时间:2024-05-20
陶榕烜
(甘肃路桥第五公路工程有限责任公司,甘肃 兰州730050)
经过多年的施工观察和研究,认为影响隧道衬砌质量有以下几点:人为原因、原材料、设备机具、施工工艺和施工方法、混凝土品质等因素。
1.1 如果模板涂油过多或者不均匀,会造成衬砌混凝土脱模后拱部油迹不均。
1.2 施工过程中采用模板台车进行二次衬砌施工,容易出现衬砌环接缝处错台,衬砌环接缝处产生错台的原因很多,主要有以下几方面:①在混凝土的压力作用下,由于台车支撑刚度不足,造成台车模板向内收敛变形,从而错台;②如果台车模板和接头处混凝土表面清洁不足,有泥浆杂物,且受隧道曲线段影响,使得模板和混凝土面之间有空隙,形成错台;③由于曲线外侧支顶,接缝处有空隙,漏浆过多而出现错台;④小边墙浇筑时定位不准或混凝土跑模(主要表现在胀模),致使台车下边缘不能与小边墙完全贴合而形成错胎。
1.3 气泡产生的原因有:由于混凝土拌和和均、捣固不足,在浇筑过程中对于厚度控制不严格,导致混凝土中出现大量未能及时排出的气体,所以会在模板表面混凝土处形成气泡。
1.4 泛砂产生的原因有:如果使用砂率低、和易性差的混凝土,加之浇筑施工中内部应力不一致,多余的水分聚集并从弱面流动,被挤压的水向上走,带走浆液,从而在混凝土表面留下砂纹,过捣和离析则形成砂斑,沙斑聚集成片就形成麻面。
2.1 脱模剂的使用
首先要根据试验结果选用质量性能稳定的脱模剂产品,品质较差的脱模剂容易导致混凝土表面的起皮、拉坏。并严禁使用废旧机油代替脱模剂,避免混凝土表面出现油污和颜色不均的现象。拆模后,要仔细清理模板台车上锈迹及残留杂物,喷涂脱模剂要均匀喷涂。
2.2 对于错台的预防措施
为保证台车受力,要在施工衬砌前紧固所有支撑丝杠,并在台车就位之前,彻底清理台车与混凝土搭接部位,保证台车紧贴混凝土表面。可在台车支撑丝杠或液压油缸原设计数量的基础上,两端各增加4~6个,使得每端的支撑总数达到12~14个;搭接部分的支撑不容忽视,必须紧密支撑。台车的中线要和隧道中线尽量保持一致,混凝土灌注到台车底部3m处时,控制灌注速度保持混凝土塌落度在14cm以内;台车一窗应在距模板底部3m位置,二窗开口距模板底部5m位置。要求模板有足够的刚度和稳定性,并无缝隙,防止漏浆和混凝土表面泛砂。模板台车应加大附着式振动器的数量,这样可有效地减少混凝土表面气泡的产生。
2.3 外加剂的选择
混凝土的外加剂用以改善混凝土的性能,按其功能有改善混凝土拌合物流变性能、调节混凝土凝结时间、硬化性能、改善混凝土的耐久性或其他等性能,掺量在5%左右。由于某些外加剂尚无国家标准,众多厂家生产质量不一,各种外加剂(如减水剂)对不同矿物组成以及不同品牌的水泥其作用效果不一样。衬砌施工前做模拟对比试验,按施配掺不同品牌外加剂,通过钢化玻璃观察气泡,泌水现象,测试基本项目择优选择符合施工要求的外加剂。
2.4 对施工配合比的要求
控制原材料的质量,选取合理的配合比。原材料是施工质量好坏的一个非常重要的因素,它直接影响着混凝土的耐久性,包括水泥、集料以及是否掺加混合材料等,而配合比则直接关系到混凝土的密实性。合理的配合比,既有利于施工,又能满足性能要求,耐久性也很好。因此在混凝土原材料选择时,细骨料宜选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然河砂;粗骨料宜选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固、线膨胀系数小的洁净碎石;水泥宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;更重要的是注意施工质量,隧道断面圆心以下控制坍落度在13cm-15cm之间。