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一起TA烧坏引起线路跳闸的原因分析与防范措施

时间:2024-05-04

杨娜 贾炜 秦传明

摘 要

本文分析研究了配电线路常见跳闸原因和对策,对降低跳闸次数,提高配电线路的供电可靠性有着重要意义。本文结合TA烧坏引起线路保护跳闸这一实例,详细分析跳闸原因,准确找出故障点,消除故障保障送电,并提出了有效的防范措施,对处理配电线路事故跳闸,具有一定的指导意义。

【关键词】线路保护 断路器 重合闸 对地绝缘

配电架空线路是各级供电企业最重要的输电线路,承担着电能输送和分配的重要任务,架空线路因受诸多因素的影响,极易造成故障或跳闸,不但给企业带来损失,也严重影响客户正常用电。为了保证人们用电的安全性和稳定性,一定要找出线路故障或跳闸的原因,以制定有效的防范的措施。由于配电线路故障或跳闸原因不是单一的,可能是多种原因并存,需要综合分析每一条线路的具体情况,通过安全、经济、质量比较,选取有针对性的防范措施,以达到提高供电可靠性的目的。本文结合TA烧坏引起线路保护跳闸这一事故案例,通过事故分析、判断,作出了事故处理,总结出了一些防范措施,为快速处理配电线路故障,恢复用户送电,提供参考。

1 故障现象

2014年6月8日17时43分左右,110kV某变电站404开关保护过流Ⅰ段动作跳闸。

1.1 故障前情况

2014年6月8日14时15分左右,该变电站内发35kV接地报警,当时监控遥控拉开404断路器,查找线路接地。

1.2 动作情况

2014年6月8日17时43分左右,根据维操队运行人员提供的信息,当时线路上查找不到接地点,调度决定对404线路进行试送,下令监控遥控合上404断路器,在404断路器合上后,保护过流Ⅰ段动作,跳开404断路器。

1.3 现场信息

当时在监控合上约119ms后,保护过流Ⅰ段动作出口,跳开了404断路器,由于当时才合上断路器不久,弹簧未储能闭锁装置重合闸,且重合闸充电时间为15S,故重合闸未动作。

据当时在控制室现场维操人员反映,在404合上的同时,听到404保护柜处有异响,同时35kV线路保护屏后有冒烟、焦臭等情况。

2 故障分析

2.1 装置检查

404线路保护装置为许继生产,装置信息如表1所示。

2.2 动作过程

2.2.1 故障信息

由于到现场时,装置动作信号已被复归,只能调阅历史报告,历史报告显示当时保护动作为过流Ⅰ段动作,故障电流为:A:0.034A B:39.611A C:53.356A。

2.2.2 回路检查

打开保护后柜门,检查404接线端子处,发现测量电流回路421端子接地线端子处接地线有明显烧焦痕迹,接地线绝缘表皮有多处烧熔裸露出内部铜芯。

屏体下部接地铜排处,404测量回路接地线已脱落,有明显烧断痕迹。

2.2.3 保护装置校验

对404保护装置进行检查,精度、零漂均合格,装置开入、开出均正确,对装置逆变电源进行拉合三次试验,保护均能正常启动,且无异常信号发出,按照调度定值单对保护装置进行整定试验,保护动作正确,整组传动试验正确,信号正确。其中,404线路保护定值:过流Ⅰ段动作值45A、动作时间0S,过流Ⅱ段动作值25A、动作时间0.5S,过流Ⅲ段动作值10A、动作时间1.9S,过流加速动作值18A、动作时间0.5S,重合闸方式无检定,动作时间2S,复归时间15S。

2.2.4 回路绝缘检查

摇测404线路保护二次回路对地绝缘,控制回路对地绝缘合格,信号回路对地绝缘均合格,交流电流回路A、C两相对地绝缘合格, B相对地绝缘为0,对于B相电流回路,通过分段摇测的方法,分别解开装置、二次电缆,最后确定接地点在TA二次绕组的本体处,到35kV场地检查404 B相TA,发现B相TA有明显裂开灼伤痕迹如图1所示。

