时间:2025-01-05
付莉 王国新
摘要:根据王古井水库工程存在的安全隐患,依据设计规范及标准,采取了相应的除险加固措施。目前水库除险加固工程已完成,实践证明,该工程加固效果较好,有效发挥了其以防洪、灌溉为主,兼有水产养殖等综合效益。
关键词:水库;均质土坝;除险加固措施
1工程概况
王古井水库位于信阳市平桥区胡店乡白堂村,处在淮河水系,控制流域面积5.7km2,是一座以防洪、灌溉为主,兼顾水产养殖等综合利用的小型水库。建于1975年,水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水洞等组成。原设计洪水标准为:50年一遇洪水设计,500年一遇洪水校核,校核洪水位85.00m,总库容124万m3。
大坝为均质土坝,坝顶长220m,坝顶高程85.10m~85.8m,最大坝高9.5m,坝顶宽4m,0+015~0+165坝段设有浆砌石防浪墙,高0.7m。上游坡82m高程至坝顶为砼护坡,厚0.08m,无垫层,82m以下无护坡。下游坡比1∶1.64~1:2.43,草皮护坡,无排水反滤设施。
溢洪道为开敞式,砼护砌,由进口段、陡坡段及消力池三部分组成。堰顶高程82.53m。
1#输水洞洞身为φ300mm砼预制管,出口为城门洞型。设计流量0.05m3/s。
2#输水洞洞身采用φ300mm砼预制管。设计流量0.05m3/s。
2工程存在的问题
經复核,现坝顶高程满足防洪标准要求,但库区不闭合,上游砼护坡损坏,河槽段下游坝坡稳定安全系数不满足规范要求,大坝填筑质量差,存在坝体渗漏和接触渗漏,大坝两坝肩存在接触渗漏;溢洪道进口泄流能力不满足要求,消能设施不满足消能要求;尾水渠为土渠,不满足抗冲要求;输水洞经多年运用,不能正常运用;坝体有白蚁危害等。
3工程除险加固设计
3.1加固设计的主要内容
(1)水库除险加固防洪标准按20年一遇洪水设计,100年一遇洪水校核;(2)主坝:坝体、坝基渗透稳定分析及加固设计,上游砼护坡拆除翻修,坝顶工程,下游坝坡培厚整修、草皮护坡及增设排水设施,白蚁治理,增设观测设备;(3)副坝:增设副坝工程;(4)溢洪道:进口段、控制段、陡坡段及消力池拆除重建,增设泄槽段、二级消力池及海漫段;(5)输水洞:1#输水洞进口增设进水池,出口增设出水池;2#输水洞进口增设斜卧管进口,出口增设连接段;(6)防汛道路整修;(7)有关闸门金属结构增置更新;(8)改善管理设施。
3.2主坝工程
3.2.1防渗加固处理工程
坝体及坝基渗漏处理采用深层搅拌水泥土防渗墙,处理范围桩号0+023~0+187,全长164m,沿坝轴线布置,搅拌桩防渗墙顶部高程为85m,底部深入坝基低液限粘土顶部以下1m,搅拌桩直径为50cm,桩距40cm,桩与桩搭接长度10cm,水灰比1.5:1,水泥土中水泥掺入比为12%。
3.2.2下游坝坡培厚工程
大坝坝体下游培厚平均清基厚0.5m,清基完成后,采用回填粘土进行培厚,回填土压实度0.96以上。下游坡设计坡比1:2.5。培厚结束后统一植种草皮护坡。
3.2.3上游护坡工程
上游砼护坡护坡翻修范围为高程81.1m~85.4m,采用砼护砌,下铺砂石垫层。护坡翻修前需对上游坝坡进行整坡,设计坡比为1:2.5。
3.2.4下游排水工程
在大坝下游坡增设纵横向排水沟。全坝段共设4条横向排水沟,分别位于大坝桩号0+065、0+125及坝体与岸坡交界处,总长143m;设纵向排水沟1条,分别位于下游坡坝脚处,总长125m,均采用C20砼砌筑。
3.2.5坝顶工程
根据除险加固规划成果计算坝顶高程为85.332m,现状大坝坝顶高程为85.40m,满足防洪标准要求。现状防浪墙高0.7m,且破损严重,除险加固拟将防浪墙拆除,不再重建,坝顶高程保持85.4m仍能满足防洪标准要求。
现状坝顶为土路面,除险加固后设计坝顶宽4m,坝顶路面采用砼路面硬化,下铺10%水泥稳定石屑层,路面高程85.4m;在坝顶路面上下游两侧增设C20砼预制路沿石。
3.2.6白蚁治理措施
①挖白蚁巢,②药物灌浆,③防蚁隔离带:在适当位置设置放蚁隔离带;④地表施药,⑤药饵诱杀。
3.3副坝工程
