时间:2024-04-25
安源
摘 要:随着油田进入深入开发阶段,油水关系复杂,部分油井井筒腐蚀结垢、管杆偏磨现象突出,而这类油井在进行防治措施时往往仅从单一方面考虑问题,或进行单独的抗磨副偏磨治理,或进行单一的阴极保护器腐蚀治理。单14块目前就面临这一问题,常规的工艺措施已经不能适应该区块目前的复杂情况。为保证油井正常生产,采用井下防腐、防偏磨配套工艺成为必不可缺的手段。
关键词:腐蚀;碳纤维;综合配套
1区块现状
1.1地质概况
单14块东与单18块相邻、西北与单6块接壤,南靠滨南大断层与滨南油田相邻,构造位置位于东营凹陷与滨县凸起之间的过渡带。目前本区块钻遇沙三上、沙三中、沙三下、沙四上四套含油层系,主要含油层系沙三下、沙四上。
單14块沙四段储层为半深湖相沉积,岩性比较细,以细砂岩、中砂岩为主,泥、灰质胶结,分选系数1.64,粒度中值0.17mm。
该块沙四段取芯井单14-20井,化验分析孔隙度样品49块,渗透率48块,残余油水饱和度2块,碳酸盐含量15块。岩芯分析沙四段平均孔隙度为20.9%,平均渗透率53.4×10-3um2,平均残余油饱和度41.1%,碳酸盐含量3.1%,泥质含量2.4%。依据17口多功能测井资料,沙四上平均孔隙度18.9%,平均渗透率为86.2X10-3um2,平均泥质含量17.1%。
单14块沙四上地面原油密度0.9169-0.852g/cm2,平均0.8904g/cm2;地面原油粘度576.7-8mpa.s,平均粘度149.8mpa.s;凝固点13-30℃,平均22.6℃。原油性质平面变化不大,而纵向上变化较大。该块沙四上地层水总矿化度是95714mg/l,Cl—含量57799.8mg/l,水型为CaCl2。
1.2开发现状
该区块经历了三个开发阶段:1994年1月-1997年4月为弹性开发阶段;1997年7月-2006年2月为注水开发阶段;2006年2月-目前为细分层系注水开发阶段。2006-2007年针对根据单14块生产中各砂层组层间矛盾突出的问题,对单14块进行了细分层系调整。目前区块主要存在以下三个方面的问题:
(1)储层见水,出水层位认识不清。随着开发的不断深入,原油的含水率不断上升,实施产液调整是实现有效开发该油藏的重要手段之一,但是由于该区块细分层系开发后,油井出现了单向见水,且趋向多层见水,层间矛盾逐渐加大,由于出水层位认识不清,严重制约了找堵水技术现场措施效果。
(2)腐蚀加剧,管杆泵状况日趋恶化。该区块产出液水型主要为CaC12型,总矿化度为(7.412~14.671)×104mg/L,阳离子主要是:Ca2 +、Na+、Mg2 +,阴离子主要是:C1-、SO42-、HCO3-,PH值在5.7~8之间,产出液造成管杆腐蚀严重。油井管杆偏磨不仅仅是两种金属因摩擦产生的磨损,还包含有许多电化学腐蚀的原因,特别在含水较高的油井中由于地层产出水矿化度高,使油管和抽油杆始终处于一种强电解质中。油管、抽油杆、抽油杆接箍等不同材料的金属在地层液的强电解质中,产生电化学腐蚀。由于抽油杆接箍的材料相对抽油杆、油管不同,使抽油杆接箍成为电化学腐蚀的阳极被腐蚀,其机械性能大幅度下降,而使磨蚀速度加快。统计2014年腐蚀躺井33口,较2012年的26口上升了26.9%,腐蚀状况明显加剧。
(3)工艺单一,治理措施单打独斗。随着油田进入深入开发阶段,油水关系复杂,部分油井井筒腐蚀结垢、管杆偏磨现象突出,而这类油井在进行防治措施时往往仅从单一方面考虑问题,或进行单独的抗磨副偏磨治理,或进行单一的阴极保护器腐蚀治理。统计2011~2014年间经过治理的油井,由于治理工艺单一出现再次躺井的井数为46口,占治理井数126口井的36.5%。常规的工艺措施已经不能适应该区块目前的复杂情况。
2配套模式
为保证油井正常生产,采用井下防腐、防偏磨配套工艺成为必不可缺的手段。碳纤维连续抽油杆具有质量轻、抗拉强度大、耐腐蚀等特点,在油井应用能够具有深抽提液、杆柱防腐延寿技术优势,是动用深井、腐蚀井油气资源的有效手段之一。因此,为了延长碳杆举升有效期、更好发挥碳纤维抽油的技术优势,选取滨南采油厂单14块开展碳纤维抽油杆腐蚀老化性能评价研究,形成适用于单14块的碳纤维连续抽油杆应用配套模式。管柱配套模式:①长冲程抽油机配碳纤维连续杆及大直径防腐加重杆(38/42)、防腐抽油泵; ②长冲程抽油机配碳纤维连续杆及泵下加重防腐抽油泵、加重杆。上述两种防腐配套模式基本解决了泵上杆柱腐蚀的问题。
3现场应用
截止2017年底在单14区块等等腐蚀区块实施6口井,首口井超原生产周期660天,其他5口井正常生产,单井日增液7.0t,日增油0.8t。
应用井例:滨南S14-9井产出液矿化度达61535.23mg/l,之前因腐蚀停井,之前平均检泵周期180天。更换碳纤维连续抽油杆试验,实施措施后作业一次,发现筛管结垢,碳杆未出现问题,原井继续使用,周期为851天,较之前延长了660天,百米吨液耗电降低0.17KW.h/100m,杆的作业频次降低1.36次,年减少占井周期14天,年节约费用21万元。
4结论让认识
1、碳杆杆体耐久、偏磨性能试验评价表明,碳杆可以在油井环境中长期使用;
2、在防腐治理时应整体考虑、综合配套,配套防腐泵、防腐型包覆加重杆等技术,充分发挥碳杆防腐延寿的技术优势。
3、项目实施期间应用6口井,平均日增液7.0m3/d、日增油0.8t,且继续有效运行,防腐效果显著。
参考文献
[1]张琪,采油工程原理与设计,2000
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