时间:2024-05-04
孙东华 王维东
摘 要:机器基础的不均匀沉降等,造成机器工作时各转子轴线之间产生不对中。不对中将导致轴向、径向交变力,引起轴向振动和径向振动。由于不对中引起的振动会随着对中严重程度的增加而增大。文章对离心压缩机振动故障进行分析,并提出了处理建议。
关键词:离心式压缩机;振动故障;振动故障处理;故障分析
中图分类号:TH452 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2015)20-0130-01
××研究院目前共有四台DA型离心压缩机,主要用于满足航空发动机地面试验提供气源。自汶川5·12大地震后其中一台压缩机有严重的振动故障,故障主要表现为轴瓦巴氏合金脱落、齿轮磨损、机器发生异常振动,犹其是轴向振动严重超标。安全隐患极大。由于这种压缩机结构复杂,安装精度要求较高,压缩机又没有安装轴振动传感器,这就为振动监测及故障诊断造成了一定的困难。
1 设备基本情况
该机组型号为DA 1000-51,电机转速为2 985 r/min(约50 Hz)机组功率为5 000 kW,流量为1 000 m3/min,主轴转速为5 400 r/min,转子临界转速为2 400 r/min。压缩机通过前后轴承座支承前后在两块底座(台板),底座上装有四个滑销,均留有一定的间隙,以保证压缩机缸体轴向和径向的热膨胀。前轴承径向椭园轴承,后轴承是径向、止推联合滑动轴承。转子止推轴承布置在排气侧,运行时转子有相对气缸向进气侧窜动的轴向力。轴瓦面是巴氏合金,属强制润滑。没有安装轴振动传感器。增速器齿轮是人字齿轮,大齿轮齿数95,小齿轮齿数40。增速机与电机、压缩机均通过齿轮联轴器转递扭矩。机组配套及测点示意图,如图1所示。
2 振动故障
2.1 故障特征
该机组经5·12大地震使设备基础产生了不均匀沉降,电机6号轴承基础压机1号轴承基础低45 mm,轴承座标高及水平位置、轴系连接的同心度和平直度都产生变化。机组运行时1号、2号、3号轴承的振动十分明显。增速机振动也大,运转的声音异常,轴承温度上升很快。高速齿轮很可能有故障。用本特利测振仪得到各轴承,垂直、水平、轴向三个位置振动频谱图。
转速为5 440 r/min(91 Hz)压缩机转子激起的基频振动最大达到35 mm/s,压缩机1号轴承各测点压缩机转子激起的基频振动分别为7.9 mm/s、5.9 mm/s、22.2 mm/s。
压缩机2号轴承各测点压缩机转子激起的基频振动分别为1.6 mm/s、6.6 mm/s、12.6 mm/s。且有较丰富的频率成份和较大的二倍频成份。
增速机基频振动较大,3号轴承垂直振动6.9 mm/s、水平振动5.9 mm/s,4号轴承垂直振动4.6 mm/s、水平振动5.3 mm/s,首先电机转速是49.6 Hz;齿轮啮合频率为:
49.6X95=4715.17 Hz
怀疑为齿轮对的配合间隙较大,齿轮的中心距超差,引起的共振现象。
2.2 故障处理
离心机开盖检查,并测量机组中心包括转子与汽缸或静子的同心度、支承转子各轴承座标高及水平位置、轴系连接的同心度和平直度三项内容,如其偏差过大可能会引起汽流激振、动静碰磨。若碰磨发生在转轴处,会使转子发生热弯曲而引起不稳定普通强迫振动,经查压缩机与增速机高速轴不对中。压缩机的对中数据,如图2所示。
可看出其联轴节径向、端面开口都存在显著偏差,当端面上开口时,会使联轴器相邻的两个轴瓦载荷增加;圆周差会使圆周较低的相邻轴瓦载荷减少;联轴器不对中时,轴向振动较大,随着转速升高,振幅增长得很快,转速降低时,振幅可趋近于零。
检查时还发现在1#轴承瓦忱上有一细小裂纹,长约30 mm,肉眼可见。在检查轴瓦紧力时也有发现:1#和2#轴承轴瓦垫块和洼窝接触处产生明显撞击痕迹,金属表面有疲劳剥落现象,就将原设备技术文件规定的紧力0.03~0.07 mm增加到0.12 mm。电机侧联轴节不同轴度也较大。其原因基础产生了不均匀沉降,各轴承座标高及轴系水平成倾斜状态,压缩机机组各转子中心线不能够形成一条连续平滑的公共中心线。设备基础加固处理、轴承座标高及水平位置、轴系连接的同心度和平直度重新调整找正(规定值),更换新忱,并将1#轴瓦更换(巴氏合金有脱落现象)再次开机运行正常。
2.3 排除故障的措施
精确调整增速机与电机和压缩机同轴度之前,增速机开盖检查发现,增速机轴承向径间隙普遍超大,轴向间隙竟比规定值大0.4 mm。齿轮中心距和交叉度也严重超差,造成低速轴与高速轴啮合不好,配合间隙较大,齿轮对运行过程中所受的冲击较大。一、二级轴承振动就波动大,引起齿轮共振。增速机运行时的轴承润滑油压力、温度、回油量及齿轮的啮合频率,都反映了以上问题。
将增速机的四个轴承全部更换,依据设备技术文件的要求,对齿轮对啮合调整和轴瓦研磨,保证增速机各部件装配精度要求,再次开机运行正常。
3 结 语
DA1000-51离心压缩机(已使用20 a)在检修前各轴承,垂直、水平、轴向三个位置的振动均超出上表(不允许)的规定,轴向振动超出数倍。检修后的振动除1#轴承轴向振动5.6 mm/s,其它轴承的振动值均在(允许)范围内,用便携式测振仪和本特利测振仪同时检测,满足了使用要求。
我们认为,振动设备故障的诊断和处理应先检查设备各部件装配精度,所有数据都符合规范和厂家技术要求,先排除一些不规范的因素。但已使用20 a左右老设备振动故障的诊断处理时,及时检查和增加紧力,不能局限于规范和厂家技术要求,设备使用时间长轴瓦在洼窝内支承刚度降低,并且转子平衡技术和精度以前也不如现在。
离心压缩机机组振动设备故障的诊断和处理,使我们感到故障与征兆不完全是一一对等的关系,有时各种故障同时发生、同时存在。正确判断和处理故障不仅要对设备非常了解和熟悉,还需要撑握振动学方面的知识。
参考文献:
[1] 陈大禧,朱铁光.大型回转机械诊断现场实用技术[M].北京:机械工业出版社,2002.
[2] 沈从周.机械安装手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1986.
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