2.2.5 原因分析

根据有关理论和运行经验,引起电流互感器烧坏的原因主要有四个方面。

(1)电流互感器二次侧开路,产生高电压,使电流互感器烧坏。

(2)电流互感器使用年限过长绝缘老化,局部发生击穿或放电,产生过电压,使电流互感器烧坏。

(3)电流互感器一次侧连接铝排接触面氧化严重,接触电阻过大,发热使电流互感器烧坏。

(4)超负荷运行时间长,使电流互感器烧坏。

3 事故处理

该变为单主变运行方式,跳闸发生前由主变410带全站35kV负荷,主变中后备保护系许继WBH-813A/R1型保护装置,带有故障录波功能,调阅当时故障录波图形如图2所示。

从故障录波图中可以看出当时的故障类型为BC相间短路,而B相测量回路接地线之所以出现过热现象,是由于B相TA出现破损,造成一次与二次绝缘被击穿,一次电压串入二次回路,引起二次回路接地线被烧断。同时B相TA一次与二次绝缘的破损引起了B相TA的采样不准,故404装置显示的故障电流B相电流与C相电流有较大差别,而从中后备的故障录波可以看出B、C相的故障电流基本一致,保护装置动作系正确动作。最后经解剖试验分析发现,电流互感器由于使用年限过长绝缘老化,局部发生击穿或放电,产生过电压,使电流互感器烧坏造成BC相间短路,与上面所分析的第二种情况符合,经更换TA后线路恢复了供电。

4 预防措施

(1)加强电流互感器及避雷器高压绝缘试验(规程规定周期不超过4年),及早发现其缺陷,及时更换,避免出现电流互感器烧坏造成停电。

(2)定期清扫用户一次设备,减少污闪,避免绝缘降低。

(3)在安装、检修和试验后,应注意检查电压互感器的高压线圈X端和电流互感器的电容屏,是否已与接地网可靠连接,避免出现悬空或假接地现象。

(4)对经试验确定存在严重缺陷的互感器,应及时予以处理或更换。对怀疑存在缺陷的互感器,应适当缩短试验周期,进行综合分析,查明原因。当发现运行中的互感器冒烟时,应迅速切断有关电源。

(5)为便于及时更换有故障的互感器,各网、省局可适当增加一些备品。对由于试验发现有缺陷退出运行的互感器,应创造条件,抓紧修复。

5 结束语

35kV线路故障非常普遍,我们要总结规律,有针对性的加强防范措施,加强生产人员业务技能培训与专业知识学习,提高业务技术和应急处置能力,在配电线路发生跳闸时,能快速找出原因,采取合理的措施解决问题,同时也应加强检修、巡视力度,实时掌握配电设备运行情况,及时发现和消除设备的安全隐患,降低线路故障率,提高供电可靠性。

参考文献

[1]李英.浅析电流互感器事故原因、诊断方法及预防措施[J].中国电力教育,2010(z2).

[2]张俊锋.500kV SF6电流互感器事故分析及预防损坏措施[J].福建电力与电工,2005(03).

[3]电力部117号文.220千伏及110千伏电压、电流互感器预防事故的技术措施[S].

作者单位

1.国网山西省电力公司检修公司 山西省太原市 030032

2.湖南省电力公司湘潭供电分公司 湖南省湘潭市 411100endprint

摘 要

本文分析研究了配电线路常见跳闸原因和对策,对降低跳闸次数,提高配电线路的供电可靠性有着重要意义。本文结合TA烧坏引起线路保护跳闸这一实例,详细分析跳闸原因,准确找出故障点,消除故障保障送电,并提出了有效的防范措施,对处理配电线路事故跳闸,具有一定的指导意义。

【关键词】线路保护 断路器 重合闸 对地绝缘

配电架空线路是各级供电企业最重要的输电线路,承担着电能输送和分配的重要任务,架空线路因受诸多因素的影响,极易造成故障或跳闸,不但给企业带来损失,也严重影响客户正常用电。为了保证人们用电的安全性和稳定性,一定要找出线路故障或跳闸的原因,以制定有效的防范的措施。由于配电线路故障或跳闸原因不是单一的,可能是多种原因并存,需要综合分析每一条线路的具体情况,通过安全、经济、质量比较,选取有针对性的防范措施,以达到提高供电可靠性的目的。本文结合TA烧坏引起线路保护跳闸这一事故案例,通过事故分析、判断,作出了事故处理,总结出了一些防范措施,为快速处理配电线路故障,恢复用户送电,提供参考。

