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离心泵在制冷空调工程中的运行故障实例

时间:2024-05-16

熊小刚

摘要:在制冷空调工程中,无论是采用什么样的水泵、用何种运行方式,管理人员的技术水平和作用都相当重要。在实际工程中,水泵管理工作的好坏,往往对水泵乃至整个制冷空调系统的使用效果产生很大的影响。以下就结合一些实例,对水泵在制冷空调工程中的应用进行介绍与分析,希望其中的一些问题、教训与经验能引起用户的注意与思考。

关键词:离心泵;运行;故障;实例

一、离心泵在制冷空调工程中的作用

在现代制冷空调工程中,由于许多楼宇所用中央空调系统的冷源设备大多为冷水机组,这就使得水泵成为其空调系统中不可或缺的组成部分。同时,由于空调系统的整体性能是与其各个部分的性能密切相关的,每一部分的性能好坏都将影响到制冷空调系统的使用效果。因此,尽管从设备的体积、复杂程度、初投资等方面看,水泵不能与冷水机组等主要设备相提并论,但从系统的角度看,水泵同样起到了举足轻重的作用。在中央空调系统的总能耗中,泵与风机这两种通用设备的能耗占到了40%左右,由此可见它在空调系统的地位了。

目前,随着节能意识的逐步提高,越来越多的用户开始关注空调系统的节能情况,并进而对其原有的系统进行了改造。而作为设备结构相对简单的水泵,因其具有改造费用相对低廉、改造工作容易实现、运行维护管理相对简便等特点,往往成为用户进行改造的首选对象。如有很多用户纷纷将其原有的定速泵改造为变频调速泵,这也成为制冷空调工程中水泵应用的一种新趋势。

二、运行故障实例1

(1)故障现象

某空调用冷冻站内有1000冷吨的离心式冷水机组4台,配有6台冷却水泵、6台冷冻水泵(冷却、冷冻水泵分别有2台备用),冷却泵、冷冻泵分别按泵一冷水机串联后再构成并联水回路的方式运行(见图1)。冷却泵规格为额定流量680m3/h、额定扬程24m、额定功率75kW。冷冻泵规格为额定流量665m3/h、额定扬程24m、额定功率55kW,均采用填料轴封装置。有一次,出于轮流运行冷水机组的需要,要将一台机组切换到另一机组。操作工人按照规程按顺序起动各设备,当冷水机组顺利起动几分钟后,突然发现从其冷冻泵的轴端开始冒出黑色的烟雾,且烟雾越来越浓并在车间内弥漫开。操作工连忙将冷水机组和冷冻泵实行紧急停机,然后打电话向值班调度报告。

(2)故障分析

从以上水泵的运行情况看,应能明确地判断出问题在于该泵的填料轴封装置上:可能由于填料压得太紧或水封管堵塞、水封环位置不对等,引起填料环与泵轴之间的剧烈摩擦,产生的摩擦热来不及被带走,使填料环的温度越来越高,最后出现无氧燃烧,冒出浓烟。要避免出现这种情况,在起动水泵之前一定要做好相应的准备工作,尤其是盘车时要能顺利盘动,必要时还可点动水泵进行观察(同时要注意填料轴封部位用手摸起来不得有过热的感觉)。如果按正常的起动步骤操作之后,还出现这种情况,就可能是由于填料安装不合适,随着泵轴的转动,填料的受力及位置的变化而引起的;或是填料盒结构中的水封管发生了堵塞等而引起。在刚发现填料盒处发热严重时,可先用扳手拧松填料压盖,让填料与轴的摩擦力减小,并使流过填料的冷却水量加大。如果这样做了之后还不能缓解故障并有轻烟冒出时,应停机检查填料情况,及时更换新的填料,并保证新填料安装正确,同时要确保填料压盖松紧适度。

从这一事例可以看出,水泵起动前的准备工作应做得充分、细致,同时在水泵由起动转入正式运转后还要注意对其状况进行观察,以避免造成不必要的停机事故和经济损失。

三、运行故障实例2

(1)故障现象

同为以上冷冻站,在一次设备大检修后,开始冷冻站的试运行。当班的两个操作工检查各设备后即按顺序起动各设备。当系统投入运行后,发现冷却水泵出水管上的压力表指针剧烈地大幅度摆动,判断可能是泵内混入了空气。于是停机后旋开泵壳上的放氣堵头,果然有气体与水一起放出,放完气后旋好堵头,开泵运行一会儿后,压力表指针又出现剧烈摆动。后经仔细查找,发现原因并不在水泵及其管路,而是冷却塔水位不够,且其自动补水管上的常开阀被关闭了。

(2)故障分析

操作工发现问题后的现场分析与处理措施是正确的。一般情况下,如果发现水泵出水管上压力表指针出现剧烈的摆动,表明管路系统中混入了空气,摆动得越剧烈,说明混入的空气越多。由于较多空气的存在,使水泵叶轮内的水流出现瞬间的断流现象,从而使出水口压力瞬间下降,当空气排出叶轮后,水流又连续,使出口压力又升高,如果又有空气、水不断地交替进入叶轮,就会导致压力表指针的剧烈摆动了。同时,从这一事例中,还应注意一点,那就是分析问题时视野不能太窄,如此例就不能仅看泵,还应将其管路中所涉及的所有设备纳入考虑范围内,这样才便于更快、更准确地找到原因并排除故障。

四、运行故障实例3

(1)故障现象

某空调系统中的冷却水泵,出于轮流运行的需要,在停机一段时间后要重新投入运行,但起动前进行盘车、点动时,发现泵轴都不能转动,导致该泵起动不了。

(2)故障分析

水泵不能正常起动,一般按电源、电气线路、机械装置的顺序进行检查。在此例中,盘车及点动电动机时即发现泵轴不能转动,基本可确定为机械部分出了问题。实际检查也发现电气控制部分正常,排除了电气部分出故障的可能。在泵的机械部分中,能导致泵轴不能转动的因素可能有:①泵轴因变形、锈蚀等原因而卡死;②填料压得太紧;③轴承与轴结合的表面因上次运行时出现高温,使轴瓦表面合金熔融,导致冷却后轴与轴承“焊接”到一起等。

现场将填料压盖放松之后,盘车时仍发现盘不动,则需要检查泵轴与轴承。当拆开轴承盖并取下轴承后,发现轴承表面已经损坏。更换轴承后,该泵恢复正常。

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