时间:2024-12-29
郑 波(焦作千业水泥有限责任公司,河南 焦作 412000)
我公司生料磨由于进磨物料调整,易磨性变差,导致磨机稳定性下降,震动值增加,主电机电流波动增大,磨机产量下降,磨机操作困难,常会出现由于震动超标引起的抬辊操作,影响了磨机的正常生产。
为了缓解磨机的不稳定运行状态,设备科决定为生料磨配置一套喷水装置,通过对磨盘料层喷水,增加料层的摩擦系数,稳定料层,实现磨机的稳定生产,同时在磨机电流稳定的前提下,适当增加物料的粉磨压力,提升磨机的研磨能力,进而提高磨机的台时产量。
喷水装置设置有水路和气路两部分,通过电磁阀自动切换。开磨前,气路打开;当需要喷水时,水路打开,气路关闭;当不需要喷水时水路关闭,气路打开。当磨机停机后,气路延时关闭。设置气路的目的是为了防止喷水口在不喷水时被物料堵塞,影响喷水装置的使用。在水路上还设置有调节阀和流量计,可实现喷水量的精确反馈和控制。
新增的喷水管结构示意图如图1。进水管沿立磨下料管和选粉机回料管进行布置,环形喷水管为八边形结构如图2、3,布置在回料管的四周。环形喷水管下设置有角钢,用于防止环形喷水管磨损,在B-B向位置设置有喷嘴(共均布有4件,布置在两辊之间),同时还设置有多个支撑板将环形喷水管和回料管固定在一起。
图1 喷水管结构示意图
喷水装置运行后,磨机的运行状态得到改善,磨机震动值降低,主电机电流波动值减小。在此基础上,适当增加了研磨压力,磨机产能有了一定提高。
在喷水装置稳定运行几个星期后,中控发现喷水装置失效,磨机运行状态变差,停机后检查发现环形喷水管磨损严重,物料通过磨穿的管壁进入喷水管将喷水通道堵塞。
通过对环形喷水管磨损观察,发现环形喷水管的磨损位置如图4所示,根据该现象,决定对环形喷水管的设计进行改进,改进后的环形喷水管将防磨角钢放置在环形喷水管的上方,见图5、6。生产时,物料将在角钢的上方堆积,形成料垫,可进一步降低角钢的磨损,提高环形喷水管的使用寿命。
图2 环形喷水管布置图
图3 环形喷水管断面图
图4 环形喷水管磨损位置示意图
图5 改进环形喷水管布置图
图6 改进环形喷水管断面图
根据设计要求,重新制作安装了改进后的环形喷水管,在磨机生产后检查,防磨角钢上堆积有一定的料层,和设计预期一致。
经过几个月的生产后,改进后的环形喷水管几乎没有磨损,改进效果良好。
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