施工中遇到下雨天,要及时调整施工配合比。如砂率低、含水量大,砂子在饱水状态下(含水量可达10%),如还按原配合比施工,则必然会造成大面积泛砂现象。二衬坍落度可分为三个等级:矮边墙至圆心位置控制在14cm左右,圆心到拱部控制在14cm-18cm之间,拱顶控制在18cm-22cm之间。在混凝土中掺入一定剂量的粉煤灰(一般在16%左右),改善混凝土的和易性、保水性和密实度,这样混凝土产生气泡与泛砂现象的可能会大为降低。
2.5 拌和和运输
混凝土拌和不好是产生气泡与泛砂的一个重要方面。如拌和不均,时间不够,生料会促使气泡、泛砂质量通病的发生,因此,禁止生料浇筑。一般要求混合料拌合时间为180s,理想的投料方式先将碎石、砂、水泥、外加剂搅拌90s,然后加水搅拌90s。但工地上经常发生搅拌时间不足120s。混凝土运输时搅拌运输车应连续转动。过长距离运输混凝土,如连续旋转,势必造成坍落度损失。可能使混凝土一入模振捣后则离析,造成泛砂现象。长距离运输,宜加缓凝剂,混凝土入泵前应测坍落度,比较与拌和出仓混凝土的损失量,及时做出调整。一般要求入泵时混凝土要搅拌(转动)1min-2min。
2.6 混凝土的振捣
振捣不当是产生气泡与泛砂的另一个重要原因。振捣一般作业要求:插入式振动器移动的距离不应超过其作用半径的1.5倍,与模板保持5cm-10cm的距离,插入下层混凝土深度在5cm-10cm之间。施工振捣不足,甚至漏振,使混凝土颗粒间的空隙未能被砂浆填满。在紧靠模板处,颗粒移动阻力大更易出现气泡,漏浆会造成蜂窝、麻面。沿模板边的混凝土振捣,用插入式振捣器仔细振实,出现泛浆,混凝土不再下沉,快插慢拔,使混凝土流动摊平。但要特别注意不要过捣,防止混凝土离析。二衬模板台车整体12m长,如用70振捣棒,作用半径按有效半径70cm计算,沿模板侧插入捣固点数应在16棒左右,每层浇筑厚度可控制在40cm-50cm之间,较为合适。如在混凝土浇筑过程中,发现有拌和不均匀的料,或发生离析的混凝土,则用铁铲将此部分料铲到其未捣固的地方,二次拌和,防止此类料的集中,尽量减少生成气泡与泛砂的几率。
2.7 选择合理的拆模时间
应定期通过现场同条件养护试件或回弹强度试验,确定混凝土在12h、16h、20h、24h时的抗压强度,保证脱模时有足够的抗压强度(大于5MPa)及抗拉强度(0.5-1.0MPa)。以防止脱模时拉脱混凝土外表面,造成缺陷。
2.8 操作工人的技术水平和责任心与混凝土表面质量
安排工作责任心强,操作熟练的振捣人员固定振捣施工,能够识别捣固的程度,根据不同坍落度掌握振捣程度。
严禁使用废旧机油代替脱模剂,倡导优选脱模剂。加强试验控制,均匀涂喷,严格掌握间隔时间,同时控制好混凝土浇筑速度,避免造成脱模剂受挤压不均匀而出现错胎和顶部油迹不均的现象。
精确制造衬砌台车,经常加以校正检修,消除误差;适当加大台车刚度,增加支撑,防止台车上浮;准确设定中线位置,使台车中线与隧道中线保持一致;是完全可以消除和避免出现错台和严重的施工接缝。
[1]刘晓树,赵建字.改进施工工艺提高隧道衬砌质量[J].铁道建筑.
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