1 故障现象

2014年6月8日17时43分左右,110kV某变电站404开关保护过流Ⅰ段动作跳闸。

1.1 故障前情况

2014年6月8日14时15分左右,该变电站内发35kV接地报警,当时监控遥控拉开404断路器,查找线路接地。

1.2 动作情况

2014年6月8日17时43分左右,根据维操队运行人员提供的信息,当时线路上查找不到接地点,调度决定对404线路进行试送,下令监控遥控合上404断路器,在404断路器合上后,保护过流Ⅰ段动作,跳开404断路器。

1.3 现场信息

当时在监控合上约119ms后,保护过流Ⅰ段动作出口,跳开了404断路器,由于当时才合上断路器不久,弹簧未储能闭锁装置重合闸,且重合闸充电时间为15S,故重合闸未动作。

据当时在控制室现场维操人员反映,在404合上的同时,听到404保护柜处有异响,同时35kV线路保护屏后有冒烟、焦臭等情况。

2 故障分析

2.1 装置检查

404线路保护装置为许继生产,装置信息如表1所示。

2.2 动作过程

2.2.1 故障信息

由于到现场时,装置动作信号已被复归,只能调阅历史报告,历史报告显示当时保护动作为过流Ⅰ段动作,故障电流为:A:0.034A B:39.611A C:53.356A。

2.2.2 回路检查

打开保护后柜门,检查404接线端子处,发现测量电流回路421端子接地线端子处接地线有明显烧焦痕迹,接地线绝缘表皮有多处烧熔裸露出内部铜芯。

屏体下部接地铜排处,404测量回路接地线已脱落,有明显烧断痕迹。

2.2.3 保护装置校验

对404保护装置进行检查,精度、零漂均合格,装置开入、开出均正确,对装置逆变电源进行拉合三次试验,保护均能正常启动,且无异常信号发出,按照调度定值单对保护装置进行整定试验,保护动作正确,整组传动试验正确,信号正确。其中,404线路保护定值:过流Ⅰ段动作值45A、动作时间0S,过流Ⅱ段动作值25A、动作时间0.5S,过流Ⅲ段动作值10A、动作时间1.9S,过流加速动作值18A、动作时间0.5S,重合闸方式无检定,动作时间2S,复归时间15S。

2.2.4 回路绝缘检查

摇测404线路保护二次回路对地绝缘,控制回路对地绝缘合格,信号回路对地绝缘均合格,交流电流回路A、C两相对地绝缘合格, B相对地绝缘为0,对于B相电流回路,通过分段摇测的方法,分别解开装置、二次电缆,最后确定接地点在TA二次绕组的本体处,到35kV场地检查404 B相TA,发现B相TA有明显裂开灼伤痕迹如图1所示。

2.2.5 原因分析

根据有关理论和运行经验,引起电流互感器烧坏的原因主要有四个方面。

(1)电流互感器二次侧开路,产生高电压,使电流互感器烧坏。

(2)电流互感器使用年限过长绝缘老化,局部发生击穿或放电,产生过电压,使电流互感器烧坏。

(3)电流互感器一次侧连接铝排接触面氧化严重,接触电阻过大,发热使电流互感器烧坏。

(4)超负荷运行时间长,使电流互感器烧坏。

3 事故处理

该变为单主变运行方式,跳闸发生前由主变410带全站35kV负荷,主变中后备保护系许继WBH-813A/R1型保护装置,带有故障录波功能,调阅当时故障录波图形如图2所示。

从故障录波图中可以看出当时的故障类型为BC相间短路,而B相测量回路接地线之所以出现过热现象,是由于B相TA出现破损,造成一次与二次绝缘被击穿,一次电压串入二次回路,引起二次回路接地线被烧断。同时B相TA一次与二次绝缘的破损引起了B相TA的采样不准,故404装置显示的故障电流B相电流与C相电流有较大差别,而从中后备的故障录波可以看出B、C相的故障电流基本一致,保护装置动作系正确动作。最后经解剖试验分析发现,电流互感器由于使用年限过长绝缘老化,局部发生击穿或放电,产生过电压,使电流互感器烧坏造成BC相间短路,与上面所分析的第二种情况符合,经更换TA后线路恢复了供电。

