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挤压式边墙在双河口混凝土面板堆石坝工程的应用

时间:2024-05-17

陈伦

(贵州省水利水电勘测设计研究院,贵州 贵阳550002)

蒙江双河口水电站位于贵州省黔南布依族、苗族自治州罗甸县交砚乡蒙江干流河段上,坝址位于格凸河与涟江汇口下游约4km处,枢纽控制流域面积4770km2,水库正常蓄水位580m,死水位560m,水库总库容1.992亿m3,兴利库容1.828亿m3,电站装机120MW,保证出力28.71MW,多年平均发电量4.466亿kW·h,装机利用小时数3720h。

双河口水电站属Ⅱ等大(2)型工程,枢纽由钢筋砼面板堆石坝、右岸溢洪道、右岸泄洪隧洞、左岸发电引水系统及电站厂房等建筑物组成。混凝土面板堆石坝坝顶长335.145m,坝顶高程584.3m,最大坝高99.3m,上游坝坡1:1.41,下右坝坡马道与上坝施工公路相结合,设“之”字型马道,马道宽8m,平均坡降1:1.59。大坝从上游到下游分为坝前盖重区、垫层区、过渡区、主堆石区、下游堆石区,其中垫层区水平宽度3m。

混凝土面板堆石坝是目前我国水利水电工程中的主要坝型之一。但大坝上游面施工采用的传统方法存在缺陷,即斜坡碾压难以保证垫层区的质量,工序多而复杂,交叉作业干扰大,特别是人工削坡费时费力,与大坝坝体填筑施工存在矛盾,直接影响了工程进度和施工质量。

挤压式边墙护坡技术是借鉴道路园林工程中道沿机的挤压滑模原理,创出的一种面板坝垫层料坡面施工的新技术。1999年首先在巴西埃塔(ITA)面板堆石坝施工中使用,并取得成功。该技术具有能保证垫层料压实质量、提高坡面防护能力以及施工简便等特点,已经成为面板坝施工的一种新技术。

1 挤压式边墙设计

1.1 挤压混凝土配合比设计

挤压机对混凝土配合比较敏感,干的混凝土挤压行进速度慢,湿的混凝土挤压行进速度快,因此挤压混凝土配合比按一级配干硬性混凝土设计,坍落度为0,通常采用水泥用量70~85kg/m3,用水量约100kg/m3,水灰比1.3~1.46,速凝剂适量。混凝土28天抗压强度约5MPa,渗透系数在10-3~l0-4cm/s范围内,要求低弹模。

根据室内实验推荐配合比,经现场生产性试验复核验证,确定双河口挤压边墙施工混凝土配合比如表1;水泥采用的P.O32.5级水泥,其物理力学试验成果见表2;砂子及小石采用本地生产的人工骨料,其物理性能试验成果见表3、表4。经过拌和站拌制,混凝土罐车运输至作业现场。通过现场实测,混凝土在表压为0.15MPa的情况下,混凝土渗透系数为0.074~0.0044cm/s,抗压强度为3.0~5.1MPa。

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1.2 设计断面

挤压式边墙断面为梯形,以铰接的方式使边墙可适应垫层区的变形,其底部不会形成空腔,有效避免空腔对面板的不利影响。墙高度为垫层料的设计铺填厚度,双河口水电站面板坝垫层料的铺填厚度为40cm,故确定挤压式边墙单层高度为40cm。边墙上游侧坡度与混凝土面板堆石坝的上游坝坡相同,为1:1.41。顶部宽度太大会降低边墙适应变形的能力,顶部宽度太小会造成边墙成型困难,容易坍塌。2002年陕西省水电工程局在青海公伯峡水电站的试验证明顶部宽度在8~12cm比较合适,本工程顶部宽度确定为l0cm,边墙下游侧坡度采用8:1。

2 挤压式边墙施工

2.1 施工程序

在每填筑一层垫层料之前,将下层(已填筑)垫层料碾压整平,定位画线后用边墙挤压机制作出一个高40cm的低强度、低弹性模量、半透水的混凝土小墙,待其达到一定的龄期(一般2~4小时左右),并具有一定强度后,在其下游侧按设计要求铺填垫层料,推土机摊铺平整后用自行式振动碾进行碾压,碾压合格后重复上述工序,即完成上游坝面的施工。

挤压式混凝土边墙施工工艺流程为:垫层料整平、静压→碾压补料→场地平整度检查→测量放线(挤压墙位置)→吊运挤压机就位→挤压墙施工→边角部位挤压墙浇筑、缺陷处理→挤压成型。

