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中途测试工艺在高温高压超深井测试中的应用及优化方案

时间:2024-04-25

马琳淞 柳嘉

摘 要:通过对中途测试工艺在高温高压超深井测试中的应用进行分析,根据高温高压超深井测试的特点,结合其测试工作中的重点、难点,优化改进其测试方案,有助于推进该工艺的进步,有助于提高测试的准确性,满足高温高压超深井测试工作要求,提高高温高压超深井经济效益。本文探讨在高温高压超深井测试中应用中途测试工艺的相关问题,并为之提出优化解决方案,确保提升高温高压超深井测试质量。

关键词:超深井测试;高温高压;中途测试;方案优化

中图分类号: TQ023 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)26-177-2

0 引言

中途测试是在钻井过程中对已被钻开的油气层进行裸眼测试,而对于实际高温高压超深井测试中,运用中途测试工艺,还存在很多的不足和问题,要进一步改进完善中途测试方案。针对实际高温高压超深井测试中,运用中途测试工艺,就实际中存在的一些问题进行分析研究,以确保可以优化制定解决方案,对于提高测试的准确性,发挥积极影响。以下本篇对此做具体分析。

1 优化高温高压超深井测试方案的意义

在我国近几年的油田勘探中,开始面向深层化发展,在勘探过程中使用高温高压超深井的情况也越来越多,高温高压超深井测试工作量也逐年增多。从目前高温高压超深井测试情况来看,在高温高压超深井中途测试上还存在很多的不足和问题,需要进一步改进完善高温高压超深井中途测试,具有非常重要的意义。由于在实际的高温高压超深井开展中途测试工作中,受到的影响因素也是较多的, 将会及其严重地影响的超深井的中途测试质量, 甚至也将会导致发生工程事故,因此优化设计测试方案,提高中途测试工艺在开展高温高压超深井测试工作中的成功率,发挥积极影响。在实际高温高压超深井钻探操作过程中,改进测试工艺,通过结合现场应用,有助于提升高温高压超深井中途测试效果,提高测试的准确性,发挥积极影响。针对高温高压超深井测试中存在的问题,提出对中途测试工艺的优化方案,有助于提高测试的准确性,具有非常重要的实际意义。

2 当前高温高压超深井中途测试中存在的弊端问题

2.1 测试管柱结构不合理

在高温高压超深井的中途测试中,测试管柱的结构设置方面也是存在不合理因素,及其易造成高温高压超深井测试中进行开关井操作时,导致其封隔器失封。并且,由于中途测试中管柱结构不合理,也会造成高温高压超深井测试管柱在井内的弯曲过大, 这样就使得测试工具中的换位机构以及延时机构,在测试过程中均受到一些影响, 导致打不开高温高压超深井测试阀,这样也就不能及时获得测试资料。

2.2 难以进行开关井的操作判断

在高温高压超深井中,若是采用MFE(地层测试工具)进行中途测试,那么在开展高温高压超深井的测试过程中,其中途测试工具会受深井的井温 、井底产生的压力 以及泥浆密度等的因素影响,容易使的判断开关井失误。

2.3 测试中密封件性能偏低

在高温高压超深井的中途测试过程中,由于受到较高的地层温度压力 ,在长时间的高温工作状态下,使得工具密封件的密封性能大大降低,致使产生测试工具渗漏的现象,或者是出现地层压力不断波动的不良现象,这样的中途测试得到的测试数据是不合格的。

2.4 容易卡钻

对于高温高压超深井中,进行中途测试,由于井地层的压力较高,会卡钻,影响平衡。这样在测试时为能够保持全井筒的平衡, 就要加大测试压差,这样才可更好的砖透泥浆,然而却容易发生测试地层倒塌的危害 ,这样也就给中途测试的安全事故隐患,加大实际高温高压超深井测试施工的难度与风险。

2.5 难以密封封隔器

在高温高压超深井中,由于高温、大压差,将会降低 P-T 套管封隔器的密封性能降低。而且,由于裸眼封隔器在实际高温高压超深井测试中,其坐封位置地层的致密性较差,在中途测试的压差较大的情况下,就会封隔器密封的不严实。

