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酒钢5号高炉悬料的处理与分析

时间:2024-05-17

张丰红(甘肃钢铁职业技术学院,甘肃  嘉峪关 735100)



酒钢5号高炉悬料的处理与分析

张丰红
(甘肃钢铁职业技术学院,甘肃嘉峪关735100)

摘要:对酒钢5号高炉悬料及非计划休风的原因及处理进行了总结和分析,认为悬料、崩料及堵风口是造成炉矿恢复困难的主要原因。采用集中加净焦、减轻焦炭负荷,在炉况恢复期间严格执行《5号高炉炉况恢复方案》,并相应细化有效的参数控制措施,使炉况得到迅速恢复。

关键词:酒钢5号高炉;悬料的原因;分析与处理

0. 前言

高炉生产的特点就是大型化、连续化、机械化和自动化。高炉生产在整个钢铁生产线中处于承上启下的地位,所以要求高炉生产要不间断地连续生产,仅在设备检修或发生事故时才能休风停产。这就要求高炉生产中要稳定顺行,即煤气正常上升,炉料正常下降,高炉才能取得良好的技术经济指标,才能实现高炉强化的方针:安全、高产、优质、低耗和长寿。

高炉生产能否稳定顺行,受到很多因素的影响。比如原燃料化学成分和物理性质的变化;气候条件的波动;高炉设备其他及外界因素的影响;高炉操作者的失误等。高炉操作者的任务就是随时观察炉况,寻找炉况变化的原因,在诸多原因中找到主要原因,对炉况做出准确判断,采取适当的调节措施,使高炉生产经常处于稳定顺行之中。

酒钢5号高炉有效熔剂为450m3, 2012年12月31日炉况出现波动,制定了《5号高炉炉况恢复方案》,在执行过程中各项控制参数落实不到位,没有严格执行《5号高炉炉况恢复方案》,导致冶炼过程中高炉温、高碱度、高钛,不利于活跃炉缸,致使第15个风口打开后,风量回缩,炉内滑尺崩料增加炉缸活跃性下降,引起气流分布紊乱,料尺工作变差出现悬料,造成炉况恢复出现反复,高炉非计划休风39min。通过这次事故使高炉操作者进一步了解悬料的原因、悬料的征兆、处理悬料的原则与预防。

1. 事故经过

1.1悬料的经过

2013年1月3日夜班0∶33分,炉内滑尺4.0m,1∶54赶料线至1.2m,炉内风量820m3/min,风压由0.195MPa突然冒尖至0.198MPa,减风至670m3/min,减风风压不下,料尺不动,高炉悬料,2∶32~2∶35减风坐料;在后续炉况恢复过程中,由于坐料,料柱透气性变差,加风困难,风量小,动能不足,导致炉缸工作变差,炉况恢复困难,为尽快将炉况恢复到正常水平,6∶32~7∶11高炉休风堵6#、7#、8#风口恢复炉况,造成高炉非计划休风39min。

1.2事故的原因

(1)炉况恢复出现反复的原因:针对2012年12月31日炉况出现波动,制定了《5号高炉炉况恢复方案》,在执行过程中各项控制参数落实不到位,其中①炉温规定0.50%~0.80%,平均[Si]=0.93%,合格率31.2%,未达到大于75%规定要求;②碱度控制规定1.08±0.02倍,平均碱度1.08倍,合格率56.2%,未达到大于75%规定要求;③铁水含钛控制过高,铁水平均含[Ti]=0.145%,大于规定要求;④鼓风动能不足,实际鼓风动能35kj/g,低于规定要求(42kj/g)。导致冶炼过程中高炉温、高碱度、高钛,不利于活跃炉缸,致使第15个风口打开后,风量回缩,炉内滑尺崩料增加炉缸活跃性下降,引起气流分布紊乱,料尺工作变差出现悬料,是造成炉况恢复出现反复的主要原因。

(2)参数控制未达到规定的主要原因:炉况恢复过程中,为疏松料柱,稳定炉内气流分布,采取集中加净焦和调轻负荷的措施(共集中加焦10t,负荷由4.46倍调轻至4.36倍),工长在操作过程中,未能合理控制煤量,导致2日平均炉温达到0.93%,最高达到1.41%。并且在碱度调整上未考虑炉温变化对碱度的影响,全天超上限炉渣碱度为8炉次,合格率56.2%。同时受炉温超上限的影响,导致生铁含钛平均为0.145%,远高于0.80%~1.00%的控制范围规定。

(3)作业区在炉况管理上,未采取有效措施严格落实炉况恢复方案中参数的控制要求,是此次事故的管理原因。

1.3事故的处理

(1)休风堵6#、7#、8#风口恢复炉况,在炉况恢复期间严格执行《5号高炉炉况恢复方案》,并相应细化有效的参数控制措施,指导工长操作。

(2)将矿批由18t退至17t,将焦炭负荷由4.36倍调整为4.06倍,进一步稳定中心主气流,疏松料柱,改善炉内透气性,尽快恢复炉况。

(3)组织值班室工长认真学习此次事故,并针对此次事故细化对值班室工长的培训工作,对高炉日常操作中出现的问题及以往出现的事故进行认真分析学习,避免高炉再次出现此类事故。