2.2 施工方法

我迅速逃离了那座弥漫着死亡气息的城市,我是个懦弱的人,我甚至没有勇气去打探黄梁是怎么死的,是自杀,是意外,抑或疾病。

①平整施工场地。为便于挤压机行走作业,必须提供一个平整的施工作业面。每次边墙混凝土挤压前和垫层料填筑后,都必须对垫层平整度进行检查、修补和人工平整,保证3m长度范围内平整度不超过±2cm,整个坝段内平整度控制在±5cm以内。

②测量放线。对垫层料高程进行复核后,精确放线,标示出边墙的下边线和挤压机的行走轨迹线。

③挤压机就位。边墙挤压前,将挤压机运至施工现场,进行调整,使挤压机在同一水平面上,并保证其出料口高度为40cm。

④边墙混凝土挤压。混凝土罐车采用前进法卸料,速凝剂由挤压机设置的外加剂罐边行走边向进料口添加,挤压机行走速度控制在40~60m/h。边墙混凝土施工后2-4小时,即可进行垫层料的摊铺和碾压。

⑤边墙两端与趾板接口处理。因机械原因边墙与两岸岸坡趾板不能直接接口,使用与边墙同断面的定型模板定位,人工将边墙混凝土夯实后连接。

⑥边墙层间接合及缺陷处理。对于因各种原因引起的各层混凝土挤压墙之间的错台,水平距离大于2cm时,必须进行人工找平或铲除整平;对于边墙坍塌、成型混凝土缺陷,及时采用同种混凝土进行人工修补处理。

⑦布置观测点,埋设监测仪器。确定变形观测点和埋设位移计,施工过程中进行观测,指导后续施工并验证设计。因此,在挤压边墙施工时,每20m高设置一层观测点,埋设“+”型金属标点,水平间距20m。

2.3 施工质量控制及标准

①挤压边墙混凝土所使用的水泥、砂石料、外加剂等原材料及其检测,必须符合有关试验和施工规范要求,其28d抗压强度值不应超过5MPa,且2~4h的抗压强度应以挤压成型的边墙的垫层料振动碾压时不出现坍塌为控制原则。

②挤压边墙混凝土的密度指标宜控制在2.0~2.25t/m3,即尽可能接近垫层料的压实密度值。

③挤压边墙混凝土的弹模指标宜控制在5000~7000MPa范围,最好低于5000MPa。

④挤压边墙混凝土的渗透系数宜控制在10-3~10-4cm/s,即尽可能与垫层料的渗透系数一致,为半透水体。

⑤挤压成型的边墙坡面精度要求按《混凝土面板堆石坝施工规范》执行,即以斜坡面的法线方向最大允许偏差±5cm控制。

⑥坝体一期临时断面挡水度汛前,采用1.5mm厚乳化沥青对混凝土挤压边墙表面进行喷涂处理;在钢筋混凝土面板浇筑前,再喷涂1.5mm厚乳化沥青,以减少混凝土挤压边墙对混凝土面板的约束。

2.4 施工特点

①提高了大坝施工速度。挤压式边墙施工速度可达40~60m/h,在边墙成型后2~4小时即可进行垫层料的铺填、碾压,两者衔接紧密、顺畅,几乎可同步上升。

②由于挤压边墙在上游坡面的限制作用,垫层料不需要超填,以水平碾压代替了斜坡碾压,既提高了施工的安全性又保证了垫层料的施工质量。

③挤压式边墙护坡技术简化了工序、设备和机具,挤压机操作简单,施工方便、快速。

④挤压式边墙在上游坝面形成了一个规则、平整、坚实的坡面,坡面整洁美观。

⑤提供了一个可抵御冲刷的坡面,降低了度汛的难度,提高了导流度汛的安全性,避免了雨水对垫层料的冲刷,省掉了上游坝面的修复工作,这对大型工程特别是导流标准较高的工程以及南方多雨地区修建混凝土面板堆石坝是十分有利。

3 结论

双河口面板堆石坝采用挤压式边墙护坡技术,简化了施工工序,加快了大坝施工进度,保证和提高了垫层的施工质量,确保了安全度汛。同时降低了施工费用,避免了上游边坡滚石和斜坡碾压高边坡作业,提高了施工安全性。

经过双河口面板堆石坝的施工可看出,挤压式边墙护坡技术在双河口水电站工程中的应用是成功的,但在挤压机设备的改造、混凝土配合比设计、垫层料摊铺碾压的施工参数和工艺等方面值得进一步研究和改进。

[1]李海潮,马伟,宋克波.堆石坝挤压式边墙施工技术及质量控制[J].人民黄河,2006-03-20.

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