3 优化中途测试工艺方案

3.1 应用HST测试工具

在进行高温高压超深井测试中, 应用HST (液压弹簧地层测试器)测试工具,将其取代高温高压超深井中的MFE 测试工具。这样能够在高温高压超深井开井的瞬间,避免产生下钻过程的取样器刺漏危害;并且,在进行中途测试中,避免MFE 在内部压力为80MPa 时,使测试工具的安全销自动的剪断。因此在中途测试中,应用HST进行中途数据,可以满足高温高压超深井的高温高压测试施工工作。

3.2 采取VR接头、RTTS封隔器

在中途测试中,将会采用 VR 安全接头,同样也可应用 RTTS 的封隔器替换传统的 P-T封隔器 。在进行高温高压超深井的中途测试中,提升封隔器的承压能力,特别是运用 139.7mm的封隔器进行中途测试,将会获得更好的高温高压超深井测试效果。

3.3 可以应用氟橡胶材质的高温密封件

在高温高压超深井进行中途测试之中,应用氟橡胶制成的高温密封件,可以保障在测试过程中高温密封件的密封性能,获得稳定的密封效果,满足高温高压超深井测试需要,获得较好的中途测试结果,发挥积极作用。

3.4 优化设计测试管柱的结构

对于中途测试中,可以按测试的坐封类别,优化选择中途测试中的套管井管柱结构。可以按照一定的顺序,优化确保测试效果。就如在中途测试中的套管管柱结构设计方面,可以由钻杆、断销的循环阀、钻杆以及A 阀等结构构成,避免打不开测试阀的情况发生,确保中途测试工作顺利开展。

3.5 优化控制测试压差

在进行高温高压超深井地层的中途测试时, 一定要特别注意中途测试的压差控制工作。在实际砂泥岩地层进行高温高压超深井测试方面,可以将压差控制在到15~20MPa;然而,对于中途测试的灰岩地层,进行高温高压超深井测试中,可把压差控制在20~28MPa 范围,这样获得的中途测试较为安全可靠 。因此,在进行中途测试中,一定要避免测试压差过大,提升高温高压超深井测试的质量 ,避免出现高温高压超深井中途测试的粘卡事故。

4 案例验证优化方案

4.1 测试项目

针对A地某高温高压超深井,井深达到了4092米,中途测试中的技术套管尺寸是245mm×12mm×2943m。中途测试的层位,就是在砂泥岩的地层段,并且高温高压超深井测试井段位于:4007-4092米位置。地层的厚度达到84米,中途测试中泥浆的密度则是1.9g/em,并且进行中途测试时的液压油是清水。

4.2 测试的实践分析

高温高压超深井测试中,使用的测试方式就是中途测试工艺。对于本次测试中,使用的工具则为:HST测试工具、BT裸眼的双封隔器。

测试实际情况分析:可以先一开一关进行中途测试,一开的时间就是11小时,设置压力是29-40兆帕;而对于中途测试中一关的时间,设置为8小时,将测试压力设置成56兆帕。并且在测试中,外推地层的压力就是65兆帕;也将地层的压力系数设置为1.7;测试的温度设置为150℃。采用两开一关测试制度,实现对高温高压超深井长时间的中途测试 , 这样就可以顺利完成测试施工工作。

高温高压超深井的油气产量情况:对于8毫米的油嘴防喷求产,对32毫米的孔板来测气。高温高压超深井的油压是7.7-8兆帕,中途测试过程中的流压是30兆帕,经测试计算之后,得出该高温高压超深井每天产油为83吨,产气量则是16700立方米。

4.3 应用效益的分析

经过高温高压超深井测试,确定高温高压超深井的井下,不存在油气,因此并未对A地下套管,这也就为A地油气开采节省了开采费用。在高温高压超深井中途测试之中,改进测试的工艺。同时,应用改进的高温高压超深井中途测试工艺,对25口高温高压超深井进行测试,证实在其26个测试层中,也有6个测试层有油气,经实践开采,确实存在油气。优化改进高温高压超深井中途测试工艺方案 , 提高高温高压超深井中途测试成功率与施工质量,为油田勘探节约时间与资金,具有很好的社会经济效益,发挥积极影响。

综上所述,通过对中途测试工艺在高温高压超深井测试中的应用进行分析,根据高温高压超深井测试的特点,结合其测试工作中的重点、难点,优化改进其测试方案,有助于推进该工艺的进步,提高高温高压超深井经济效益。

参 考 文 献

[1] 卢继锋.胜利油田深井、超深井中途测试技术改进与应用[J].油气井测试,2011,20(6):65-66.

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