时间:2024-12-29
蒋 猛,张 伟,田 震(枣庄市沃丰水泥有限公司,山东 枣庄 277100)
我公司1条5 000 t/d熟料生产线,2008年3月投产,配套9MW余热发电单压热力系统,2009年5月投入运行。近年来由于原材料中石灰石氧化镁的含量较高,达3.2%左右,配料方案有所调整,提高了生料的硅率,控制在3.1%左右,造成了熟料结粒的变细,窑头炉入口温度下降到360℃左右,余热发电量较之前有所下降在7000~7500kWh/h范围内。为此2019年5月检修时对发电取风口进行了改造处理。
本次技改采取的措施:将原取风口位置向高温段前移2 m,篦冷机顶棚原平顶改造成斜顶,达到增加通风面积的效果。在原取风口高温侧,将篦冷机顶棚抬高与原取风口形状一致,南侧直墙上部加高1.4 m与抬高的斜墙成一近90°夹角。耐火材料镶贴115 mm硅酸钙板,浇注厚度114 mm的莫来石浇注料,见图1。取风口的低温侧做宽2 m的挡墙,减少低温段的进风量。挡墙两侧镶贴厚度50 mm的硅酸钙板,浇注100 mm厚度的莫来石浇注料,见图2。
图1 取风口高温段侧抬高后
图2 取风口低温段侧增加的挡墙
表1 改造前后的参数对比
改造后,窑头AOC炉入口温度上升明显,平均达到400℃左右,高时达到450℃,小时发电量在80000 kWh/h以上,日发电量提高17 000 kWh以上(见表1),吨熟料提高了2.96 kWh。
改造取得了较好的效果。在操作中稳定的零压区是保证二三次风量稳定的关键,取风点的位置向前改动,相对导致了二三次风量的下降,零压区向窑头方向前移,实际运行中并没有对头煤的燃烧、窑系统的热力分布产生明显变化和影响,改造后头煤用量稍有增加,标准煤耗平均提高0.4 kg/t熟料,实物煤耗增加1.03 kg/t熟料,相对于提高的2.96 kWh/t熟料熟料发电量,吨熟料增加效益0.74元,每月可增加利润13.5万元。
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