4 预防措施

(1)加强电流互感器及避雷器高压绝缘试验(规程规定周期不超过4年),及早发现其缺陷,及时更换,避免出现电流互感器烧坏造成停电。

(2)定期清扫用户一次设备,减少污闪,避免绝缘降低。

(3)在安装、检修和试验后,应注意检查电压互感器的高压线圈X端和电流互感器的电容屏,是否已与接地网可靠连接,避免出现悬空或假接地现象。

(4)对经试验确定存在严重缺陷的互感器,应及时予以处理或更换。对怀疑存在缺陷的互感器,应适当缩短试验周期,进行综合分析,查明原因。当发现运行中的互感器冒烟时,应迅速切断有关电源。

(5)为便于及时更换有故障的互感器,各网、省局可适当增加一些备品。对由于试验发现有缺陷退出运行的互感器,应创造条件,抓紧修复。

5 结束语

35kV线路故障非常普遍,我们要总结规律,有针对性的加强防范措施,加强生产人员业务技能培训与专业知识学习,提高业务技术和应急处置能力,在配电线路发生跳闸时,能快速找出原因,采取合理的措施解决问题,同时也应加强检修、巡视力度,实时掌握配电设备运行情况,及时发现和消除设备的安全隐患,降低线路故障率,提高供电可靠性。

参考文献

[1]李英.浅析电流互感器事故原因、诊断方法及预防措施[J].中国电力教育,2010(z2).

[2]张俊锋.500kV SF6电流互感器事故分析及预防损坏措施[J].福建电力与电工,2005(03).

[3]电力部117号文.220千伏及110千伏电压、电流互感器预防事故的技术措施[S].

作者单位

1.国网山西省电力公司检修公司 山西省太原市 030032

2.湖南省电力公司湘潭供电分公司 湖南省湘潭市 411100endprint

摘 要

本文分析研究了配电线路常见跳闸原因和对策,对降低跳闸次数,提高配电线路的供电可靠性有着重要意义。本文结合TA烧坏引起线路保护跳闸这一实例,详细分析跳闸原因,准确找出故障点,消除故障保障送电,并提出了有效的防范措施,对处理配电线路事故跳闸,具有一定的指导意义。

【关键词】线路保护 断路器 重合闸 对地绝缘

配电架空线路是各级供电企业最重要的输电线路,承担着电能输送和分配的重要任务,架空线路因受诸多因素的影响,极易造成故障或跳闸,不但给企业带来损失,也严重影响客户正常用电。为了保证人们用电的安全性和稳定性,一定要找出线路故障或跳闸的原因,以制定有效的防范的措施。由于配电线路故障或跳闸原因不是单一的,可能是多种原因并存,需要综合分析每一条线路的具体情况,通过安全、经济、质量比较,选取有针对性的防范措施,以达到提高供电可靠性的目的。本文结合TA烧坏引起线路保护跳闸这一事故案例,通过事故分析、判断,作出了事故处理,总结出了一些防范措施,为快速处理配电线路故障,恢复用户送电,提供参考。

1 故障现象

2014年6月8日17时43分左右,110kV某变电站404开关保护过流Ⅰ段动作跳闸。

1.1 故障前情况

2014年6月8日14时15分左右,该变电站内发35kV接地报警,当时监控遥控拉开404断路器,查找线路接地。

1.2 动作情况

2014年6月8日17时43分左右,根据维操队运行人员提供的信息,当时线路上查找不到接地点,调度决定对404线路进行试送,下令监控遥控合上404断路器,在404断路器合上后,保护过流Ⅰ段动作,跳开404断路器。

1.3 现场信息

当时在监控合上约119ms后,保护过流Ⅰ段动作出口,跳开了404断路器,由于当时才合上断路器不久,弹簧未储能闭锁装置重合闸,且重合闸充电时间为15S,故重合闸未动作。

据当时在控制室现场维操人员反映,在404合上的同时,听到404保护柜处有异响,同时35kV线路保护屏后有冒烟、焦臭等情况。

2 故障分析

2.1 装置检查

404线路保护装置为许继生产,装置信息如表1所示。

2.2 动作过程

2.2.1 故障信息

由于到现场时,装置动作信号已被复归,只能调阅历史报告,历史报告显示当时保护动作为过流Ⅰ段动作,故障电流为:A:0.034A B:39.611A C:53.356A。

