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湘钢新二烧厚料层烧结设备改造应用实践

时间:2024-04-25

刘定波

摘 要:湘钢新二烧烧结机实现860mm厚料层烧结过程中,通过对制粒机雾化水改造、烧结机九辊及松料器技术改进、烧结机台车栏板改造、烧结机炉条清理装置设计安装等一系列设备改造应用,产质量明显提升。

关键词:厚料层烧结;雾化水制粒;九辊;松料器;炉条板结

1 前言

至2017年开始,新二烧烧结机开始实现800mm以上低水低碳厚料层烧结工艺。业界普遍认为,厚料层烧结能够改善烧结矿强度,提高成品率,降低固体燃料消耗,提高还原性。基于以上优势,烧结生产向厚料层烧结工艺发展为大势所趋。在此基础上,为支撑厚料层烧结生产,烧结设备在保证稳定运行的同时,充分发挥设备功能显得尤为重要。新二烧烧结机在实现厚料层烧结的同时,对烧结设备进行一系列的技术攻关,并利用检修进行设备改造,取得了良好的成效,烧结的产质量有了明显的提升。

2烧结设备技术改造及应用实践

2.1制粒机雾化水改造

新二烧制粒机原设计长度为25米,比一般的制粒机长5米,主要目的也就是要延长混匀物料在筒体内的时间,进行有效制粒。原设计的制粒加水方式为直径为30mm的镀锌管通过整个筒体内部,镀锌管上部开直径为5mm的小孔,通水后在筒体内部形成柱状水。通过观察,我们发现该加水制粒模式存在以下缺陷:1、混匀物料加水不均匀。2、管网水压波动极易对加水点位置造成影响。3、柱状水仅能对混匀物料造成润湿,无法形成表面张力,不利于造球。鉴于以上原因,我们决定对制粒机的加水方式进行改造,使其更容易形成造球,强化制粒效果。首先在镀锌管上增设雾化喷头,喷头出水口直径0.5mm,取代原来的5mm小孔,保证出水口形成雾状;同时增设压缩空气管道,接入喷头,使其雾化更加充分。其次,在制粒机外部设置水箱及加压泵,采取蒸汽加温,控制水温在60摄氏度;同时稳定水压,保证进入水管的水压稳定在0.4MPa(如图1)。

从表1看出,改造后出二混≥3mm粒级平均上升10%,为稳定厚料层烧结提供了有利条件。

2.2烧结机九辊、松料器技术改进

新二烧实施厚料层烧结工艺后,烧结料层由原来的760mm提升至860mm。料层增加以后,由于九辊底部离烧结机炉条高度仅为780mm,当布料高度超过780mm时,布料顶部压料严重,造成整个烧結布料层上紧下松,破坏透气性,影响烧结质量。为此,我们对九辊进行了技术改造:1、取消最底部最后一个辊子,重新安装九辊底梁,保证九辊底部与烧结机炉条高度达到900mm,确保厚料层布料后,不造成底部的积料和压料。2、进行九辊整体支架倾斜角度的调整,倾斜角由原来的42°调整至45°,在保证物料偏析的情况下,使混匀物料均匀布料至烧结台面(如图2)。通过上述改造的实施,彻底解决了九辊布料积料和压料的难题,使九辊布料更加均匀、可靠。同时,在烧结料层提升以后,配套的松料器装置也存在明显短板,一是松料器透气棒采用的是镀锌管,不耐磨,磨损后极易造成物料、杂物粘结,清理困难。二是随着料层由760mm提升至860mm,原有透气棒的尺寸和间距均与新的料层厚度不匹配,不能保证透气的均匀性,不利于烧结生产。通过反复摸索和实验,我们决定对松料器进行如下改进:1、用20mm厚不锈钢条代替原来的镀锌管透气棒,同时在上表面加工成刀口,防止物料及杂物粘结。2、依据新的料层厚度,对透气棒的间距进行调整,重新布置,保证混匀物料的透气均匀。3、根据新调整的九辊位置和物料落料点,重新进行松料器机架固定,后移300mm。改造完成后,烧结料层透气性得到有效改善,同时也解决了松料器粘料、积料问题(如图3)。

2.3烧结机台车栏板技术改造

新二烧烧结机台车栏板的原始设计高度为730mm,随着烧结料层的增加,目前的台车栏板高度已满足不了厚料层烧结的要求。厚料层烧结过程中,正常烧结料层已到达860mm,超过栏板高度130mm,造成布料边缘垮塌,致使内返矿量增加,不利于烧结产能的提升。再则,料层增加以后,烧结过程中的边缘效应显得尤为突出,对烧结矿质量造成影响。因此,我们着手对目前的烧结机栏板实施改造:首先,在保证目前栏板的整体结构下,整体将栏板高度进行增高,由原来的730mm增加至850mm,保证在厚料层烧结过程中,布料边缘不形成垮塌;其次,将台车栏板的上半部分,与物料接触面加工成波浪纹,使其在烧结抽风过程中,边缘风速减缓,降低边缘效应(如图4);同时,在炉条安装过程中,靠近栏板两侧多安装2根盲板炉条。通过上述改造的实施,实现了降低内返矿5吨/小时,烧结过程更加平稳有效。

2.4烧结机炉条清理装置的设计安装

新二烧实施厚料层烧结工艺后,为保证烧结质量,烧结机机速由原来的1.9米/min调整至1.7米/min。由于料层厚度增加,烧结机速减缓,整个烧结时间相对延长,因此,自实施厚料层烧结开始,烧结机炉条糊堵板结的现象有所增加。岗位人员只能在烧结机头部对板结炉条进行人工清理,清理难度大,岗位劳动强度增加,并存在安全风险,同时,也制约了烧结机产质量的发挥。车间管理组通过对标考察研究,设计出一套烧结机炉条自清理装置:在烧结机回程道安装一根旋转轴,与烧结机同宽;轴体开通孔,插入多股钢丝绳形成钢丝刷,与回程道台车炉条表面接触;用变频电机及驱动链轮带动轴体旋转,使钢丝绳在炉条表面进行清刷从而达到清理炉条板结物的目的(如图5)。利用定修对炉条清理装置实施安装并投入使用后,炉条板结物的处理时间大大减少,在炉条板结的初期,能有效减缓恶化趋势。

3烧结设备技术改造后的实际效果

新二烧烧结机在推广厚料层烧结实施过程中,通过对制粒机雾化水、烧结机九辊及松料器、烧结机台车栏板、炉条板结清理等一系列设备设施进行技术改造,稳定了厚料层烧结的工艺操作,同时也实现了产质量的大幅度提升(见图6、图7)

1)由图6数据看出:产量得到大幅提升,日均产量逐步从11300t/d提升至12240t/d,产量上升8%。

2)由图7数据看出:转鼓均值大幅提升,烧结矿转鼓从78.1%提升至79.9%,平均上升1.2%。

4结语

通过对烧结机雾化水制粒、合理的九辊布料、松料器、台车栏板改造、炉条清理装置设计安装的成功实施,新二烧厚料层烧结工艺的操作模式更加稳定、可靠。烧结矿产能提升有效,转鼓质量更加稳定。随着厚料层烧结工艺的推广和应用,包括烧结机蠕动、延长炉条、隔热件使用寿命、风量的合理分布在内的一系列问题还亟待我们解决。今后我们将持续进行设备技术攻关,进一步改善烧结矿的产量和质量,为高炉的稳定、高产、降耗提供有力保障。

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