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热风送粉锅炉低氮燃烧改造新思路及实践

时间:2024-04-25

摘  要:由于三次风量大、温度低、且携带大量超细煤粉,热风送粉锅炉低氮燃烧改造难度很大。我厂#4炉低氮改造采用创新性的三次风分离技术,分离后浓的部分充当一次风,淡的部分充当燃烬风。本次改造取得了较好的效果。

关键词:热风送粉;三次风浓淡分离;低氮燃烧

1 设备概况

长安石门发电厂2×300MW火电机组采用HG-1021/18.2-PM27型亚临界压力、中间再热、自然循环汽包锅炉。锅炉采用直流式燃烧器、四角布置、切向燃烧方式,共中B、C两层采用双通道自稳式燃烧器,其余采用“WR”燃烧器。一次汽布置2级喷水减温器调节,分别布置在分隔屏入口和后屏过热器出口处大的连接管上;二次汽温度主要靠烟气调温挡板,在再热冷段入口处设有两台事故喷水减温器。

制粉系统为中间储仓式热风送粉,每台锅炉配备4台埋刮板式给煤机和4台型号为MTZ3570的低速筒式钢球磨煤机,单磨标准出力40t/h。

2 存在问题

机组自投運起,锅炉主要存在的以下问题:

(1)锅炉的NOx排放浓度偏高,约为800mg/Nm3。

(2)锅炉水冷壁区域结焦严重。

(3)锅炉左右两侧烟温偏差大。

(4)煤种适应性差。

3 低氮燃烧改造方案

3.1 热风送粉锅炉低氮改造难点

热风送粉锅炉低氮燃烧改造难点在于对三次风的处理。原设计是将风量大、温度低、携带大量超细煤粉的三次风布置在主燃区的顶部。三次风造成主燃区呈富氧燃烧状况,产生了大量的燃料型NOx;还导致还原性气氛被破坏,降低了NOx还原的效果;低温的三次风还影响低负荷时燃烧稳定性。

3.2 热风送粉锅炉低氮改造方案

经过招标,确定由中节环立为(武汉)能源技术有限公司负责#4炉低氮燃烧改造。本次改造采用不同于以往将三次风下移充当二次风的传统方案,创新性的采用分离装置,将三次风作浓淡分离处理,浓的部分布置在主燃区顶部,淡的部分充当SOFA风。

改造前后三次风系统布置见图1;燃烧系统设计特点如下:(1)设计主燃区过量空气系数为0.85左右,总过量空气系数维持1.15~1.25之间。(2)将B层改为微油燃烧器,其余层均改为“对置丘体式水平浓淡”燃烧器;并对B、C层一次风标高重新调整。(3)采用高位分离燃尽风系统,在距离最上层一次风约7.5m~9m位置处增加布置2层淡三次风和3层燃尽风喷嘴。(4)主燃区上部部分喷口增加垂直摆动功能,燃烬风喷口增加水平及垂直摆功能,增加汽温调节手段,扩大煤种适应性。

4 改造后锅炉运行情况

改造完成后,经过厂家的调试,锅炉运行情况达到了设计指标。相比采用传统改造方案的#1、2炉,#4炉NOx排放更有优势,结焦问题得到了解决,汽温调节性能和低负荷燃烧稳定性更好,飞灰及大渣含炭量略有增加。

4.1 锅炉运行数据(表1)

对比改造前后锅炉的运行数据,在不同负荷下,炉膛出口烟气中NOx的浓度降低了约40%。相较于改造前,锅炉各项运行数据无明显的改变,仅锅炉的减温水量略有增加。

4.2 锅炉飞灰、炉渣含碳量变化情况(表2)

上表为改造前后锅炉的飞灰、炉渣含碳量数据,改造前不同负荷下锅炉的飞灰含碳量波动较大,改造后锅炉飞灰含碳量波动较小。锅炉燃料为高挥发分烟煤与低挥发分贫煤混合而成的掺配煤种,为保证制粉系统安全运行,控制煤粉细度R90≈15%,致使煤粉较难燃尽,飞灰及大渣含碳量略有增加。

4.3 锅炉结焦情况

改造前锅炉卫燃带面积约164方米,结焦严重,此次改造将原来卫燃带一分为二,减少单个卫燃带的面积,防止结大块的焦块。另外,将一次风燃烧器更换为水平浓淡分离燃烧器,实现了“风包粉”,能够有效防止煤粉贴壁。改造后,在燃用改造前相同的煤种时,锅炉结焦情况大为缓解,汽温稳定。

5 结论

石门电厂#4锅炉低氮燃烧改造,创新性地对三次风进行浓淡分离。改造后,相同负荷下,炉膛出口烟气中NOx的浓度降低了约40%,飞灰含碳量和炉渣含碳量略有增加,锅炉水冷壁的结焦问题得到有效解决。改造结果证明了采用三次风浓淡分离的低氮燃烧改造取得了成功,比传统改造方案更优异。

参考文献

[1]李江涛,韩志江.基于三次风浓淡分离的四角切圆锅炉低NOx燃烧数值模拟[J].锅炉技术,2016,47(04):57-61.

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[4]黄俊杰.300MW燃煤锅炉低氮燃烧器改造研究[J].电力大数据,2018,21(05):52-58.

[5]刘裕,王玉良,张海强.低氮燃烧器改造对锅炉运行的影响研究[J].石化技术,2018,25(03):27+3.

作者简介:乔钰深1984,07-,男,河南平顶山人,本科,毕业于华北电力大学热能与动力工程专业,助理工程师,从事锅炉燃烧调整与检修工作11年,现工作单位:长安石门发电有限公司生技部。

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