时间:2024-04-25
摘 要:为了提高生产效率,减少无必要的设备磨损及电力损耗,降低生产成本,通过对现有系统启停车环节的各类指标统计,寻找优化的可行性措施。对榆家梁洗煤厂各关联设备启停车控制、各生产系统之间的相互切换、单套系统内投入撤出优化、生产不同煤种时单独系统的优化、现有设备如何提高利用率问题等方面展开研究。以此来达到生产效率的提高和生产成本的降低。
关键词:选煤厂;优化;啟停车;生产效率
1 洗煤厂概况
榆家梁洗煤厂原煤加工采用筛分破碎、重介洗选工艺,原煤经过分级筛后,小于25mm的原煤直接进入混煤系统,大于200mm块煤经破碎机破碎后进入混煤系统装仓外运,200mm以下的块煤进入重介浅槽分选机进行分选后,产出精煤和矸石两种产品。其中矸石进入矸石仓,精煤经过双层脱水脱介筛脱水分级,筛上物与筛下物(经离心脱水)混合作为块煤装仓外运,煤泥水经过重力漩流器分级后,粗煤泥经高频筛脱水分离,细煤泥经高效煤泥浓缩机、加压过滤机脱水处理后与筛分破碎系统的混煤混合装仓外运,全厂洗水实现闭路循环。由于生产工艺流程的连续性要求,洗煤厂设备的起车、停车必须严格按顺序进行,因此洗煤厂是采用逆煤流逐台延时启动,即起车时从仓上的设备开始,而停车时从原煤仓下的设备开始,两台设备之间启动时间一般为3~5s,以避开前台电动机启动时产生的冲击电,减小对电网的冲击。
2 洗煤厂的启动、停车顺序
洗煤厂生产工艺流程的连续性要求洗煤厂设备的启动、停车必须严格按要求进行。集控起车逆煤流方向从仓上设备逐台启动至水洗设备,两套水系系统并列启动,最后逐次启动筛选系统。集控停车采用顺煤流方向,从筛分系统到水系系统再到仓上设备。
启动顺序:洗煤厂是采用逆煤流逐台延时启动,启动时时间一般为3~5s,以避开前台电动机启动时产生的冲击电,减小对电网的冲击。全系统起车除去预警时间,实际用时644s,消耗功率782.475kw·h。
停车顺序:洗煤厂是采用顺逆煤流逐台延时停车。全系统停车耗时1316s,消耗功率1377.88kw·h。
3 集中控制过程中的优缺点
集中控制室的设备在控制容量上保留一定的余地,以便在系统中改造新的控制点,系统中还保留与其他计算机或自动化系统连接的接口,也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。
3.1 集中控制在实际生产中优点
集控系统设备控制需要高效率、准确及可靠。本系统通过中央控制系统对各子系统运行情况进行综合监控,实时动态掌握监视及报警情况。闭路电视监控大大减少劳动强度,减少设备运行维护人员,另外,系统的综合统筹管理可使设备按最优组合运行,在最佳情况下运行,既可节能、又可大大减少设备损耗,减少设备维修费用,从而提高监管力度与综合管理水平。
3.2 集中控制起停车过程中存在的缺点
(1)空载起车时间过长
设备起车时按照逆煤流顺序起车,仓上的大功率设备先启动,然后是水洗设备,接着筛分设备。这样的启动方式,由于是空载起车,不存在煤的流向造成设备压死情况,所以启动过程中,逐台启动的方式造成了设备的起车时间过长,同时,大功率设备先起的方式也会造成整个过程中耗电量过大的结果。
(2)集中控制停车顺序不合理,造成矸石筛堵塞
顺序停车时,主洗系统停车顺序是矸石筛和重介泵同时停下。312S后,重介浅槽停车。由于浅槽分选的特殊性,中间部分的煤未能分选完。当重介泵停下后,浅槽内遗留了大部分煤被刮板全部拉到了矸石筛上,然而矸石筛早已停下,造成堵塞,设备上积煤。
(3)集控起车中,重介泵短时间内达不到分选密度及过热
重介质储存在一个长方体的箱体内,由于底部表面积大,重介质分散在底部,所以起车后,得待重介液循环到一定时间后才能达到分选密度,短时间内难以达到理论分选密度。同时重介桶由于底部时锥形,当停车时间过长时,就造成大量介质沉淀在底部,时常压死重介泵,起车时就会造成电机过热。
4 系统优化方案
4.1 空载起车优化原则
空载情况下,仓上大功率设备最后起,小功率筛分、水洗设备同时起,水洗重介循环系统提前起。这样优化前设备起车时间是709s,优化后208s,优化前消耗功率782.475kw·h,优化后消耗功率236.117kw·h。小功率设备同时起节省了起车时间,水洗系统提前起,缩短了重介达到理论分选密度的时间,避免了设备的长时间空转,减小了电能损耗。
4.2 系统停车由集控停车方式改为手动停车,改变停车顺序,节能降耗
集控全系统停车需要1316S,手动停车只需要497 S,设备运转时间节省819s。由于集控停车还会造成矸石筛堵料,现在采用手动停车时,改变停车顺序,当重介泵停后,除去浅槽,矸石筛和矸石皮带最后停,其他设备上煤带空就可以停,这样既可以节省电力也防止矸石筛堵料。另外当循环水泵停下后,就没有循环水冲洗浅槽内被拉到矸石筛上精煤的介质了,为了减少介质的消耗,本厂从清扫水管道延伸了一根水管到矸石筛,当循环水停下后,开启清扫水管,这样就可以避免介质被拉到矸石仓,造成消耗。
