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布料筛辊结构的优化

时间:2024-04-25

刘亮 邢亮

摘要:本文通过对布料筛辊结构的优化,延长了筛辊的使用寿命,降低了故障率,满足了连续生产的需要;为以后布料筛辊的设计、使用提供了有益的经验积累。

关键词:布料 筛辊 结构优化

1、前言

莱钢集团矿建公司银山分公司采用链蓖机-回转窑工艺生产炼铁需要的氧化球团,在各生产工序中,筛分布料的好坏,对成品球团的外观质量、粉料的多少起着至关重要的作用。

由造球工序生成的球团经过大辊筛、宽皮带、小辊筛、布料板等,将Φ8-16mm合格的生球均匀的铺在链篦机篦床上,不合格的通过湿返料皮带返回。

大辊筛有20条筛辊,小辊筛有40条筛辊,每条筛辊都有单独的传动。筛辊采用不锈钢材质,与传动轴头镶嵌焊接,传动轴头材质为Q235。大、小辊筛两端安装挡料装置。

2、存在的问题

运转过程中,筛辊表面不可避免的粘料,尤其是两端粘料后与挡料装置摩擦,传动轴头处磨损严重,出现漏料,长期连续运转不到1个月,轴头即磨断,故障率高。

3、 改造优化情况

3.1对辊筛传动轴头组装结构进行改造优化,镶嵌长度由30mm增大至100mm;组装焊接方式由在辊面上打坡口焊接改为在端面上焊接,不锈钢辊全部包裹轴头;不锈钢筛辊壁厚由10mm增大至12mm。

3.2采取预防保护措施

3.2.1及時清理筛辊表面的粘料,尤其是传动轴头处的粘料;

3.2.2及时调整挡料装置与筛辊轴头的间隙,降低挡料装置的硬度,减轻筛辊的磨损;

4、实施效果

改造后,筛辊耐磨性提高,可连续运转3个月以上,使用寿命大大提高,满足了连续生产的需要。

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