压力变化最为明显[15],说明壳程经过开盖清洗后,减少了油泥的阻力作用[16],同时原油换热器壳程出口温度也上涨2 ℃,换热效率得到明显提高。
表2 原油换热器HE-103A抽芯清洗前后运行参数对比
流程抽芯前参数抽芯后参数入口压力/MPa出口压力/MPa入口温度/℃出口温度/℃入口压力/MPa出口压力/MPa入口温度/℃出口温度/℃管程0.050.0475710.040.037571壳程0.140.13546590.130.124861
2017年9月完成原油换热器HE-103 A的抽芯检查和清洗作业[17],发现内部结构基本完好,清出油泥0.5 t,内部461根管束无腐蚀渗漏情况存在[18],抽芯拆检作业的费用较高。在摸清原油换热器HE-103 A相关情况的基础上,现场研究决定,开展原油换热器HE-103 B的自主清洗作业。现场利用轻质油浸泡及低压地热水冲洗等措施,实现换热器内部油泥的溶解和冲洗,从而提高原油换热器的换热效率,达到降本增效,节能降耗的目的。
渤海某油田西区生产专业开展原油换热器HE-103 B自主清洗作业,根据前期原油换热器HE-103 A的外委清洗作业效果,生产专业采用轻烃浸泡和地热水冲洗拆检[19],多步骤进行,对原油换热器HE-103 B进行自主清洗作业。耗时3 d完成清洗,共节约外委施工人力8人,施工费用18万元,采用轻烃代替柴油,节约柴油费用2万元,整个自主清洗作业共计节约经费超过20万元。
通过现场流程的预留甩头,分别对原油换热器管程和壳程进行自主清洗作业,图2为原油换热器HE-103 B的在线清洗流程。
图2 原油换热器在线清洗流程图
3.2.1 管程清洗施工步骤
1)对原油换热器HE-103 B管壳程隔离,通过闭排阀门对管壳程原油进行放空。
2)通过公称直径DN 25耐压软管连接地热水和HE-103 B合格原油入口管线甩头,并安装控制阀门,控制地热水排量。
3)在HE-103 B管程出口甩头连接公称直径DN 25耐压软管,软管出口对准开排槽。
4)打开地热水控制阀门[20],对管程管束进行冲洗,通过耐压软管出口观察地热水水质。
5)化验员取样分析地热水含油变化情况。
6)根据含油具体情况,判断管束冲洗效果,等待投用。
现场通过地热水冲洗和浸泡,对管程进行清洗,并在出口处取样化验水中含油情况,刚开始时,含油较多,冲洗两个多小时后,水中含油基本为零,分析认为管程中介质为该油田经过多级分离后含水低于1%的合格原油,对管程未造成明显结垢情况。
3.2.2 壳程清洗施工步骤
1)HE-103 B为直径4 m,长度6 m的卧式换热器,减去换热器内管程管束体积,预计使用轻质油2 m3左右;通过公称直径DN 25耐压软管连接地热水和HE-103 B合格原油入口管线甩头,并安装控制阀门,控制地热水排量。
2)对HE-103 B管程、壳程的出入口进行隔离,通过HE-103 B的闭式排放阀门对管壳程原油进行放空,连接氮气系统管线至壳程入口甩头,对壳程系统进行吹扫至闭排;打开地热水控制阀门,对管程管束进行冲洗,通过耐压软管出口观察地热水水质。
3)关闭壳程安全阀出口,利用安全阀处甩头作为注入点(壳程低点),对壳程进行充液,通过压力表处(壳程高点)连接管线至地漏,作为排放点,确认壳程是否充满液。
4)通过公称直径DN 25耐压软管连接液烃泵出口和壳程安全阀甩头入口,将整个换热器充满液烃,进行浸泡。
5)浸泡48 h后,将壳程通过排放管线放空,在放空过程中,取样观察油泥含量,判断液烃浸泡效果。
6)通过公称直径DN 25耐压软管连接地热水和HE-103 B壳程安全阀出口管线甩头,并安装控制阀门,控制地热水排量。
7)在HE-103 B壳程出口甩头连接公称直径DN 25耐压软管,软管出口对准开排槽,打开地热水控制阀门,对壳程进行冲洗,通过耐压软管出口观察地热水水质。
8)化验员取样分析地热水含油变化情况,根据含油具体情况,判断管束冲洗效果,等待投用。
现场通过轻质油浸泡[21],对壳程进行清洗,再通过地热水进行冲洗,并在出口处取样化验水中含油情况,其中明显含有絮状物及浮油,是因为长期注聚导致产出液中含聚。随后停止地热水冲洗,再进行几次轻质油浸泡,使壳程中结垢物能被轻质油溶解,再通过地热水冲洗,尽量降低出口处含油量。
通过HE-103 A抽芯清洗作业,换热器内部管束基本完好,壳程集聚较多油泥,一次外委清洗作业大概需要人员8人,费用15万元左右。本次生产专业自主开展HE-103 B清洗作业,使用轻烃2 m3。
清洗完成后,将HE-103 B换热器投用,记录投用前后压力、温度等参数,并进行比对。
原油换热器HE-103 B完成自主清洗作业后,换热效率得到明显提升[22],换热器自主清洗前后运行参数对比见表3,原油换热器通过外委清洗和现场开展试验在线清洗效果对比见表4。由表4可看出,原油换热器HE-103 B在线清洗后,壳程出口压力降低0.01 MPa,壳程出口温度提升1~2 ℃。与前期原油换热器HE-103 A外委抽芯检查后投入使用的效果(壳程出口压力降低0.02 MPa,壳程出口温度提升1~2 ℃)进行比较,两种方式取得的效果基本一致,自主清洗作业取得预期效果。
表3 原油换热器HE-103B自主清洗前后运行参数对比
流程抽芯前参数抽芯后参数入口压力/MPa出口压力/MPa入口温度/℃出口温度/℃入口压力/MPa出口压力/MPa入口温度/℃出口温度/℃管程0.050.0475710.040.047571壳程0.130.1346590.120.124860
表4 原油换热器通过外委清洗和现场开展试验在线清洗效果对比
设备位号作业性质作业费用/万元作业人员/人作业耗时/d作业风险换热效果管程壳程出口压力/MPa出口温度/℃HE-103 A外委拆检清洗15810较高HE-103 B自主在线清洗073一般介质为热油,效果基本一致降低0.02提升1~2 降低0.01提升1~2
前期开展外委拆检清洗作业,摸清原油换热器HE-103 A的内部结构及腐蚀、堵塞情况,发现渤海某油田产出原油油品较好,虽产出液中有较多聚合物等形成的油泥,但是经过前面两级分离器的分离之后,进入换热器壳程的原油中所含聚合物未对壳程造成堵塞和腐蚀。在此基础上,油田现场开展在线清洗后,做出使用效果比对,原油换热器HE-103 B的清洗效果接近外委施工的作业效果,原油换热器在线清洗的效果显著。现场自主研究,开展原油换热器在线清洗作业,节约了大量的经济成本,为此类工作的开展提供有力的佐证。
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