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高强连退线炉区水淬辊的改造

时间:2024-04-25

文/许勋,河钢集团邯钢公司邯宝冷轧厂

1 前言

由于1#连退的水淬辊发生过严重的断轴事故,驱动侧辊身与辊轴的法兰支撑连接螺栓脱落;操作侧辊轴与法兰支撑的配合连接处的缝隙变大。由于,该水淬辊运行不稳定,导致频繁地被动地更换该水淬辊。1#连退线第一个月检修由于辊子响声厉害,更换该水淬辊。1#连退线第二个月检修由于辊子响声厉害,再次更换该辊。1#连退线辊子的轴断裂,抢修更换该辊。

第四个月,再次发生轴断裂,再次抢修更换该辊。

由于,辊子的轴已经断裂,无法正常更换该辊子,大大加大更换困难,大大延长了事故的处理时间,对生产造成了严重的影响。

2 实施措施

根据1#连退线的经验教训,现对2#连退线水淬辊进行改造,主要措施如下

主要措施:

改造前,辊子的法兰支撑与辊体的腹板采用的是螺栓联接,联接强度不能满足正常的负载,导致螺栓频繁根部断裂,造成辊子运转时有明显的咯噔咯噔响声。改造后,将辊子的法兰支撑与辊体的腹板采用焊接联接,并增设了6快加强筋板,确保联接强度能够满足正常的负载。

改造前,辊子操作侧的法兰支撑与轴的配合为φ200H7/h6,配合强度小,导致法兰支撑与轴产生滑动,造成辊子运转时有强烈的咯噔咯噔响声,对轴承产生强烈的冲击,可能造成轴承的突然损坏。改造后,将辊子的法兰支撑与轴的配合改为φ200H7/k6,大大加强了连接强度。

改造装配的配合后,由于两侧都是紧配合,无法实现正常的组装,为此,将辊子的中间轴中间部分直径尺寸由φ220改为了φ219,这样可以实现正常的组装。

根据新图纸,催促厂家制造、加工了新辊。利用检修时间,将该新辊上机使用。截止目前,该新辊已经在机上运转了12个多月的时间,运转平稳。

改造前后的图纸如下图:

改造前图纸

改造后图纸

3 改进后的效果

改进后取得的效果、效益:

改进前,水淬辊曾先后更换了4次,并且造成了2次轴断恶性事故,不仅造成了备件的巨大消耗、备件成本的大大增加,还造成了事故停车40多小时,影响巨大。

改进后,可以确保该辊子1年的使用寿命,确保整天生产线的正常生产秩序,预计取得165万元的经济效益。

4 效益计算

计算如下:

每次更换水淬辊需要的时间为8个小时。每8个小时的产量约为500吨(对于二号连退线),每吨的价格估算为3000元。水淬辊的材质为16Mn,价格为15万左右。

500*3000+150000=165万元。

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