4.3 手动提前启动重介泵,增加生产有效时间
重介泵起车后悬浮液密度达到理论分选密度较慢,平均需要35分钟,这样就造成了大量设备空置运转和煤量加不正常,甚至一段时间内矸石筛上出现跑精的现象,影响产量。针对这种现象,本厂采用手动提前启动重介泵的起车方式,待重介悬浮液循环后,方可起车。这样就缩短了悬浮液达到分选密度的时间,避免了设备空置运转时间,使生产的有效时间大大增加。
4.4 启车前鼓风搅拌,避免过热现象
重介桶下面没有鼓风机导致重介泵在一段时间没有启动的情况下,突然起车由于介质的大量沉淀就会导致重介泵过热,为了避免这种情况,现场师傅通过经验总结,每当停车时,在重介泵回流的情况下,打住出料口闸板,这样就可以避免管道内有大量的空气,起车时,通过低压风机鼓风,就会对沉淀的介质起到搅拌的作用,避免了起车是过热现象。endprint
5 起停车优化贯彻企业精细化管理方针
为了贯彻洗选中心精细化管理方针,落实双增双节政策。榆家梁洗煤厂对现有工艺系统,设备运转做全面分析后,通过严格控制设备起停车方案,提出一些切实可行的精细化管理办法。
5.1 产品仓上刮板机灵活启停,实现节能降耗
榆家梁洗煤厂有1#、2#、3#、4#4个产品仓,其中1#、2#为混煤仓,3#为4-3煤仓,4#为块煤仓。上仓混煤皮带1号刮板机直落2#仓。因此2号刮板机通过插板控制担任分配混煤到1#仓的任务。长期以来,全系统运转时,2号刮板机也全时间运转。通过时间计算,榆家梁洗煤厂全系统平均每天生产16小时,2号刮板机电机功率为400kw,这样的生产方式造成2号刮板机每天耗电6400度。实际生产得知,本厂混煤由专一线装车外运,平均3小时/列。然而全系统生产时,生产一列混煤需要2小时,于是正常生产外运情况下,2号刮板机只需要起车后先通过插板全部将混煤分配到1#仓,当1#仓仓位上升到1列半仓位时即可停车502运转,随后混煤全部直落2#仓,这样2号刮板机刮板机全天生产运行中只有3小时,平均耗电1200度,节约电能5200度,降低了能耗。
同样,3号、4号为仓上刮板机,上仓皮带3号刮板机直落4#仓。3号、4号刮板机运转时,为系统生产4-3煤时间,煤被分配到3#仓。由于全天生产中,全系统生产平均16小时,4-3煤平均6小时。为了节能降耗,本厂采用4#仓装块煤,3#仓装4-3煤的分配方式。可节省3号、4号刮板机运转时间10小时,节约电能1800度。
5.2 保护闭锁投撤控制启停车,提升生产效率
全系统运转时,为了控制入洗量大小,筛选系统可以存在入洗、直通两种生产方式。如果全系统启用两套水洗,入洗量控制在1200t/h左右,采用一套水洗入洗量控制在700t/h左右。在保证入洗量700t/h时,2#筛选系统可以直通生产。当筛选系统直通生产时,原煤不经过水洗设备,大粒度破碎后和小粒度混合直通通过混煤皮带进入混煤仓。由于保护闭锁原则为故障以上设备全部闭锁。于是,当水洗设备出现故障时,筛选系统全部闭锁,但是实际生产过程中,2#筛分直通生产,对水洗设备无任何影响。基于这样一个情况,时常造成2#筛分无必要停车,又因为高压设备延时保护,所以每次2#筛分闭锁后,得等3分钟后才能启动,导致生产效率大大降低。如果可以多增加一个闭锁投撤控制方式。当采用上面这种生产方式的时候,就将水洗设备与其闭锁的保护甩开。这样水洗设备出现故障时,只闭锁1#筛分,2#筛分正常生产,提高生产效率。
5.3 浮球控制启停车,节省设备运行时间
榆家梁洗煤厂煤粒水系统流程为煤粒水通过旋流器后,大于0.5mm的通过刮刀离心力和高频筛处理。1#水洗处理时,只需启动高频筛。当2#水洗系统启用时,就需要将高频筛和刮刀机离心机同时启用。但是当入洗量偏小时,整个系统的煤粒量偏小,时常造成高频筛空载运转。另外高频筛还承担着处理筛分扫地泵,沉淀池的煤粒水处理。所以基本是全天启动,设备运行时间太长。针对这种实际情况,本厂采用浮球控制高频筛运转。当煤粒水达到浮球高度时,高频筛集控运转,这样就避免了设备的空转运行,同时,减小了设备的运行时间,减轻了设备的磨损程度。
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作者简介:
董丽景,女,汉族,1977年出生,陕西神木人,毕业于内蒙古工业大学,计算机科学与技术,本科生,助理工程师,主要从事选煤厂生产组织和工艺优化方面的工作。endprint
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