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双进双出钢球磨煤机调试中存在的问题及解决措施

时间:2024-05-20

郭 庆

(阜新发电有限责任公司 辽宁 阜新 123003)

阜新发电有限公司三期2×350Mw燃煤机组锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG1167/17.45—YM1正压直吹式四角切圆自然循环炉,制粉系统配3台沈阳重型机械厂生产的BBD4360型双进双出钢球磨煤机(图1)。

图1 双进双出钢球磨煤机系统

磨煤机两侧入口端各设一台给煤机,一次风系统采用两台离心式风机,通过空气预热器可将一次风加热至300℃以上,并与其旁路风管道的冷风混合后,调节进入磨煤机内的一次风风量及温度。旁路风管道也作为各粉管吹扫风,在投磨煤机前对各磨煤机出口粉管进行吹扫。密封风是在一次冷风压力管道上加装增压风机,并保证在任何情况下使风机的压头至少高于磨煤机内一次风压1kPa,以防煤粉外逸。

磨煤机系统启停全部采用顺控方式,上位控制系统到磨煤机的增、减负荷及投、切指令能自动通过调整一次风量来完成,自动化程度很高。

1 双进双出钢球磨煤机技术特点

1.1 双进双出特性

双进双出钢球磨煤机基本结构是:双端进煤,双端出粉,每台磨煤机对应两层煤粉燃烧器,磨煤机每端各设一个分离器,其出口接四根粉管,分别对应锅炉一层煤粉的四个角。分离器为内锥式两级分离,回粉管采用自动回粉门,当积粉达到一定重量时自动开启。双进双出钢球磨煤机的优点是适应煤种能力强,运行故障率低,占地少;缺点是低负荷运行效率较低,影响风/煤比的因素较多。另外,磨煤机的运行一般采用双端运行方式,单端运行时,未投入端由于受磨煤机入口一次风的影响温度偏高,因此不允许长时间单端运行。

1.2 噪音检测系统

在磨煤机大罐下侧两端分设一个麦克风,通过大罐内的钢球及原煤的撞击声强判断罐内煤量的多少。噪音越大,表明简内煤越少,噪音越低,表明简内的煤越多。

1.3 旁路风系统

在磨煤机启动或单双端切换时,要防止投运端负荷变化太大,导致机组负荷扰动,一次风速应从小到大,逐渐变化。但由于磨煤机出口一次风速过低,易产生积粉,故粉管内要保持一定风速。为防止粉管积粉,在磨煤机入口一次风及出口分离器之间设一旁路管道,当磨煤机内一次风速较低时,打开旁路风门,增加粉管内的风量,提高磨煤机出口一次风速(至少大于18m3/s),直到过磨煤机风量达到一定量时为止。

1.4 干油喷射系统

磨煤机电动机与减速器、离合器、小齿轮及磨煤机本体的大齿轮相互连接,小齿轮与大齿轮之间采用开式干油喷射系统润滑。该系统采用空气泵将润滑油打到分配模块,再经过喷嘴喷到大齿面上,各喷嘴油量相等,每隔20min喷一次,每次通过分配模块控制完成八个循环,以保证覆盖整个大齿轮并使之有一定润滑厚度。

2 调试中存在的问题

2.1 静态调试

(1)风量、风压检测仪表校正

制粉系统中压力、流量仪表较多,且运行环境复杂、恶劣。在调试中发现部分风压变送器存在零漂现象,且量程设置不够合理,只好通过DCS进行修正。旁路风流量所采用的威力巴测量装置,是棒型结构,插入到旁路风道中,全部风压取样点(全压、静压)均在一条线上,这种结构只对稳定气流测量较准确,而本机组旁路风道较短,冷、热风未充分混合,风压扰动也很大,造成旁路风量测量不准确,并导致磨煤机出力控制不稳定。对此,改用机翼测风装置,其风压取样点遍布一个平面,在气流不稳时也能准确测量,其缺点是阻力稍大。

(2)干油喷射系统

为保证润滑油能挂在开式齿轮上,干油喷射系统所采用的润滑油粘度很大,在天气较冷时,往往喷不出油,后采用电加热带,加热干油喷射系统的油罐,才使本系统正常投运。

(3)密封风机烧坏皮带

由于风机与其电动机间距偏小(二者平行布置),导致连接皮带较松,经常发生摩擦打滑现象,使皮带温度升高、变软,后调整风机与电动机间隙后,未发生此类现象。

(4)干油喷射系统电磁阀电压等级错误

干油喷射系统气源和油管路上的电磁阀电压等级设计要求为交流220V,而实际供货为交流110V,结果造成多只电磁阀烧坏,不得不重新订货。

(5)加球门堵灰

第1台磨煤机试转时,通过加球门先加煤,后加球,又未投盘车,结果造成堵塞,后来其它磨煤机试转时先投盘车,再加球,最后加煤,使问题得以解决。

(6)磨煤机电机试转过程中发生烧瓦事故

磨煤机电机采用美国WESTINGH0USE公司的产品,烧瓦后,厂家代表检查原因时发现磨煤机电机润滑油过期未清理干净,又重新在此基础上加油,造成润滑效果不好。

2.2 动态调试

(1)煤位噪音检测

采用麦克风测量噪音的方法,容易受周围环境的干扰,而炉本体吹灰蒸汽疏水管道原布置在磨煤机附近,每到疏水时,噪音较大,影响了煤位检测精度。对此,改用差压料位计测量煤位,效果较好,但需注意防止差压测量管堵塞,要定期进行反吹。

