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临涣选煤厂(西区)降低介质消耗的途径

时间:2024-04-24

金亮 李寅

摘 要:介耗是重介质选煤厂的一项重要经济技术指标,介耗的高低直接关系到选煤厂的生产成本,其主要包括技术损失和管理损失两个方面。临涣选煤厂(西区)2014年自第四季度开始,通过各种技术及管理手段把介耗损失降到0.90千克/万吨原煤左右,达到节约生产成本的目的。

关键词:技术改造;加强管理;降低介耗

临涣选煤厂(简称临选厂)是一座矿区型选煤厂,东西区现总设计能力达到16.00Mt/a,是亚洲最大的炼焦煤选煤厂。临选厂西区有三条平行生产系统,全部采用不脱泥、不分级无压给料三产品重介质旋流器选煤工艺。面对着严峻的煤炭经营形势,如何进一步节支降耗、降低生产成本,是每个选煤厂面临的一个实际问题,也是提高经济效益的重要途径之一。

1 存在的问题

1.1 西区有三条平行生產系统,每条生产系统中有两台3GDMC1300/920A三产品旋流器,每台旋流器对应两台精煤脱介筛、一台中煤脱介筛、一台矸石脱介筛。同一系统中两台脱介筛存在入料不均,同时同一台脱介弧形筛存在入料偏的现象,不能满足悬浮液70%-80%的脱介能力,造成悬浮液后窜,增大了直线振动筛负荷,产品易带介。

1.2 西区每台脱介筛第三道脱介筛喷水为高压喷水,喷水孔孔径为6mm,孔径较小,易堵塞。同时筛面安装的阻尼条位置离喷水管下部较远,未有效的发挥作用。

1.3 长时间生产后,磁选机入料箱、入料支管、槽体被堵塞,造成磁选机分料不均,降低了磁选机工况效果。

1.4 临选厂入洗10余对矿井原煤,分选密度在1.30g/cm3~1.50g/cm3之间,分选密度相差较大,换煤入洗时合格介质桶冒料频繁,平均每月混合桶冒料在20余次之多,造成了介质的流失。

1.5 西区磁铁矿粉库存量最大为3200t,长时间不用造成磁铁矿粉氧化板结,磁性降低,不利于磁选机的回收。

1.6 现场跑冒滴漏严重,特别是串接口堵塞后,发现不及时造成精矿箱大量冒料,介质流失严重。

2014年平均介耗为1.03kg/t原煤,亟需通过技术改造、加强管理来进一步降低介质消耗。

2 采取的改进措施

2.1 严把介质入库关,合理优化使用

2.1.1 对每批进库介质的质量进行检查,要求真密度达到

4.50g/cm3,磁性物含量在95%以上。

2.1.2 介质库每次进介后及时清理场地及道路散落介质,保证颗粒归仓。

2.1.3 优化库存,根据进介顺序对介质进行分区域使用,本着“先进先用” 的原则,定期对介质库进行翻介,防止板结氧化。

2.2 通过改造保证各旋流器、精煤筛等入料均匀

2.2.1 由于西区二系统原煤没有经过刮板机转载,无法通过闸板来调节进入两台旋流器的原煤量,受原煤皮带落煤点的影响,造成两台旋流器分料不均,严重影响了脱介筛的脱介效果。在3201皮带机头溜槽内安装调节翻板解决了此问题,分料均匀后,各脱介筛能够被充分利用,提高了脱介效果。

2.2.2 同一台旋流器精矿箱进入两台精煤筛,也存在分料不均的问题,入料量大的精煤筛脱介难度大,影响介质的回收。通过对精矿箱内的两个下料管外部进行增加套管,调整套管高度,保证了同一精矿箱对应的两台精煤筛来料量一致。

2.2.3 精煤弧形筛入料箱四个下料口磨损不一,同时下料口堵塞杂物造成弧形筛面分料不均,影响弧形筛的脱介效果。对磨损的下料口进行增加钢板修复,并且停车后加强对下料口内杂物检查,保证弧形筛全面给料。

2.3 优化弧形筛调头周期,保证弧形筛的脱介效果。为保证弧形筛的脱介效果,结合实际脱介情况定期对每台弧形筛进行翻转调头,减轻脱介筛的脱介压力,制定了《弧形筛调头记录表》,形成调头档案,以便合理掌握调头周期,保证弧形筛的脱介效果。

2.4 自制循环水除杂器,减少喷嘴堵塞。在保证高压喷水压力不低于0.18MPa时,将产品筛的高压喷嘴孔径由原来的6mm扩大到9mm。在喷水管干管上增加自制除杂器,篦子筛缝为5mm,清除喷水中杂物,大大减少了喷嘴堵塞情况,保证了脱介筛的脱介效果。

2.5 加强磁选机管理,提高介质回收效率。根据白天系统停车检修顺序,合理安排岗位人员清理磁选机入料箱内部积料、布料板孔洞堵塞及入料支管,避免因磁选机来料不均造成磁选机回收介质困难,从而提高磁选机工况效果,减少尾矿带介量。

2.6 加强对现场跑冒滴漏的治理,减少介质流失

2.6.1 针对旋流器串接口堵时,中煤箱报警装置因两电极底部积煤泥造成电极导通不报警的问题,现场完善了报警装置,从循环水箱的上水管引入两根6分管插入电极底部对煤泥进行冲洗,大大提高了旋流器报警装置的可靠性,避免了因串接口堵塞不报警造成的介质流失。

2.6.2 为最大限度解决合格介质桶冒料问题,在同一系统两台合格介质桶之间增加串通管,使其中一个合格介质桶液位升高后,能够通过串通管自流进入另一个桶内而不会冒到地上,避免了介质的损失。同时将合格介质桶内溢流堰抬高500mm,使每个合格介质桶有效容积扩大了10m3。通过以上改造措施,大大降低了合格介质桶冒料次数。

3 结束语

临选厂(西区)自2014年第四季度分部实施以上措施以来,效果良好。截至2015年5月份西区介耗为0.91kg/t原煤,月度介耗明细见下表:

磁铁矿粉每吨按850元计算,经测算2015年前5个月较去年同期节省费用40余万元,降低了选煤生产成本,采取的降低介耗的措施也可作为其他重介选煤厂借鉴参考。

作者简介:金亮(1988-)男,安徽颍上人,淮北矿业集团临涣选煤厂西区选煤车间技术员,助理工程师,本科学历,研究方向:矿物加工工程;李寅(1985-)男,安徽淮北人,淮北矿业集团临涣选煤厂孙疃分厂车间技术员,助理工程师,本科学历,研究方向:矿物加工工程。

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