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无刷直流电机控制器电磁干扰仿真

时间:2024-05-04

文/刘崇俊

(威马汽车科技集团有限公司 上海市 201702)

随着新能源车的发展,电机在汽车领域的应用越来越广泛,而电机系统的电磁干扰问题越来越严重,成为一个亟待解决的难题。传统的电机控制系统设计中,更多的偏向于经验设计,缺乏正向设计的有效方法。本文基于无刷直流电机控制系统辐射干扰超标的案例,应用电磁兼容仿真方法,研究正向解决电机系统电磁干扰的方法。本文期望根据测试数据找到了电磁干扰的源头,通过控制信号的理论分析寻找到可能的解决方案,结合理论分析应用仿真软件尝试不同的解决思路,找到一种有效降低电机系统电磁干扰的措施,实现电机控制系统电磁干扰的正向设计。

1 问题提出

某无刷直流电机控制器辐射发射(RE)测试时发现AM频段(0.5MHz-1.8MHz)电磁干扰严重超过标准限值,如图1。排查发现该频段的干扰主要来自BLDC电机驱动模块,该驱动模块通过脉宽调制(PWM)信号驱动,驱动频率为20kHz。控制电路每一组有三个Pin与外面相连用于控制三相无刷直流电机[1]。

2 脉宽调制信号及对应频谱介绍

2.1 脉宽调制信号

2.2 PWM梯形脉冲对应的频谱

PWM梯形脉冲为周期信号且满足狄里赫条件,从傅里叶技术可知PWM梯形脉冲为很多个频率为f整数倍的正弦波组成。下面将用傅里叶级数基本公式推出PWM梯形脉冲频谱的包络线公式,直观地看出梯形脉冲波形各个参数对各个谐波频点值的影响。

由傅里叶级数定义,可知PWM梯形脉冲可以以下面形式表达[3]:

图1:辐射发射测试频谱

图2:整改前仿真电路

图3:仿真频域波形

为了方便分析和计算,可以假定Tr=Tf,公式(2)将变形为:

将fn=nf0=n/T,ω0=2π/T带入式(3)可得:

随着电子技术的发展,出现了多种PWM技术,汽车电子控制器常用的是电压控制PWM,通过固定频率,更改占空比的方式驱动Mosfet来控制不同类型负载的输出[2]。应用于汽车控制器常见的PWM输出波形一般为周期性的梯形脉冲波,每个脉冲由幅度Us,脉冲上升时间Tr,脉冲下降时间Tf,脉冲宽度Tw和周期T组成。频率f0=1/T,占空比Td=Tw/D。

可得梯形波频谱的包络值为:

对式(6)进行对数运算得:

由式(7)可以看出对应的频率与包络幅值(dB)之间的关系。梯形脉冲波的高频分量主要取决于脉冲的上升/下降时间,即为PWM的转换速率。从理论上可以看出较快PWM转换速率将会增加高频能量以及上幅值[4]。

3 电磁干扰仿真分析

3.1 整改前电磁干扰仿真

根据BLDC电机控制电路,搭建芯片、MOSFET、电机和走线模型,最终得到仿真电路如图2。该系统使用12V供电,场效应管的寄生参数会对仿真结果造成影响,仿真电路中使用了场效应管的模型。场效应管(MOSFET)控制信号模型,该部分主要是为了模拟真实情况下对场效应管(MOSFET)的驱动情况,同时是为了在仿真前,复现真实的控制规律。另外印制电路板走线是不可忽略的因素,所以仿真电路中提取了印制电路板的S参数来表征其走线特性。电机模型是整个电机控制器的负载,根据经验电机也是一个强电磁干扰源,但电机模型无法直接得到,所以此处通过真实的测量参数来进行表达[5]。

控制信号在整个BLDC驱动中起着至关重要的作用,同时也是辐射产生的源头之一。控制信号是仿真可靠的前提,但真正决定仿真准确度的是电机的电流,因为该电流具有电流大,纹波杂,变化快等强电磁干扰源所具有的特点,通过图2仿真得到电流波形。为了与EMC实际测量的频谱比较,需对仿真得到的时域波形进行傅里叶(FFT)变换。选取三相中任意一相的时域波形进行FFT变换后的频谱如图3所示。

从图3中可以清晰的看到20kHz的谐波,这一结果和实测时存在20kHz的谐波是一致的。

3.2 仿真分析

通过上面的仿真分析发现,20kHz的谐波是造成辐射发射严重超标的原因,从前面理论分析可以知道PWM波形的高频分量主要取决于脉冲的上升/下降时间,降低PWM上升/下降时间将会减小其电磁辐射。为此提出了一种整改方案,在电机的每一相上面串入一个LC滤波器,这样设计主要考虑LC滤波电路能够将交流干扰信号大部分通过电感吸收变成磁感和热能,而电容又可以进一步降低PWM上升/下降时间,这样就可以起到抑制干扰的作用[6][7]。

图4:仿真频域波形(L=0.47uH,C=1uF)

图5:C=1uF,不同电感值的辐射频谱对比图

图6:L=3.3uH,C=10uF电磁干扰测试结果

考虑到超标集中在500kHz之后,结合器件参数,根据LC滤波器截止频率的公式计算[8]。选用L=0.47uH,C=1uF,将LC滤波电路放在Snubber电路后,仿真结果如图4所示。

通过图4仿真结果可知,增加滤波设计后电磁干扰在低频段的强度有明显降低,尤其在最关心的AM频段(0.5MHz-1.8MHz)。控制电容为1uF,改变电感值,得到的结果如图5所示。

图5中,如右上角图例所示,绿色曲线是L=0.47uH,C=1uF的频谱;蓝色曲线是L=1uH,C=1uF的频谱;褐色曲线是L=3.3uH,C=1uF的频谱;通过上图可以得到的结论是:电容一定,增大电感能有效降低电机控制器的电磁干扰。在另一组仿真中发现,电感一定,增大电容也能有效降低电机控制器的电磁干扰。

4 试验验证

基于上面的仿真结果,对样品进行整改,由于实际整改时受到器件参数,器件备料,器件封装等多方面因素的限制,本文选取仿真结果介于中间的C=10uF作为典型分析参数来展开验证。即限制C=10uF,依次调整L的大小来测试优化效果。实验中,控制电容始终保持10uF,依次增大电感,测试结果不断得到优化,这与图5中电容一定,增大电感能有效降低电机控制器的电磁干扰的仿真结果一致。最终,使用L=3.3uH,C=10uF,产品20kHz谐波幅度减小,辐射干扰大大降低,满足了标准要求,产品顺利通过测试,验证了仿真结果的有效性。如图6所示。

5 结论

通过理论分析和仿真可以看出,减缓PWM转换速率,即增加PWM的上升和下降时间,能够明显的降低电机控制系统在低频的辐射发射值,增加LC电路是解决电机系统电磁干扰的有效方案。本文严格体现了仿真指导实际,实际验证仿真的思路。在仿真的指导下产品可以顺利通过测试,真正体现了仿真的实用价值和预测作用,进一步验证了通过电磁兼容仿真实现正向设计的可能性。

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