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矿井通风机节能调节与技术管理

时间:2024-05-17

郑祥呈 王 磊

(山东华联矿业股份有限公司卧虎山矿,山东 淄博 256119)

1 通风状况

卧虎山矿通风系统中,中央出风井位于矿区中部,井口标高+220m水平,副井及南翼风井进风,标高分别为+280m水平及+180m水平,进、出风井高差大,自然风压受季节变化影响大。随地下开采生产不同时期的变化,井下需风量也不断变化,若采用非变频控制,风机功率较高,电能消耗较大。基于以上原因,我矿对井下通风系统进行优化。

2 系统优化

2.1 我矿将原初步设计中的中央出风井集中抽出式通风方式改为(工作面局部通风、总回风巷接力回风、回风井口集中抽出)三级接力式通风方式,通风机总功率由900kW减至565kW。此通风方式的优点是,降低了通风机总功率,并减少了通风风路的漏风。

2.2 在第二、三级通风机机站安装变频器,通过控制通风机输入端电压频率,从而改变通风机电机转速,通风机叶轮转速,进而改变通风机输出风量,达到随开采生产时期变化而变化的目的。

图1

2.3 在第二、三级通风机机站安装远程控制系统,即安装检测风机进、出口压差、风机风量、电机电流、电机电压的现场仪表,带现场控制箱并配有现场S7-200远程控制模板,能远程通讯至主控室PLC。通过此远程控制系统,操作人员能根据监测数据远程手动调节通风机输出风量,亦可让PLC自动调节。

3 节能原理

卧虎山矿通风系统中,进、出风井高差大,自然风压受季节变化影响大,针对自然风压的变化进行适时调节,能够节省电能,降低运行成本。

3.1 自然通风原理

进风井筒与回风井筒空气存在温度差,气温低处的空气密度比气温高处的空气密度大,使得不同地方的相同高度空气柱重量不等,从而使风流发生流动,形成了自然通风现象。我们把这个空气柱的重量差称为自然风压HN。HN=Zg(ρ1-ρ2)。

由于卧虎山矿进、出风井 井口标高相差最大60m左右,高差较大,综合各项数据计算得冬季进、出风井间的自然风压在160Pa左右,且为正风压,自然风流与系统流向相同,因此可适当调节风机转速,降低风机出口风压仍能保证足够的供风量,满足井下生产的需求。

图2 原工况点下工作曲线

图3 新工况点下工作曲线

3.2 调节原理

每一台通风机,在额定转速的条件下,对应于一定的风量,就有一定的风压、功率和效率,风量如果变动,其它三者也随之改变。表示通风机的风压、功率和效率随风量变化而变化的关系曲线,称为通风机的个体特性曲线。

根据电机转速与频率公式:n=60f/p可知,当输入电压频率降低时,电机转速成正比例降低,由公式

可知,转速降低,导致通风机风量降低、风压降低,达到节能的目的。通风机的特性曲线随之发生改变,通风机在新工况点下稳定工作,以K40-6-NO.21/200型轴流式通风机为例,具体如图3:

3.3 节能计算

已知f0=50Hz, n0=740r/min,原工况点下的工作参数:H0=1000Pa ,Q0=100m3/s,新工况点下的工作参数:H =800Pa ,Q =89.4100m3/s , 根据 公 式Nt=HtQ×103,N =Nt/ηt=HtQ/(1000ηt)得N0=N0/η0=H0Q/(1000η0)=108.7kW,N =N/η=HQ/(1000η)=77.7kW

以冬季稳定自然风压时间为45天计算,一年内节约电能为 W =31×24×45=33480kWh ,以最低电价计算电费得33480×0.5=16740元。

矿山服务年限为30年,16740×30=502200元,累计节约成本约50余万元。

另外,矿山开采初期及末期,矿井需风量要小于矿井全负荷生产时的需风量,因此,在满足生产需要的前提下,适当降低通风机供风量,也可达到降低运行成本的目的。

4 管理措施

4.1 生产调度监督管理

第二、三级通风机的运行状况能实时反映在生产调度中心控制计算机上,值班人员随时观察各通风机的各项运行参数变化情况(风压、风速、温度),当运行参数超出正常范围时,系统就会发出警报,提醒操作人员进行调节、修正。

4.2 现场风量实测

主要由通风技术员定期对各测风地点进行风速、风量检测,并形成记录,保证各通风巷道和用风地点有足够的风量。

4.3 远程风量调节

通过现场实测数据与检测数据进行对比,从而对测控系统的相关参数进行修正,保证通风机准确运行。同时,亦可根据季节变化,适时调节通风机的转速,控制通风机输出风量,达到节能的目的。

4.4 定期巡查维护

主要由各现场操作工人(风筒工、测风工、测尘工、通风设施工等)进行,重点针对随时变化地点如采场、掘进工作面等的通风设施、风量变化进行检查、调节和维护。

定期对通风机检测仪器、仪表的检查、维护和校验,使得检测数据更加准确,运行稳定、灵敏。并加强设备的更新换代,保障通风检测、控制系统的高效、稳定运行。

通过我矿对井下通风系统的优化和节能调节,使得整个系统高效、稳定运行,实现了节能降耗的目的,提高了我矿经济效益。在整个过程中,实践了通风理论知识,总结了很多矿井通风管理经验,收获颇丰。

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