(2)磨煤机大瓦温度高

调试期间处于夏季,周围环境温度较高,大瓦温度高达57℃ ,而达到60℃时就要跳闸。经检查发现冷却水管径较细,流量偏低,后在冷却水管道上加装管道泵,增加冷却水的压力及流量,磨煤机大瓦温度恢复正常。

(3)堵磨、爆燃

雨季时,由于原煤水分较大,造成来煤粘度很大。多次在滚动筛、碎煤机、磨煤机人口形成堆积,并造成堵塞。调试中,采用在磨煤机人口加装空气炮、铰链及增加落煤斜坡角度(从45°增到55°)等方法,有一定效果,但无法解决根本问题。对此,从改善煤质人手,提高来煤的颗粒度,加强煤场管理,甚至从火车直接向原煤仓上煤,结果堵煤现象大为减少。

由于煤较潮湿,运行人员曾将磨煤机出口温度设定值提高到95℃以上,此时磨煤机人口一次风温也相对较高,而我厂采用的原煤属于极易爆燃煤,加之钢球磨煤机中煤粉的滞留时间相对较长,故磨煤机内着火几率大为增加。调试初期,旁路风管道由于吹扫时间不足而造成积粉,曾多次在旁路风管道和磨煤机内发生过自燃。鉴于此,决定旁路风从一次风冷、热风道分别取风,使旁路风温可调,同时控制磨煤机出口风温不超过70℃,结果未再发生自燃。

(4)磨煤机投自动

由于双进双出磨煤机结构复杂,涉及的系统多,要求的控制精度高,而磨煤机自身的结构又导致磨煤机调节时负荷扰动大,稳定性差,结果造成调试中系统优化时间较长。具体包括:

1)煤位测量。采用电耳测煤位具有抗外部噪音干扰能力差,稳定性不好等缺点,而改用差压料位计测量,也受到一些客观因素的影响。比较理想的控制方案应为:磨煤机的出力控制采用风/煤比方式,即一次风量代表磨煤机出力指令,而给煤机根据一次风量按比例确定给煤量。而磨煤机煤位信号(可以是差压,也可以是噪音)用于修正风/煤比的比值,进而影响磨煤机煤位。

2)磨煤机出口温度不适当地提高。原旁路风是从落煤管处取一次风,然后直接接到相应的磨煤机出口管道上,特点是旁路风温与磨煤机本体入口一次风温相同。当提高磨煤机出口风温时,旁路风温可达到240℃,此温度下,流动的风、煤粉混合物不会自燃,但与积粉混合,极易发生自燃。

3)磨煤机启动及单、双端切换时,机组负荷扰动较大。由于磨煤机分离器出口门打开时,磨煤机内风压变化较大,导致旁路风压、一次风压扰动,风粉比也发生较大变化。一次风量与旁路风量变化速度与分离器出口粉管隔离门开、关速度不匹配,造成进入炉膛粉量变化,从而影响负荷。

4)润滑油箱加热器与油泵无联锁保护,加热器只根据油温投切。曾在油泵停时还投加热器,由于油的粘性大,结果造成润滑油局部过热,多次在加热器表面形成积碳并烧坏加热器。

5)回粉管挡板原采用气动门,动作时间不可调。而磨煤机回粉量根据出力变化而变化,故此设计不够合理。由于回粉量始终是变化的,回粉管挡板动作时间相对偏短时粉漏不掉,时间相对过长时,易造成管道呈通路状态,此时磨煤机入口压力较大,很容易旁路通过此回粉门,直接进入分离器,对出口风压产生扰动,并引起粗粉进入炉膛,造成燃烧波动,进而使汽包水位、氧量产生波动。后经研究,改成重锤式锁气器。

6)旁路风最小开度。原设计逻辑:磨煤机启动或单双端切换时,旁路风门打开,正常运行时关闭,但由于磨煤机出口风压的波动,易在旁路风管道内形成积粉,并会引起自燃。采用空气炮解决堵煤,当磨煤机入口堵塞时,如果空气炮继续动作,将会使原煤四处飞散,并可能倒灌入一次风道及旁路风道中。由于煤的粘性较大,很难通过正常的吹扫将煤粉吹走,故改造后的旁路风管冷风门一直保持5%的最小开度,使冷风能吹掉旁路管道内的积粉。

3 结论及建议

阜新发电有限公司双进双出钢球磨煤机经过近一年的商业试运行,运行良好,基本未再出现因磨煤机故障而造成停炉现象。但在调试中也发现一些问题,应给予充分注意:

3.1 单端运行时,未投入端温度偏高。由于未投入端没有冷却介质流过,导致此侧温度很快就接近100℃,只好以切双端运行为主。

3.2 磨煤机启动,单、双端切换时,机组负荷扰动较大,难以满足电网调度的负荷变化率要求。

3.3 由于机组只有3台磨煤机,不设备用,每台磨煤机又不能单端运行,而为保证机组正常运行的可靠性,必须保证投2台磨煤机,相当于负荷不低于180MW,这样一来,机组的调峰能力变弱。

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