2.2.2 回路检查

打开保护后柜门,检查404接线端子处,发现测量电流回路421端子接地线端子处接地线有明显烧焦痕迹,接地线绝缘表皮有多处烧熔裸露出内部铜芯。

屏体下部接地铜排处,404测量回路接地线已脱落,有明显烧断痕迹。

2.2.3 保护装置校验

对404保护装置进行检查,精度、零漂均合格,装置开入、开出均正确,对装置逆变电源进行拉合三次试验,保护均能正常启动,且无异常信号发出,按照调度定值单对保护装置进行整定试验,保护动作正确,整组传动试验正确,信号正确。其中,404线路保护定值:过流Ⅰ段动作值45A、动作时间0S,过流Ⅱ段动作值25A、动作时间0.5S,过流Ⅲ段动作值10A、动作时间1.9S,过流加速动作值18A、动作时间0.5S,重合闸方式无检定,动作时间2S,复归时间15S。

2.2.4 回路绝缘检查

摇测404线路保护二次回路对地绝缘,控制回路对地绝缘合格,信号回路对地绝缘均合格,交流电流回路A、C两相对地绝缘合格, B相对地绝缘为0,对于B相电流回路,通过分段摇测的方法,分别解开装置、二次电缆,最后确定接地点在TA二次绕组的本体处,到35kV场地检查404 B相TA,发现B相TA有明显裂开灼伤痕迹如图1所示。

2.2.5 原因分析

根据有关理论和运行经验,引起电流互感器烧坏的原因主要有四个方面。

(1)电流互感器二次侧开路,产生高电压,使电流互感器烧坏。

(2)电流互感器使用年限过长绝缘老化,局部发生击穿或放电,产生过电压,使电流互感器烧坏。

(3)电流互感器一次侧连接铝排接触面氧化严重,接触电阻过大,发热使电流互感器烧坏。

(4)超负荷运行时间长,使电流互感器烧坏。

3 事故处理

该变为单主变运行方式,跳闸发生前由主变410带全站35kV负荷,主变中后备保护系许继WBH-813A/R1型保护装置,带有故障录波功能,调阅当时故障录波图形如图2所示。

从故障录波图中可以看出当时的故障类型为BC相间短路,而B相测量回路接地线之所以出现过热现象,是由于B相TA出现破损,造成一次与二次绝缘被击穿,一次电压串入二次回路,引起二次回路接地线被烧断。同时B相TA一次与二次绝缘的破损引起了B相TA的采样不准,故404装置显示的故障电流B相电流与C相电流有较大差别,而从中后备的故障录波可以看出B、C相的故障电流基本一致,保护装置动作系正确动作。最后经解剖试验分析发现,电流互感器由于使用年限过长绝缘老化,局部发生击穿或放电,产生过电压,使电流互感器烧坏造成BC相间短路,与上面所分析的第二种情况符合,经更换TA后线路恢复了供电。

4 预防措施

(1)加强电流互感器及避雷器高压绝缘试验(规程规定周期不超过4年),及早发现其缺陷,及时更换,避免出现电流互感器烧坏造成停电。

(2)定期清扫用户一次设备,减少污闪,避免绝缘降低。

(3)在安装、检修和试验后,应注意检查电压互感器的高压线圈X端和电流互感器的电容屏,是否已与接地网可靠连接,避免出现悬空或假接地现象。

(4)对经试验确定存在严重缺陷的互感器,应及时予以处理或更换。对怀疑存在缺陷的互感器,应适当缩短试验周期,进行综合分析,查明原因。当发现运行中的互感器冒烟时,应迅速切断有关电源。

(5)为便于及时更换有故障的互感器,各网、省局可适当增加一些备品。对由于试验发现有缺陷退出运行的互感器,应创造条件,抓紧修复。

5 结束语

35kV线路故障非常普遍,我们要总结规律,有针对性的加强防范措施,加强生产人员业务技能培训与专业知识学习,提高业务技术和应急处置能力,在配电线路发生跳闸时,能快速找出原因,采取合理的措施解决问题,同时也应加强检修、巡视力度,实时掌握配电设备运行情况,及时发现和消除设备的安全隐患,降低线路故障率,提高供电可靠性。

参考文献

[1]李英.浅析电流互感器事故原因、诊断方法及预防措施[J].中国电力教育,2010(z2).

[2]张俊锋.500kV SF6电流互感器事故分析及预防损坏措施[J].福建电力与电工,2005(03).

[3]电力部117号文.220千伏及110千伏电压、电流互感器预防事故的技术措施[S].

作者单位

1.国网山西省电力公司检修公司 山西省太原市 030032

2.湖南省电力公司湘潭供电分公司 湖南省湘潭市 411100endprint

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