时间:2024-05-19
朱艳臣,夏侯迎,杨凯,王久龙,周刚,黄珠慧,李鑫,岳昌盛
(浙江省环境工程有限公司,浙江 杭州 310012)
20 1 9-1 2-1 0,山西省人民政府批准发布了DB14/1928—2019《污水综合排放标准》省级强制性地方标准。该标准在国标的基础上对化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)和总磷(TP)3 项主要水污染物的质量浓度提出了更严的要求,即ρ(COD)≤40 mg/L,ρ(NH3-N)≤2 mg/L,ρ(TP)≤0.4 mg/L。
山西省中阳县污水处理厂一期工程设计规模1.0 万m3/d,2010 年正式运行,二期工程建设规模为0.5 万m3/d,2017 年运行使用,主工艺均采用CASS生物反应池工艺,出水水质执行GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A 排放标准。为应对远期发展污水量增加的问题,进一步削减污染物环境排放量,改善区域水质,提高地区及下游居民生活质量,当地相关部门决定对中阳县污水处理厂提标扩建,提标扩建后总设计规模2.0 万m3/d,其中,一、二期提标工程1.5 万m3/d,扩建工程0.5 万m3/d,均设计采用AAO-MBR-磁混凝沉淀工艺,出水达到DB14/1928—2019《污水排放综合标准》,其他指标达到GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A 排放标准。具体设计进、出水水质如表1 所示。提标扩建工程总体设计方案如图1 所示。
图1 提标扩建工程总体方案设计
表1 设计进、出水水质表单位:mg/L
预处理的主要作用是有效去除来水中含有的大量泥沙,避免无机颗粒污泥进入生化池,降低生化池处理效率;降低来水污染物负荷,提高生化池处理效率;调节水质水量、合理分配各组生化池进水量的作用。
粗格栅提升泵房利用原有构筑物,更换池内部分潜污提升泵。针对原有一、二期细格栅-旋流沉砂池久经使用,出现一定程度的损坏,提砂效果较差;进厂进水指标波动较大,且生化池进水前段未有分配系统及调节水量功能的处理单元,同时又因厂区用地紧张,设计在生化池前新建预处理单元,废除原细格栅-旋流沉砂池,新建细格栅-初沉池-调节池[1]。新建细格栅-初沉池-调节池为合建全地下组合池,上部规划为厂区停车场及仓库,多功能利用[2]。考虑到当地地域情况,来水含有大量泥沙及格栅过滤不掉的较大悬浮物,初沉池内排泥泵设计采用潜污切割泵,避免排泥泵堵塞排泥不及时,致使无机颗粒污泥进入生化池,降低生化池处理效率;调节池设计多台提升泵,分别对应各生化池,既能均匀分配至各生化池,又能根据生化池实际处理能力合理分配进水量。
新建组合池尺寸52.5 m×36.5 m×4.5 m,有效水深4 m。其中细格栅渠尺寸为8.0 m×2.5 m×1.5 m;初沉池尺寸为34.0 m×8.0 m×4.5 m,表面负荷7 mm/s;调节池尺寸为44.5 m×36.5 m×4.5 m,有效容积为6 500 m3,水力停留时间(HRT)为7.8 h。配置细格栅2 台,栅条间距5 mm,安装角度75°;行车式刮泥机1 台,行走速度为1.0 m/min;潜污切割泵2台,流量Q=20 m3/h,扬程H=15 m,功率P=4.0 kW;调节池提升泵5 台(4 用1 备),Q=250 m3/h,H=20 m,P=22 kW,变频控制;潜水搅拌机4 台,叶轮直径为620 mm,转速n=480 r/min,P=11 kW。
