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强化传质脱硫增效技术在火电厂超低排放的应用

时间:2024-05-04

摘要:文章介绍了大唐南京电厂2#机组脱硫提效改造工程,首先通过调研及结合电厂的实际情况确定了改造方案,然后通过一系列的小试、中试及模拟试验研究确定了主要的改造参数,最后试运行的结果表明,该次脱硫提效改造超过了预期的改造目标,技术上可行、经济上合理、环境和社会效益巨大。

关键词:强化传质脱硫增效技术;火电厂;超低排放;筛板;脱硫效益 文献标识码:A

中图分类号:X701 文章编号:1009-2374(2015)15-0085-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.15.044

1 概述

当前,中国大气问题突出,为切实改善空气质量,实现环境效益、经济效益与社会效益多赢,国家对主要污染物减排工作的要求不断升级,燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值,实现超低排放,为此,需要对脱硫系统进行升级改造。

2 脱硫系统概况

现有2×660MW燃煤汽轮发电机组。脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,一炉一塔布置,设置一套共用系统,不设烟气旁路,脱硫效率≥95%(设计值含硫量0.8%),设计入口SO2浓度1629mg/Nm3,实际运行出口SO2浓度可达到50mg/Nm3左右。

3 脱硫系统提效改造目标及改造方案

本次脱硫提效改造按燃气排放标准设计,入口SO2浓度2317(6%氧)mg/Nm3,投运4台循环泵,达到出口SO2浓度≤35mg/Nm3的要求(高于燃气标准)。

经过反复研讨,最终确定本次改造的方案为:吸收塔内增加筛板+更换喷淋层喷嘴+内部强化构件+塔外浆罐组合方案,外部各子系统进行相应增容改造。

4 针对工程改造的试验研究

针对大唐南京电厂脱硫系统的实际改造,浙江大学与大唐科技分别开展了对筛板的试验研究、浆液分区试验研究和CFD流场模拟实验研究。

4.1 塔内增加筛板的试验研究

筛板上气液接触情况研究:当烟气流速继续增大至一定值以上时,将会出现无液体流下现象。

筛板孔径对阻力的影响分析:在同一开孔率(36%)、不同筛板孔径(6~30mm)条件下,筛板阻力特性,当烟气流速大于1.0m/s时,大孔径筛板上液层比小孔径的厚,其压降也大,这是因为气流穿过大孔径后,其动量较大,可以吹起很高的泡沫层,而小孔径由于气流被分散,动量较小,泡沫层高度较小,因此其塔内压降较小。筛板开孔率对阻力的影响:孔径d=15mm、不同开孔率(16%~48%)条件下烟气流速对阻力特性,开孔率在32%~36%的筛板,其压降变化不大;当开孔率小于32%时,压降随开孔率减小明显增大,泛点出现得越来越早,开孔率为16%和20%的2块筛板几乎无法正常工作,分别在烟气流速为0.5m/s和1.0m/s时就出现无液体下降的严重恶化工况。

喷淋量对阻力的影响:同一烟气流速条件下,随着浆液喷淋量的升高,筛板阻力逐渐增大;这是由于筛板在浆液量低的情况下托不住液体,液体都沿着开孔的外侧流出,空气从孔中间穿过,阻力较小。

不同烟气流速及喷淋条件下筛板阻力:同一开孔率的筛板,其阻力随烟气流速及喷淋量的增大而增大。中试试验条件完全按照实际工程中的运行条件,当满负荷运行时,塔内烟气流速为3.5m/s,四层喷淋全开时,所开发的筛板的阻力约为700Pa;开三层喷淋,所开发的提效均流构件的阻力约为500pa;开两层喷淋时,所开发的筛板的阻力约为300Pa。通过上述筛板试验研究,对实际工程中所用筛板的选型、孔径及开孔率提供了重要的依据。

4.2 浆液分区试验研究

浆液分区pH性能试验研究:在典型的实验工况下,基于pH分区控制的喷淋系统主副回路均可以形成稳定的pH差值,烟气量由10m3/h到25m3/h变化,喷淋量由146L/h到292L/h变化,入口SO2浓度在1500mg/Nm3到4600mg/Nm3变化时,可以形成0.5~0.97左右的稳定pH差值。随着烟气量、入口SO2浓度的增加,喷淋量的降低,主副浆液池形成的pH差值增大,主要是由于随着烟气量、入口SO2浓度增加,浆液在单位时间内吸收了更多的SO2,致使pH差值增大。

4.3 CFD流场模拟试验研究

研究模型范围、计算结果及分析,根据BMCR工况烟气参数及喷淋参数情况下进行计算,主要分析了系统各个截面的速度、压力和温度分布情况,塔内增加筛板后,速度分布、压力分布及温度分布更加均匀,筛板对速度、压力及温度在塔内的均布具有明显的作用。