现状大坝左岸地面高程普遍低于83m,且低于20年一遇设计水位84.10m和100年一遇校核洪水位84.61m,库区不闭合,不满足规范要求;实际抗洪能力不能抵御20年一遇和100年一遇洪水。副坝填筑前,坝基需平均清基厚0.5m,上、下游设计坡比均为1:2,坝顶宽3m,坝顶高程85.4m,填土压实度要求大于0.96。
上游护坡范围为坝顶高程85.4m至坝脚,采用C20砼,厚0.15m,下铺0.15m厚砂石垫层。下游坡统一植种草皮护坡。
下游坡设纵横向排水沟。全坝段共设5条横向排水;坝脚处设纵向排水沟1条,均采用C20砼砌筑。
坝顶路面采用砼硬化,下铺10%水泥稳定石屑层硬化;在坝顶路面上下游两侧增设C20砼路沿石。
3.4溢洪道工程
除险加固计划将溢洪道进口段、控制段、陡坡段及消力池拆除重建,增设泄槽段、二级消力池及海漫段,为满足两岸交通需要,控制段顶部增设交通桥。
除险加固后溢洪道由进口段、控制段、陡坡段、一级消力池、泄槽段、二级消力池、海漫段等组成。
进口段长8.5m,坡比1:17,进口宽22m,高程82m;出口宽19m,高程82.5m。底板采用C20砼护砌,下设C10砼垫层,边墙为C20砼八字墙。
控制段长4m,堰顶宽19m,堰顶高程82.5m,底板采用C20砼护砌,下设C10砼垫层。堰顶建交通桥一座,设计标准为公路—Ⅱ级折减。桥面长19.96m,桥宽4m,净宽3.4m,2跨。
陡坡段长8.4m,设计坡比1/4,进口高程82.5m,出口高程80.4m,底宽由19m渐变为17.5m,底板采用C25钢筋砼护砌,下设C10砼垫层,边墙采用C20砼重力式挡土墙。
一级消力池长8.5m,宽17.5m,深0.65m,底板高程80.4m,出口顶部高程81.05m,底板为C25钢筋砼,下设反滤层。两侧边墙均为C20砼重力式挡土墙,墙顶高程83.4m。
二级消力池长13m,宽11m,深0.8m,底板高程75.8m,出口顶部高程76.60m,底板为C25钢筋砼,下设反滤层。两侧边墙为C20砼重力式挡土墙,墙顶高程79.60m。二级消力池与上游泄槽段采用陡坡段(桩号0+093.9~0+107.9)连接,长14m,设计坡比1/4,进口高程79.30m,出口高程75.80m,底宽11.00m,底板采用C25钢筋砼护砌,下设C10砼垫层,边墙采用C20砼重力式挡土墙。
海漫段长34.5m,底宽11m,坡比1/1000,进口底部高程76.6m。前10m采用M7.5浆砌石护底,下设碎石垫层,两侧边墙为M7.5浆砌石扭面;后20m采用干砌石护砌,下设碎石垫层,两侧为M7.5浆砌石护砌,护砌高度3.0m。海漫段后紧接抛石防冲槽,防冲槽设计为梯形断面,深度1.5m,上、下游边坡均采用1:1,槽底宽1.5m,槽顶宽4.5m。
3.5输水洞工程
3.5.1 1#输水洞工程
进口设一进水池,池内壁尺寸为1.0×1.0×1.1m(长×宽×高),池底高程81.55m,池壁厚0.3m,采用C25钢筋砼浇筑,一侧池壁设一φ300进水孔,孔底高程为82.05m,采用φ300拍门控制。
输水洞出口設一C20砼出水池,池内壁尺寸为1.0×1.0×0.8m(长×宽×高),池底高程80.64m,侧墙设一0.3×0.4(宽×高)矩形孔与灌溉渠道相连。
3.5.2 2#输水洞工程
输水洞进口增设斜卧管,进水口共3级,孔口为φ200圆孔,采用φ200拍门控制。管身为C25砼,过水断面尺寸为0.5×0.2m(宽×高)。斜卧管末端接消力池,消力池池长2.1m,池深0.3m,宽1.6m,采用C25钢筋砼砌筑。
3.6工程观测
王古井水库无监测设施。在大坝桩号0+100处增设一排共3点浸润线观测管;在大坝桩号0+070及0+135处各布置沉降及位移观测点标点1点,在大坝坝脚排水沟汇流处增设三角形量水堰1个。
3.7金属结构
1#输水洞需配φ300拍门一套。2#输水洞需配φ200拍门三套。
4.结束语
针对王古井水库存在的安全隐患,依据设计规范及标准采取相应的加固措施,该除险加固工程于2011得11月开工,目前已全部完成。现工程运行良好,实践证明所采取的加固措施取得了较好的效果。
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