考虑污水处理厂提标扩建工程不停产运行及一、二期场地和预留用地紧张,扩建生物池采用AAO-MBR 工艺,一、二期CASS 生物池在原池容下(通过拆除或增加原池内部构造池体)改造为AAO-MBR 工艺,不仅可以减少设计常规生化池后端沉淀池的用地[3],同时设计同类型生物池也可便于现场运行管理。生化池设计了内回流多位置可调、逐级回流和污泥多点回流措施,MBR 膜池的污泥可回流至厌氧池、缺氧池和好氧池,好氧池硝化液可回流至厌氧池和缺氧池,缺氧池的污泥回流至厌氧池。MBR 膜池的混合液回流至缺氧池实现反硝化脱氮,缺氧池的污泥回流至厌氧池,实现厌氧释磷。在缺氧池进水端设置碳源加药管,提供反硝化所需碳源,在MBR 膜池进水渠设置了PAC 药剂加药管,保证了TN、TP 的处理效果。设置内回流多位置可调、逐级回流和污泥多点回流措施,同时也起到降低MBR 高溶解氧对生物脱氮、生物除磷的影响。
原一、二期生化池改造:不进行新建增加池容,完全利用原有CASS 池改造,通过拆除原CASS 池选择区隔墙改成厌氧池和第一段缺氧池,在原CASS 池后端曝气段通过增设隔墙改成第二、三段缺氧池,好氧池,膜池和设备间,厌氧池和缺氧池增设水下低速环流搅拌机,好氧池增设池底曝气器。
扩建AAO-MBR 池1 座,尺寸为22.5 m×22.3 m×7.5 m(AAO 池)+13.0 m×7.5 m×5.0 m(膜池),有效容积为3 750 m3,HRT 为18.0 h(其中厌氧池为1.2 h,缺氧池为5.0 h,好氧池为10.2 h,膜-生物反应器(MBR)为1.6 h);改造AAO-MBR 池3 座,尺寸为38.8 m×16.0 m×5.7 m(AAO 池)+13.0 m×6.6 m×5.0 m(膜池),有效容积为3 350 m3,HRT 为16.1 h(其中厌氧池为1.0 h,缺氧池为4.1 h,好氧池为9.6 h,MBR 为1.4 h);各组生物池污泥质量浓度(MLSS)为8 g/L,COD 负荷为0.05 kg/(kgMLSS·d),氨氮负荷为0.011 kg/(kgMLSS·d),TN 负荷为0.03 kg/(kgMLSS·d)。
各组生物池配置设备如下:MBR 膜片17 280 m2,膜通量12 L/(m2·h);环流搅拌器4 台,叶轮直径1 400 mm,n=95 r/min,P=2.2 kW。具体扩建、改造生物池平面布置和工艺流程如图2—图4 所示。
图2 扩建AAO-MBR 生物池平面布置图
图3 改造AAO-MBR 生物池平面布置图
图4 提标扩建AAO-MBR 生物池工艺流程图
原深度处理采用的石英砂过滤器,已满足不了出水水质的要求,考虑施工时间不停水及厂区用地紧张,设计新增磁混凝沉淀池2 座,均为钢结构撬装成套设备。采用撬装成套设备,一是可以减少土建施工和现场设备安装及自控程序调试的时间,二是可以达到不停水施工,设备运至到厂区即可进行进、出水管道的连接,不影响污水厂正常运行。新建磁混凝沉淀池能有效降低出水SS 含量,保证出水总磷达标。
扩建磁混凝沉淀池,撬装成套设备1 座,尺寸为9.7 m×4.0 m×4.1 m,表面负荷为14.9 m3/(m2·h),絮凝区总停留时间为8.1 min。配置设备:①剪切机1台,Q=5 m3/h,n<1 415 r/min,P=0.55 kW;②磁分离机1 台,Q=5 m3/h,P=0.55 kW;③链板刮泥机1 台,直径4 m,P=0.18 kW。
提标磁混凝沉淀池,撬装成套设备1 座,尺寸为12.3 m×7.5 m×5.2 m,表面负荷为12.4 m3/(m2·h),絮凝区总停留时间为8.3 min。配置设备:①剪切机1台,Q=10 m3/h,n<450 r/min,P=1.5 kW;②磁分离机1 台,Q=10 m3/h,P=0.75 kW;③链板刮泥机1 台,直径为7.5 m,P=0.75 kW。
污泥处理单元包括污泥储池、脱水机房,已不满足外运处理处置的相关要求,在不改动原有建构筑物的情况,设计污泥处理采用“叠螺脱水+低温除湿干化机”,既可以有效降低污泥含水率,便于后续对外运污泥的处理,又可降低工程投资,快速进行设备更换,降低对污水厂运行的影响。
设计日处理绝干污泥量为4 t/d,进泥含固率2%,出泥含水率小于等于60%。叠螺脱水机2 台,DS 单台处理量120~200 kg/h;进泥螺杆泵2 台,Q=15~30 m3/h,H=20 m,P=11 kW;高压带式脱水机1 台,设计处理能力1.7 t/h(≤85%含水率污泥),带宽1.0 m(变频)。