通过流场模拟的试验研究,对实际工程中喷淋层的选择、喷嘴的布置及喷嘴选型进行了优化;确定了实际工程中筛板的安装位置。

5 改造后运行效果

通过对塔内筛板的研究、浆液分区研究和CFD流场模拟实验,最后确定了2#机组脱硫提效改造的各主要设计参数。南京电厂2#机组2014年9月18日停机改造,2014年11月25日改造完成开始试运行,经过近3个月的运行,调取运行时的DCS历史趋势如图1所示:

图1 改造后脱硫各参数趋势

由图1可以看出,在负荷为487MW时,脱硫效率为96.5%,脱硫塔入口SO2浓度为961mg/Nm3,脱硫塔出口SO2浓度为22mg/Nm3,主浆液池浆液pH为5.4。满足改造要求出口SO2浓度≤35mg/Nm3的要求。

当机组满负荷661.5MW运行时,脱硫塔入口SO2浓度1666.8mg/Nm3,主浆液池浆液pH为5.54,三台循环泵(A、B和D泵)运行时,脱硫效率为99.6%,脱硫塔出口SO2浓度为5.3mg/Nm3,运行效果超出了预期的改造目标。

5.1 不同浆液pH时的运行效果

满负荷条件下,开三台循环泵(A、B和D),SO2入口浓度为1500~1700mg/m3时,脱硫效果随主浆液池pH变化,随着主浆液池pH的逐渐升高脱硫效率逐渐增大,脱硫效率由98.8%(浆液pH为4.99)升高到99.6%(浆液pH5.54),随着主浆液池pH的逐渐升高,出口SO2浓度逐渐降低,出口SO2浓度由20.04mg/m3(浆液pH为4.99)下降到4.7mg/m3(浆液pH5.54)。endprint

5.2 开启不同循环泵时的运行效果

满负荷条件下,SO2入口浓度约为1620mg/m3,主浆液池pH为5.2时,开启不同循环泵组合(开启A、B、C泵及开启A、B、D)时,开启三台循环泵A、B、D的脱硫效率为99.03%高于开启三台循环泵A、B、C时的98.5%,原因为,循环泵D与塔外浆池相连,当开启循环泵D时,有效地扩大了浆池的容积,浆液停留时间延长,浆液与氧气的接触时间也延长,氧化更充分。

5.3 低负荷条件下的脱硫效果

低负荷(约500MW),SO2入口浓度约为1435mg/Nm3,浆液pH在5.65左右,只开启两台循环泵(A、D)时,1#吸收塔(未改造)与2#吸收塔(改造后)运行时的脱硫效果对比时发现,经改造后,2#吸收塔的出口SO2浓度为23.4mg/Nm3,低于1#吸收塔的42.9mg/Nm3,2#吸收塔的脱硫效果明显优于1#吸收塔,说明,2#吸收塔内的筛板不仅可在机组满负荷时提高系统的脱硫效果,在低负荷,只开两台循环泵时同样具有明显的作用。

6 脱硫提效改造后效益分析

经济效益方面,如果不采用筛板,而是开启四台泵进行脱硫达到同样脱硫效率,第四层喷淋的阻力大约为350Pa,即筛板路线阻力大于150Pa,按照引风机290万风量、机械效率82%考虑,采用筛板增加风机电耗接近150kW,而减少第四层循环泵则节省了1100kW以上,改造后降低了运行电耗,节约了运行成本;另外,由于提效改造后,系统的稳定性大大提高,减少了因脱硫系统出现的问题对主机的影响,间接地减少了检修、主机额外启停炉以及停炉所造成的经济损失;同时,政府申请环保补贴,每台机组的脱硫超低补贴约为1400万元/年。环境社会效益方面,对改善地区环境空气质量起到了良好的作用,同时借着此次提效改造,大唐南京发电厂在集团内部也走在了前头。

7 结语

大唐南京电厂2#机组脱硫提效改造工程采用塔内增加筛板+塔外浆池的方案,经过脱硫试运行,只开三台循环泵就达到了出口SO2浓度≤35mg/Nm3的改造要求,改造后SO2排放浓度、排放量均明显降低。本次2#机组脱硫系统的提效改造技术上可行、经济上合理,环境效益和社会效益巨大,为南京发电厂2015年即将开展的1号机组超低排放技术改造积累了宝贵的经验,开创了集团公司煤电机组中应用此项先进技术的先河,实现了煤电清洁化生产质的飞跃。

参考文献

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[2] 国家环境保护部.关于执行大气污染物特别排放限值的公告[S].2013.

[3] 国务院.大气污染防治行动计划[S].2013.

[4] 国家发展和改革委员会,环境保护部,国家能源局.煤电节能减排升级与改造计划(2014~2020年)[S].2014.

[5] 叶春珍,高翔,骆仲泱,孔华,倪明江,岑可法.无溢流筛板塔烟气脱硫的实验研究[J].动力工程,1999,19(6).

[6] 王惠挺,钟毅,高翔,陈湘文,骆仲泱,倪明江,岑可法.湿法烟气脱硫筛板式喷淋阻力特性的试验研究[J].动力工程,2009,29(11).

作者简介:张巍(1978-),男,安徽淮北人,大唐科技产业集团有限公司南京项目分公司项目经理。

(责任编辑:黄银芳)endprint

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