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净化风露点温度高原因分析

时间:2024-04-25

王凤军

摘 要:根据干燥器系统出现净化风露点温度高的现象,分析了引起净化风露点温度高原因,并采取措施,解决了问题。

关键词:露点温度;分析;原因;措施

中图分类号: TQ05 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)26-179-2

1 概述

干燥器系统包括气水分离器、微热再生干燥器和除尘器,干燥器采用无锡盛达气源有限公司生产的SDE系列微热再生干燥器,5台控制方式由一个可编程控制器控制,全自动方式运行,干燥器的一个标准循环为8小时,其中4小时干燥,4 小时再生,自动切换。

具体流程如下图:

干燥器的工作过程包括:干燥过程、再生过程。

干燥过程:从非净化空气母管来的压缩空气,经进气闸阀V5,进入气液分离器时,分离出一部分凝结水,经气液分离器出来的气体,经过下部常开气动蝶阀B进入干燥塔 (B塔),压缩空气沿干燥床层上升脱水干燥,经上部止回阀V2输出,其中约93%的干燥空气经除尘器,去掉有可能夹带的干燥剂及其他杂质,由后除尘出来的干燥气体经出口闸阀V6进入净化风空气母管,经净化空气分配器送向各用户。

再生过程:从B罐出口来的约7%的干燥空气,通过本装置的限流阀V7后降至0.28~0.4 MPa,进入电加热器加热到130℃左右,高温空气从干燥罐(A罐)上部进入,使先前吸附了水分的吸附剂获得再生,再生气体通过二级排气常闭切气动蝶阀经消音器排入大气,2小时30分后关闭电加热器,B塔开进入始冷吹(余热再生),再过1小时55分后B塔再生结束,二级排气阀E关闭,B塔开始冲压,均压阀G打开5分钟后关闭,程序开始切换,B塔开始工作。

露点温度是指一定压力下的湿空气,当其中的水蒸气达到饱和状态时的温度。因此,测定露点实际上就是测定了空气中的绝对温度,如果露点越低,表示空气中的水分含量越少。如净化风露点温度升高,就说明净化风中含水量增大,会影响到前方装置的仪表正常工作。

2 出现问题

在干燥器因为加热器故障切换运行过程中,发现在3#、4#干燥器A、B塔的再生温度均为100~120℃(工艺控制≤100℃),其余工作参数正常,净化风露点温度-30℃(工艺控制≤-40℃),露点温度偏高。造成影响如下:

①由于露点不够低,会造成仪表用压缩空气管道出现凝结水,造成管道严重锈蚀,干燥剂粉末与凝结水混合形成泥状物,带到气动仪表中,使气动仪表失灵。

②冬季因结冰而阻塞母管,造成净化风母管断气,导致事故发生。

对出现以上问题进行分析并处理:

2.1 露点仪问题

在处理过程中,怀疑露点仪指示有误,联系质检取样,分别测运行的2#、5#、以及净化风总管的净化风露点温度,显示值与露点仪测定值相差无几,在误差允许范围内,排除了露点仪问题。

2.2 气水分离器分离效果问题

从压缩机母管来的非净化风首先进入挡板式气水分离器,气体绕过挡板,水滴会积聚在挡板上,经排凝阀排出。由于长期运行排凝管出现锈蚀,造成排凝阀和旁路阀堵塞,引起排水不畅,聚集的水量增多,非净化风中含水量大,这样的非净化风进入到干燥器中,势必影响露点温度。检修人员对排凝管进行逐一疏通,更换了排凝阀,净化风露点温度无变化,据此判定气水分离器分离效果不好,不是造成露点温度高的直接原因。

2.3 干燥剂磨耗超标或失效

干燥器的干燥方式是微热再生吸附干燥,使用的干燥剂为活性球形氧化铝,主要吸收气态的水。干燥剂出现部分粉碎或结块,就会引起再生效果不好,不能充分吸收非净化风中的水分。

为了直观了解到干燥剂的状态,打开4#干燥器B塔内的干燥剂,发现表面光滑,颜色干净,无异常。排除了因为干燥剂磨耗超标或失效原因引起的净化风露点温度高。

2.4 干燥器工作状态异常

3#、4#干燥器运行时,A、B塔的再生温度高,经分析原因有:

①温度值显示有误:仪表检查并更换温度探头,显示的温度值和所测的温度值相同,说明再生温度显示值无误。

②再生过程中排气不畅,引起排气不畅的原因:

a干燥剂问题:已排除。

b干燥器控制程序有误或电磁阀误动作:仪表逐一调试电磁阀的工作状态,阀门开关位置准确到位,控制程序无误。

c阀门堵塞:通过观察,干燥器排放阀有气体通过,开关正常。更换了干燥器排放母管的排放阀,微开有气体排出。

2.5 消音器堵塞

排除以上影响因素,再生气体最后经过的是消音器,消音器只有在设备检修时才能停止运行,运行时间长,滤网脏,可能出现了堵塞。为了把堵塞的滤网吹净,提高了再生排气压力,大气量的再生气体经消音器排出,同时把消音器的排放阀全开,疏通排放管线,如此进行,几个小时后,露点温度逐渐恢复正常。

3 应对措施

通过以上对影响露点温度升高原因的分析,逐一排除,确定净化风露点温度高的原因是消音器堵塞。对于干燥器系统存在的问题,采取的措施:

①择机检修汽水分离器,检查内部挡板情况,排放管线更换为不易生锈的材质,以减少堵塞,保证排凝正常。日常操作中,定期排水,调整排放阀开度。

②1#、2#干燥器加热棒加热效果不好,导致干燥器再生温度低,干燥剂再生效果受影响,已上报计划准备更换。2#干燥器运行时,开4组加热器,以保证再生温度。

③设备大修时清理消音器、干燥器的再生排放母管。定期全开消音器排放阀排放。

④四台干燥器共用一条排空管线,并且没有阀门控制隔离干燥器排放,导致不能单独排查每台干燥器的问题,而且共用的排空管线容易出现堵塞,排气不畅,影响净化风露点温度。 建议加一条排放管线,两个闸阀,具体如下图:在运行的干燥器有故障时,关闭A阀,把4#、5#和1#、2#、3#隔离(通常情况下运行两台干燥器,4#、5#中的一台,再有1#、2#、3#中的一台)可单独排查,不影响正常生产。同时关闭A阀, 打开B阀,还可以实现排放母管通畅,防止堵塞。

参 考 文 献

[1] 王刚,郭瑞利,吕岩.微热再生吸附式压缩空气净化系统的优化方法[J].冶金标准化及质量,2002(3):56-58.

[2] 闵圣恺,秦宏波,汪国兴,胡寿根.压缩空气系统吸附式干燥器节能技术分析[J].上海节能,2005(4):46-52.

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