原有一、二期细格栅-旋流沉砂池久经使用,出现一定程度的损坏,提砂效果较差;生化池进水前段没有分配系统及调节水量功能的处理单元,进水水质波动时,对生化系统冲击较大。设计新建预处理单元细格栅-初沉池-调节池,可以起到调节水量水质,降低生化进水污染物质量浓度,提高生化系统抗冲击负荷能力的作用。组合池为合建全地下结构,上部规划为厂区停车场及仓库,多功能利用。
原一、二期工程生化工艺采用CASS 工艺,在进水指标波动的情况下,出水总氮、总磷不能稳定达标,本次提标扩建生化工艺采用AAO-MBR 工艺。生化池采用内回流多位置可调、逐级回流和污泥多点回流措施,使得MBR 膜池的污泥可回流至厌氧池、缺氧池和好氧池,好氧池硝化液可回流至厌氧池和缺氧池,缺氧池的污泥回流至厌氧池。MBR 膜池的混合液回流至缺氧池实现反硝化脱氮,缺氧池的污泥回流至厌氧池,实现厌氧释磷。在缺氧池进水端设置碳源加药管,提供反硝化所需碳源,在MBR 膜池进水渠设置了PAC药剂加药管,保证了TN、TP 的处理效果。采用内回流多位置可调、逐级回流和污泥多点回流措施,同时也起到降低MBR 高溶解氧对生物脱氮、生物除磷的影响,确保总氮、总磷在进水不利条件下稳定达标。
提标扩建主工艺均采用AAO-MBR 工艺,方便厂区运营管理。同时在AAO-MBR 池配置pH 计、MLSS仪、ORP 仪、DO 仪等仪表[4],可以较好地反映生化池的运行状况。膜系统配置膜压表等仪表,可以较好地反映膜系统的堵塞情况,便于对膜系统进行及时清洗。
提标扩建新增的磁混凝沉淀池均采用撬装成套设备,不仅可以减少建设投资、不停水施工及不影响污水厂正常运行的要求,也有利于厂内运行管理[5]。运行过程中可灵活地根据膜池出水水质情况投加除磷药剂,有效降低出水SS 含量,保证出水总磷达标排放。因项目用地紧张,部分新建建构筑物不置于原一期工程用地范围内,设计时需要对一、二期工程和扩建工程项目总平图布置进行综合考虑,确保一、二期工程和扩建工程在新建改造过程中的安全运行。
山西省中阳县污水处理厂提标扩建工程于2021年4 月开始正常运行,4—10 月实际进、出水水质如表2所示。由表2 可知,在进水水质满足设计进水水质时,处理后CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP 总处理率分别为95.4%、96.8%、97.5%、97.3%、77.6%、94.3%,CODCr、NH3-N、TP 出水可稳定达到DB14/1928—2019《污水排放综合标准》中表2 的要求,其他指标出水可稳定达到GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A 排放标准。
表2 实际进、出水水质表单位:mg/L
本项目直接运行成本费用包括运行电费、药剂费用、污泥处置费及人工费用(不含折旧以及大修费用)。电耗费约为0.88 元/m3,药剂费(含PAC、PAM、乙酸钠、次氯酸钠等)约为0.297 元/m3,污泥处置费约为0.2 元/m3,人工费约为0.17 元/m3,直接运行成本为1.547 元/m3。
实际运行结果表明,污水经处理后CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP 总处理率分别为95.4%、96.8%、97.5%、97.3%、77.6%、94.3%,CODCr、NH3-N、TP出水可以稳定达到DB14/1928—2019《污水排放综合标准》的表2 要求,其他指标出水可以稳定达到GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A 排放标准。
山西省中阳县污水处理厂提标扩建工程采用“AAO-MBR-磁混凝”为主体的污水处理工艺是可行的,既实现了污水处理厂不停水安全运行,也解决了污水处理厂出水总氮、总磷在进水不利条件下不能稳定达标的问题。
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