时间:2024-04-25
候佳+黎晓军
摘 要:在我国的新疆地区,因为地质构造很多都属于高陡类型的,存储地应力大,所以非常容易出现地层垮塌的现象。另外,在实施试油的一些地方,还发现了硫化氢的含量。要想快速的完成试油的全部工作,那么必须要实施高温高压含硫化氢及出砂油气井试油测试。笔者针对这个问题进行了分析和研究。
关键词:高温;硫化氢;试油;实验;气井
中图分类号: TE2 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)23-141-2
1 合理流动压差预测和控制技术
1.1 建立压差预测模型
在进行了比较和选择之后,选用一种适宜的。合理的出砂临界生产压差计算的式子,这个式子就是?驻?籽=C×tan(45+?覬/2)
在上述式子当中,?驻?籽指的是临界生产压差,而C指的是岩石的粘聚力,?覬指的是内摩擦角。
1.2 怎样确定储层的强度参数粘聚力和内摩擦角
第一,进行三轴强度试验测出粘聚力,内摩擦角。
第二,利用测井资料来对储层力学参数,根据上面的资料来解释计算储层力学参数详见公式:
1.3 通过对压差进行预测,从而计算储压差
可以利用相关的软件,来对压差进行计算。
1.4 压差预测和控制的应用
连续五年的时间内,研究人员对井段进行压差预测和控制技术进行探究,发现压差预测的数据和实际的数据非常符合,甚至误差率非常小。
2 高压防硫出砂的仪器、设备的开发及应用
2.1 仪器的技术指标分析
要根据高温高压含硫化氢的市场需求,从而更好的分析出砂器等仪器的技术指标,具体如下:
能够承受的工作压力:103.5MPa,也就是15000psi。工作的温度在-30℃到110℃之间。最低的存储温度为-50℃。公称直径为210㎜。工作介质为有H2S的天然气以及油、水等等。处理气量为150×104m3每天,处理的砂量则在80升每小时。
2.2 除砂器的设计
在设计的过程中,必须要遵循设计的规范以及相应的标准。比如,采树油规范、采树油设备规范等等,另外还有防硫化物应力开裂的金属材料以及容器安全检察规程,油钻采机械产品用高压锻件通用技术条件。
在具体操作的过程中,必须参考一定的规范和标准,比如(2)GB150—1998钢制压力容器、HG20581—1998钢蒯化工容器材料选用规定以及B/T30771999台金结构钢。
最后还有除砂器的结构设计,这个非常重要,因为其关系到除砂的效果。
2.3 除砂器的材料选择
根据相应的标准和技术要求,其中规定了关于防硫化氢的低合金材料的要求,只要是硬度达到22HRC的碳钢以及低合金钢,都可以使用。在本次设计当中,控制阀门是属于平板的,规格达到了2-1/16-15K和2-9/16-15K,级别是EE,根据PSL-3的级别来进行治疗。
2.4 除砂器的现场选用
除砂器的现场选用如表3所示:
3 高温高压含H2S出砂气井H2S现场检测技术
首先是技术规范,对国内以及国外先进技术进行调查和研究,然后再在此基础上,来制定相应的技术规范。具体规范是这样的:硫化氢的监测范围在1%—11%之间,也就是100000PPm以内。工作的介质为:气、水或者是含硫化氢的油。湿度需要小于等于90%,工作的压力则需要达到70MPa。对于误差而言,重复性误差需要在3%以内,线性误差同样需要在3%以内。响应的时间不能超过120秒。
其次,需要确定硫化氢在线检测系统的制造方式。整个检测系统的结构由3个部分组成,这3个部分是探头、分离减压装置以及数据采集存储装置。
然后需要进行图纸的设计绘画,制造组装,软件的测试工作。对于分离减压装置而言,需要对产出流体检测实施分离减压。
对于检测装置而言,需要对没有进行分离减压的气体进行检测,分析其是否含有H2S。
另外还有地面检测装置,可以将其安装在数据采集的部分里,对数据进行显示和记录。最后是硫化氢检测装置。
完成了对现场的调试以后,公布调试的结果:精度在
3%-0.5%之间,因此满足了一定的要求。
4 对H2S进行现场处理的技术
首先对井内所产出的含有H2S的液体进行处理,处理的过程是这样的:
进行除硫剂的配方实验,然后再对其进行计算:
H2S+(NH4)2S2O6→2S↓+2H2O+(NH4)2SO4,分析H2S的特点,一体积的液体能够溶解2.9体积的H2S,一个大气压水中溶解的H2S,体积大概在2400PPm上下。在原油里面,天然气的溶解量不会超过4%。一旦温度或者其他因素产生变化,那么的溶解量也会随之而产生一定的变化。
1×10-6H2S=1.567mg\L H2S,一旦液体里面含有了2000×10-6H2S,那么就等于是3079mg\L,一旦地层里面每天生产了10m3的时候,就必须要采用70千克左右的氢氧化钠来进行中和。若是每天的地层里每天能够产水大概10m3的时候,就必须要用80千克的碱式碳酸锌来进行中和。
然后是除硫剂加药系统硬件研制的配套,研究人员在进行试油的时候,检测到了浓度为101×10-6的H2S,在套管里面放入处理剂,进行试产检测,发现了浓度为(0—4)×10-6。
在另外一次实验当中,井段为779—790.1米,在进行试气的时候,日产天然气为4×104m3,产水量为1.98m3。每一个分离器的取气部分,都检测到H2S的含量最高达到了1000×10-6。这个时候,从套管里面放入大概4%左右的碱式碳酸锌,再加入3%的氢氧化钠液体,从而完成试气的工作,这样就可以更加高效的去除整个井内的H2S含量。
5 总结与体会
H2S的腐蚀问题成为了目前石油工业的重要难题,必须解决这个问题,因为其不但阻碍了油气田的开发,而且也不符合环保的要求。因此,需要对H2S(硫化氢)进行测试,并且采取措施去除整个井内的硫化氢含量,从而提高产量,避免腐蚀产生。
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