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甜菜制糖自动煮糖技术的应用与实践分析

时间:2024-05-11

姜永智 蒋阿宁 赵金龙

摘要:内蒙古敕勒川糖业有限责任公司自2019年在原有DCS系统的基础上,以siemens S7-300PLC为核心,使用以太网通信技术,实现了高效节能、缩短时间、节约蒸汽量、提高产品及经济效益的目的,旨在为制糖生产管理提供参考。

关键词:糖业;自动煮沸技术;甜菜制糖

煮糖是糖业生产中的最后一个环节,也是关键环节,与蔗糖的质量和产量密切相关,进而影响糖厂的经济效益。中国是世界上第三大食糖生产国,同时食糖的消费量居世界第二位,因此自动煮糖技术的研究和应用具有十分重要的意义。

1. 煮糖环节存在的问题

1.1 产品质量不稳定

煮糖质量的好坏全凭个人经验,每罐糖的物料指标,由于生产波动并不稳定,实际煮糖过程是不断变动调节的过程,而操作人员调节始终是滞后的,还容易出现过调节或欠调节现象。

1.2 要求操作工人技术水平较高

普遍存在人员缺乏现象,煮糖、清净、浸出、自动仪表等方面的人才尤为缺乏。

1.3 对各关键控制点缺乏量化控制

现在有70%的糖厂仍然是靠人来判断装罐液位、投粉或接种锤度、晶种数量、物料的配比比例等参数,缺乏量化控制。

1.4 煮糖时间长短不一,能耗较高

体积、浓度、结晶速率的非线性曲线掌控不好,进气压力温度调整不及时,既延长了煮制时间又增加了能源消耗。

1.5 工人劳动强度大,使用人员多,劳动效率低

制约着工厂自动化、智能化的发展,成为规模生产的主要瓶颈。

2. 自动煮糖技术改造内容

在原有DCS系统的基础上,以siemens S7-300PLC为核心,使用以太网通信技术,通过计算机进行操作。对真空、液位、加热压力、锤度进行准确测量,使用调节阀控制罐内真空,加热压力、液位锤度。将甲洗、再溶糖浆、蒸发糖浆配制成标准糖浆,通过仪表监控糖浆锤度、温度达到需要的标准物料,把结晶罐上的锤度、温度、压力、真空度等工艺数据通过组态软件组态到计算机上。以物料锤度为主线,通过参数设置相互的依存关系,输出信号控制阀门动作,实现从装罐、浓缩、投种或串种起晶、固晶、养晶、浓缩、放罐、洗罐的全程自动化。

3. 效果分析

3.1 蒸汽量减少

对各关键点进行量化,保证结晶速度的前提下,通过调节阀控制蒸汽阀门开度,避免产生伪晶,减少整晶过程,同时减少了煮糖用水量。与2018榨期相比较,使用自动煮糖技术可节约蒸汽消耗15%。

3.2 产品提高、质量提升

通过定容量底料、定数量抽种或投晶种起晶,减少整晶时间。消除人为操作因素的影响,保证成品颗粒整齐,色值同比降低,合理控制单罐产糖增加5%左右。

3.3 减少煮制时间

采用自动煮糖后,每罐用时平均比以前缩短20分钟,效率提高11%。

3.4 人员减少、生产效率提高

对操作人员专业技术要求降低,人员同比行业用工降低50%左右,随规模化扩大生产效率还有提升空间。

3.5 经济效益分析

第一榨期平均吨糖耗汽3.14,第二榨期平均吨糖耗汽2.59,按每吨蒸汽130元计算。

节省费用(3.14-2.59)×130=71.5元/吨糖。

人工费用按年60000元/人计算,则按三班计,3×60000元=180000元,產糖40000吨/年计算,节约费用180000÷40000=4.5元/吨糖,合计成本降低:71.5+4.5=76元/吨糖。

结论

利用自动煮糖技术,实现了装罐到洗罐的全程自动化。结果表明,实现了高效节能,缩短了生产时间,提高了经济效益,并积累了大量的可靠数据,为制糖技术的发展奠定了基础。

作者简介:

姜永智(1976-),男,内蒙古敕勒川糖业有限责任公司制糖车间主任。

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