时间:2024-05-17
李建军 白彦君
(山西太钢不锈钢股份有限公司炼钢二厂,山西 太原 030003)
太钢炼钢二厂为了更好地降低生产成本,将预熔液在预处理三脱站进行了提高Cr收得率的搅拌试验,试验结果良好,每年可创造较大的经济效益。经现场论证,在1#电炉扒渣站附近安装1套升降旋转式喷枪机构,从扒渣站除尘罩顶部将喷枪插入预熔罐底部,同样能实现吹氮搅拌还原Cr的目的。为此设计制作安装了成套的搅拌设备,并经一段时间试用,效果良好。
表1 能源介质配置表
(1)升降最大极限行程8 m,吹氮枪升降旋转考虑到以下增加石灰喷吹时的载荷,喷枪重约为2 t。流量按150±50标m3/h。压力为0.9 MPa,旋转半径定为6 m(根据现场条件限定)。
(2)旋转底座回转轴承下方配底座与钢平台连接1个。回转减速机为三合一减速机,电机为变频电机。旋转减速电机采用变频电机和制动器。
(3)升降导轨及平台1套,钢结构采用Q345B,导轨框架焊好后,整体退火再进行机加工。最后焊接检修平台、爬梯、限位架等辅助设施。
(4)升降小车及横梁上部安装动滑轮组,横梁与动滑轮组连接部分加工为多处连接孔,可以调节动滑轮水平安装位置范围为±500 mm。滑轮轴承和小车配干油润滑管路和分配器,方便集中加油。
(5)喷枪的更换:在更换位,将旋转枪架旋转调整对中喷枪,将喷枪降到下法兰支撑位,喷枪下段与上段分离,旋转需要更换的新喷枪、对中法兰、密封,安装螺栓,完成更换。
钢丝绳配套拉力传感器,以实现松紧绳报警连锁。三合一减速电机带电磁制动器。提供足够的制作力矩。为了保证制动时不溜车,电机的电磁制动器要求与电机主电源分开,单独接线。卷扬机的提升由编码器确定枪位。
为保证设备油脂润滑系统正常运行,制定了设备加油、加脂维护标准,见表2。
表2 能源介质配置表
喷枪不在上限位除尘罩车不能行走,除尘罩车不在扒渣位时喷枪不能升降。当喷枪在喷吹位时:喷枪不在上限位扒渣站倾翻不能启动。当倾翻不在水平位时,喷枪不能下降。
喷枪下降到移动除尘罩内时,喷吹阀自动打开。当喷枪不在上限位时,喷枪不能旋转。喷枪升降与除尘罩喷枪孔对中,不发生干涉。
设备投用3个月以来,传动系统运行正常,没有任何故障,但是在喷吹过程中,受喷吹气体冲击影响,整个喷枪小车和升降导轨支架产生一定抖动。
在喷吹过程中,通过加入一定量萤石粉进行试验,研究了电炉预熔液搅拌设备的使用效果。搅拌工艺为气体流量150 Nm3/h,搅拌时间10 min,萤石粉用量30 kg/炉~100 kg/炉。
如图1所示,通过搅拌,渣中Cr2O3含量由6.69 %降至2.75 %,降低3.94 %。 搅拌加30 kg 萤石,渣中Cr2O3含量由5.4 %降至2.0 %,降低3.4 %,如图2所示、图3所示。 搅拌加100 kg 萤石,渣中Cr2O3含量由7.31 %降至2.88 %,降低4.43 %。
图1 渣中Cr2O3 搅拌对比
图2 加萤石30 kg
图3 加萤石100 kg
从渣中Cr2O3降低值来看,随着萤石粉用量的增加,降低值由3.4 %提高到4.43 %。从渣中Cr2O3含量来看,随着萤石粉用量的增加,搅拌后含量由2.0 %提高到2.88 %。
通过先期在三脱站的试验,根据电炉工况及布置位置设计了适合的搅拌设备及配套设施,通过调整吹氮模式及萤石粉用量,达到最佳匹配效果,大大提高了电炉预熔液Cr收得率,达到降低不锈钢成本的目的。
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