2. 悬料的原因、征兆、处理原则及方法

2.1常见的原因

(1)原料燃料强度降低,粉末增多,炉料透气性变差,导致风量和风压不对称,风压升高超过正常风压后处理不及时,发生小滑料后造成悬料。

(2)炉温波动幅度较大,使软熔带发生变化,软熔带高度增加后炉料的透气性降低,调节不及时而发生悬料。

(3)高炉长期体风之后由于炉料压缩和粉化,透气性不好,送风后风压偏高,发生悬料。

(4)炉缸工作不均匀或气流分布不合理,容易发生悬料。例如:边缘过分发展,虽然一般风压偏低,但发生边沿通道堵塞后风压剧增,处理不及时就会悬料。

(5)剖面失常,当高炉结瘤时容易悬料;即使高炉没有结瘤,但炉腹、炉腰结厚时(特别是炉温波动大,长期边缘气流不足时极易发生),也容易发生悬料。

(6)操作混乱造成煤气流分布不合理,炉况出现难行,产生“管道”后发生崩料,崩料后又造成悬料。

2.2高炉悬料的征兆

(1)风压缓慢升高或突然冒尖,风量逐渐减少或锐减。(2)炉顶压力下降,压差升高,透气性指数显著低于正常水平。(3)炉顶温度升高,四点温差缩小。(4)风口焦炭呆滞,个别风口出现生降。(5)料尺下降不正常,下下停停,震动几分钟后又突然塌落,当停滞时间超过10min后就成为悬料。

2.3高炉悬料的预防

(1)低料线的料下到成渣带时,由于透气性变差,风压不稳,此时应适当减风,以保持风量风压对称,此时严禁加风和大幅度提高风温,炉前要及时出净渣铁。

(2)原燃料质量恶化时,禁止采取强化冶炼的措施。可适当采用边缘和中心同时发展的装料制度。

(3)渣铁出不净风压憋高时,严禁强行增加风量。

(4)在风压不稳时不宜提高风温,炉温低需要提高风温时,可一次加20℃,待风压稳定并和风量对称后再加。

(5)按风压操作,加风时每次不超过10kPa~15kPa,风量和风压不对称时严禁强行加风。

(6)如果炉温在规定的下限水平,应该采用减风的措施来避免悬料,不要大幅度地撤风温;炉温充沛时,撤风温的幅度可大一些。当风温在1000℃左右时,可一次降100℃~150℃;风温在1100℃以上时,可一次降200℃。

(7)高炉的三班操作必须保持统一,坚持稳定风压、稳定压差、稳定料批和稳定炉温的原则,树立操作好本班,照顾好下班的全局观念。

2.4高炉悬料的处理原则

高炉正常生产是炉料下降的重力与煤气上升浮力相适应。悬料是打破了上述平衡,处理悬料也要从这两方面入手。

(1)高炉悬料说明上升煤气流产生的浮力与炉料有效重量相等。因此,处理悬料要从降低煤气浮力和增加炉料有效重量同时入手,要使风量与炉料透气性相适应,炉料下降力大于煤气浮力。

(2)处理悬料要区别悬料的类型,同时要查明悬料的原因,根据不同的类型采取相应的处理措施。

(3)处理悬料决策要果断,方法要妥当,时间要抓紧,千万别让一般性悬料发展成顽固性悬料。

2.5处理悬料的方法

(1)悬料发生在炉温合适或向热时

①应视炉况减风温或加湿分,争取炉料不坐而下;②炉料仍不下,可采用加风顶的办法,在采用此法时应注意,当风压逐渐下降而风量自动增加,炉料刚一动时立即减风以防崩下再悬,此法不能连续使用;③人工坐料,若坐料后,恢复风量再悬时,应把风量加到适当水平,过一段时间,料线赶到正常后再坐料,但回风的风压应较前次稍低些;④坐料后应临时改变发展边缘的装料制度;⑤炉料下降正常后,应先把风量恢复到一定水平,再视炉温情况恢复风量。

(2)悬料发生在炉凉时

①迅速减风改常压,争取料不坐而下;②炉料仍不下时,应即行坐料,并相应减轻负荷;③炉料下降后,风量和风温应视炉温情况进行调节,使炉温保持一定水平。

(3)恶性悬料

经过3次坐料仍未解决的悬料称恶性悬料。其恶性悬料又分3种类型:炉温不足的恶性悬料、炉温充足的恶性悬料和大凉时的恶性悬料。

(a)炉温不足时的恶性悬料处理:

①坐料后视料柱透气性恶化程度,以较低的风压回风;②在恢复过程中,视风压和风量的对称情况稳定加风,要按压差操作,并采用发展边缘的装料制度,同时相应调节负荷。

(b)炉温充足时的恶性悬料处理:

①撤足够的风温;②提高风压、增大风量,维持1h,将风口前焦炭烧出一个空间后再坐料,按一般性悬料的回风方法处理。

(c)大凉时的恶性悬料处理:炉温过低以致风口涌渣和自动灌渣而又发生悬料时:

①先将热风温度提高到设备允许的最高水平,同时全闭湿分;②将风口烧亮,待炉顶温度达到500℃时再坐料;③风口来渣时,可将视孔盖打开放出,同时准备好打水管,以防烧坏设备;④炉料下降后即回风到停止灌渣的水平;⑤如预计炉况难以恢复时,可先加几批净焦,并改疏松边缘的装料制度;⑥回风后视高炉顺行情况恢复风量。

参考文献

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[2]邓守强.高炉炼铁技术[M].北京:冶金工业出版社,1991.

[3]酒钢5号高炉炉台系统技术操作规程[S].

[4]周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2002.

[5]谢广安.炼铁工艺[M].北京:中国工人出版社,2004.

中图分类号:TF57

文献标识码:A

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