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酚氰废水系统调节的探索与应用

时间:2024-04-25

牛玉山

摘 要:酒钢焦化厂酚氰废水系统采用的是一级曝气加AO的生化系统,自2018年6月份对预处理系统和处理后系统进行改造后,对生化系统进行调节、摸索和实验,处理后外送水指标逐渐趋于稳定,经过一年的探索,发现好氧池的曝气量大小对于废水中COD和氨氮的去除有很大的影响。

关键词:曝气量;溶解氧;氨氮

1  生化系统效率低的危害

1.1  废水处理成本增加

整个废水处理系统对废水污染物的去除主要靠生化系统,生化系统效率低时,就要靠处理后系统加药去除废水中的污染物,造成处理后系统加药量上升,导致废水处理成本增加。

1.2  岗位操作人员工作量加大

生化系统效率低时,处理后系统加药量增加,人员配置药剂次数增加,导致作业人员工作量加大。

1.3  设备维护工作加重,检修频繁

生化系统效率低时,处理后系统加药装置满负荷运行,甚至超负荷运行,添加的药剂多数是固体药剂溶解在水中后通过计量泵进行添加,计量泵长时间超负荷运行,造成加药泵频繁损坏,药剂溶解不好时频繁堵泵,导致设备维护工作加重,外送水指标得不到保证。

2  导致生化系统效率低下的原因

2.1  进入生化系统的原水指标高。

2.2  生化系统进水量不稳定,消化液回流量和污泥回流量未及时进行调节。

2.3  好氧池曝气量及污泥体积调节不合适,导致好氧池溶解氧忽高忽低。

2.4  缺氧池、好氧池溫度及PH调节不合适。

3   防止生化系统效率低下的应对措施

3.1  严格控制进入生化系统的原水指标

焦化酚氰废水系统主要就是处理炼焦过程中产生的剩余氨水,剩余氨水经过蒸氨后进入酚氰废水系统,蒸氨塔后的废水指标高了,直接影响酚氰废水系统,因此对蒸氨塔的操作要精心,使蒸氨塔后废水氨氮在150mg/L以下,蒸氨塔后废水COD控制在5000mg/L以下,通过酚氰废水预处理系统进行简单处理,使进入生化系统的废水氨氮在120mg/L以下,COD在4000mg/L以下,从源头上稳定指标,以便提高生化系统的效率。

3.2  稳定生化系统进水量,及时对消化液回流量及污泥回流量进行调节

酒钢焦化酚氰废水系统消化液回流到缺氧池,污泥回流到好氧池,废水原水通过预处理系统调节后进入到一级曝气池进行曝气处理,经过一级曝气池处理过的水与消化液混合后进入到缺氧池。

废水在缺氧池内生存需要一个稳定的环境,进入到一级曝气池的原水量忽大忽小,对缺氧池会造成很大的冲击。就酒钢焦化目前的酚氰废水系统处理量而言,进入到曝气池的原水量稳定在20-26m3/h(单系统),消化液回流量及污泥回流量根据原水量的3-5倍及时进行调节,保证废水在缺氧池及好氧池有足够停留时间的前提下,尽量的将消化液回流量和污泥回流量提到原水量的最高倍数(5倍),在这种情况下,生化系统效果最佳。

3.3  及时根据废水中COD及氨氮指标调节好氧池曝气量(溶解氧)

经过一年的摸索与实验,不断地调节,对一些参数进行了统计(表一)

从表一和图一可以看出,随着溶解氧的提高,整个生化系统的COD处于上升趋势,而生化系统的氨氮随着溶解氧的升高处于逐渐降低趋势,所以,在生化系统调解过程中,溶解氧起着至关重要的作用,根据各个指标的变化情况,随时对溶解氧进行调节,提高生化系统可生化性,从而减少处理后系统加药量,稳定出水指标。

3.4  做好缺氧池、好氧池温度PH值的管控

在生化系统的高效率运行过程中,水温以及PH的调节也很重要,经过一年的摸索与研究,在一级曝气加AO的生化处理系统中,缺氧池的水温控制在30-35C°,PH值控制在7.5-8.5,好氧池温度控制在28-33C°,PH值控制在7-8,当温度和PH在这个区间时,生化系统效率较高,可生化性较好,对于废水中污染物的去除创造最适宜的条件。

参考文献:

[1]崔焕滨.温度、溶解氧对硝化反应的影响[期刊论文]-城市建设理论研究(电子版)2015(21).

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